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尿素直喷法SCR脱硝系统在火电机组的应用

时间:2024-05-20

邵媛

摘 要:介绍了火电机组脱硝尿素热解喷氨改尿素直喷技术,从工艺原理、具体改造方案、改造经济性进行了分析,可作为其他电厂脱硝改造的参考。

关键词:尿素直喷;尿素热解;脱硝改造;SCR

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.173

0 引言

SCR煙气脱硝工艺使用氨气作为脱硝还原剂,氨气主要由液氨或尿素制备,考虑到液氨的安全性,越来越多的脱硝项目采用尿素热解替代液氨蒸发工艺,但尿素热解系统由于采用电加热加热一次风,提供给热解室作为尿素溶液分解的热源,运行费用较高。针对当前尿素热解