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空冷岛抽真空过冷原因分析及处理措施

时间:2024-05-20

马云辉

摘 要 某电厂100MW直接空冷机组在冬季运行中长期间断性存在抽真空过冷现象。本文从运行方式、参数调整等方面,对其产生的原因进行分析,并提出了相应的处理措施,为其他直接空冷机组出现同类现象提供借鉴和参考。

关键词 直接空冷;抽真空过冷;原因分析;处理措施

中图分类号 TM6 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)162-0142-02

1 设备简介

某电厂拥有3台UG-440/10-M高温高压、单汽包横置式、单炉膛、自然循环CFB锅炉和2台NZK100—9.32/535单轴、双缸、高压、轴流、直接空冷、凝汽式汽轮机的母管制机组。

汽轮机直接空冷系统:汽轮机低压缸排出的乏汽,经过排汽管道进入空冷系统的顺流凝汽器,在管束外空气的冷却作用下,蒸汽开始凝结。冷却所需的冷空气由空冷风机吸入周围空气供给。不凝结的气体和蒸汽进入顺流凝汽器进一步凝结,在顺流凝汽器里不凝结气体被水环式真空泵抽吸排入大气。形成的凝结水进入汽轮机排汽装置,凝结水再经凝结水泵打至汽轮机凝结水系统。

2 提出问题

2014年12月31日#1机启动后,真空系统间断性的发抽真空过冷保护动作信号,伴随着10、20、30、40排凝结水温度有过冷现象,抽真空温度严重偏低。

针对这一情况,技术人员通过分析并采取相应的措施,使抽真空过冷问题得到解决,确保了真空系统安全稳定运行,为机组的安全经济运行奠定了基础。

3 空冷岛抽真空过冷原因分析

机组真空系统严密性不良,将会导致空冷岛散热面内部积聚大量不凝结气体,根据道尔顿定律:混合气体的全压力等于各组成气体的分压力之和。空冷岛内的总压力(即背压)等于不凝结气体的分压力与水蒸气的分压力之和。不凝结气体的积聚使水蒸气的分压力减小,其对应的饱和温度降低,造成空冷岛凝结水温度降低,形成抽真空过冷,具体原因分析如下。

3.1 真空泵出力不足

2015-1-10,负荷72MW,背压突然由20kPa升高至22kPa,升高2kPa,调整空冷风机频率,将背压调整至20kPa,发现抽真空温度由原来的55℃降至51℃,降低了4℃。立即派人检查真空泵运行情况,发现真空泵汽水分离器溢流管冒汽,立即切换备用真空泵运行。随后,背压和抽真空温度恢复正常值。经检查发现真空泵冷却器脏堵,严重影响换热效果,从而影响真空泵效率。清理冷却器后,真空泵运行正常并采取定期切换真空泵运行的方法,切换后及时清理冷却器,保证真空泵达到较好的工作条件。

为了进一步提高真空泵的出力,我们又从2方面进行了改进。

第一,我们将凝结水供真空泵密封水改为冷却水供密封水。凝结水供真空泵密封水温度较高,会造成密封水部分汽化,产生的气体排挤真空泵抽汽量,造成真空泵出力不足,从而引起抽真空温度降低。

第二,通过观察与比较,我们将真空泵补水连锁进行了调整:当汽水分离器水位不大于35%时,自动开启补水电磁阀;当汽水分离器水位不小于50%时,自动关闭补水电磁阀。实际运行表明,调整真空泵补水连锁后,汽水分离器能够保持正常的水位,保证了真空泵在较好的条件下工作,从而将抽真空温度提高。

3.2 真空系统泄漏

为了防止由于真空系统、疏水系统和凝结水系统的阀门法兰漏入空气,而导致空冷岛抽真空过冷,检修人员应用火焰查找法,对这些阀门法兰进行检查,对泄漏的阀门法兰进行重新紧固或抹黄油、密封胶等方法处理。对内漏严重的阀门法兰进行全部更换。工作结束后,抽真空过冷未见减轻,排除阀门法兰漏入空气而导致抽真空过冷的原因。

当检查到低压缸前后轴封时发现:1号机低压缸前后轴封严重漏汽,于是对低压缸前后轴封供汽调门进行手动控制调节。

2015-1-1,#1机负荷18MW,背压27.1kPa,低压轴封压力0.020MPa、温度120℃,真空泵电流107A,抽汽温度61℃~55℃。此时是因为负荷低,环境温度-5℃,一直保持高背压运行。

而在2015年1月4日负荷带至81MW时,背压20.2Kpa,低压轴封压力0.023MPa、温度131℃,真空泵电流107A,抽汽温度61℃~45℃,凝结水温度58℃~43℃,电流101A。此工况下,背压降低了将近7kPa,而轴封压力只提高了0.003MPa,真空泵电流降了6A。

在2015年1月10日,负荷73MW,背压17.8kPa,将低压轴封压力有意调至0.029MPa、温度140℃,真空泵电流95A,抽汽温度55℃~53℃,凝结水温度55℃~54℃。此工况下,背压降低了将近3kPa,而轴封压力只提高了0.006MPa,真空泵电流又降了6A。

经过多次调整试验,发现#1机真空系统过冷、抽真空温度偏低、凝结水温度过冷,是由于背压变化后,低压轴封压力未能及时调整跟进,导致环境空气被吸入真空系统,空气占据了汽空间,反应出抽真空温度过冷、真空泵电流大等现象。

在背压变化过程中,大气压力不变,为了维持背压设定值,空冷风机转速增大导致过冷现象发生。而低压轴封这个负压区的压力未能对应提高,导致空气被吸入排汽装置,进而导致真空泵电流增大。

通过提高低压轴封压力后,所有问题全部消除。所以在背压低于20kPa以下时,必须将#1机低压轴封压力保持在0.028MPa~0.030MPa之间,才可以保证低压轴封密封的可靠性。经过对比#2机,也可以得知#1机低压轴封间隙过大。总之应该以就地低压轴封不吸气为原则,参数变化,相应调整也进行跟进。

3.3 空冷风机运行方式调节不当

2016-1-15,负荷70MW,背压20kPa,环境温度为-8℃,#1机低压轴封压力0.03MPa,就地低压轴封不吸气,40排仍然出现抽真空过冷,这时我们开始着手调节空冷风机转速来调节抽真空温度。我们将40排逆流风机手动停下并开始回暖,回暖5min后,开始停止回暖并恢复该风机自动。此措施暂时将抽真空温度升高了起来,但是不到几分钟,温度又开始下降并降至回暖前温度。这说明逆流风机的回暖只是解决了一时的抽真空过冷,未能彻底解决问题。

我们开始逐渐降低逆流风机转速,抽真空温度有了些许回升,当降至最低转速时抽真空温度回升了5℃不再变化,之后开始降30排转速,降得过程中在背压未变的情况下抽真空温度竟然下降了2℃,经分析是由于同组之间运行的两列顺流风机频率差距过大,导致顺流散热片进汽量、热负荷不均匀,发生了局部过冷却的现象,于是我们在调整风机转速时,顺流风机应同时进行调节。抽真空温度逐渐上升至正常值。

2016-1-16,负荷低至32MW,背压20kPa,环境温度降至-14℃。40排又出现了轻微的过冷现象,此时逆流风机和顺流风机运行频率已达至最低,我们采取了两种措施,第一种措施:将40排顺流风机停运,并将风机风筒盖上帆布,逆流风机频率降至最低;此时抽真空温度升高了5℃。第二种:将逆流风机停运,顺流风机最低频率运行,抽真空温度逐渐上升了10℃。如果温度继续降低,我们将停运该排所有风机,切除该排运行,关闭进汽门和凝结水回水门。虽然停运逆流风机实践中效果较好,但也有一定风险:可能在逆流区产生较大的汽阻,集聚大量不凝结汽体,影响机组的安全稳定运行,可是只要我们严密监视机组背压和真空泵电流变化情况,当机组背压和真空泵电流升高时,立即启动逆流排风机,或是启动备用真空泵这种风险是完全可控的。

总之,以上操作说明:在调整风机转速时,逆流风机和顺流风机应共同进行调节。调整原则是尽量保证各组之间、同组之间运行的顺流散热片进汽量、热负荷均匀,尽可能保持各排中风机多投、低频运行。环境温度较低时,可以停运逆流排风机,做好风险预控。

3.4 启动一台备用的真空泵

2016-2-1,负荷80MW,背压20kPa,环境温度降至-16℃,抽真空和凝结水温度同时降低,调节低压轴封压力和调节空冷风机运行方式依然不见回升,因为负荷较高,不能一味地降低风机频率,因为机组背压不变的情况下,降低某排风机的频率其他风机的频率将升高,可能影响到其他排的过冷度,此时如果排汽温度与相应排的抽真空的平均温度之差超出15℃,并持续时间600s,联投一台备用真空泵,增加空冷岛的抽吸能力,抽真空温度和凝结水温度开始回升。

3.5 背压设定值不当

2016-2-18,负荷80MW,背压20kPa,环境温度降至-24℃,有两台真空泵运行,抽真空和凝结水温降低,这时将机组背压值设高3kPa,直至抽真空和凝结水温度恢复正常值。

4 问题解决

当发生抽真空过冷时,我们应先判断检查真空泵出力情况:检查真空泵冷却器出口水温是否正常;真空泵汽水分离罐液位是否正常,之后根据背压值调节低压缸轴封压力,以就地低压轴封不吸气为原则进行调整。

通过上述2种措施,如果过冷现象未消失,再通过调节空冷风机运行方式,重新分配各冷却单元的热负荷,用热蒸汽将空冷管束内积聚的不凝结气体排挤出去。

如果前3种措施仍不能消除抽真空过冷现象,通过启动备用真空泵的方法,进一步将散热面内积聚的不凝结气体排出。当然,当环境温度很低时,即使启动备用真空泵,依然会出现抽真空过冷的现象,此时我们应该提高机组背压设定值,直至抽真空过冷现象消失。

5 结论

在空冷系统运行监测中,一定要加强对抽真空过冷问题的处理,通过分析抽真空过冷产生的原因,逐一进行解决。保证机组凝结水的品质和空冷岛的防冻工作顺利进行。从而,提高机组换热效率及经济性,保证机组安全稳定运行。

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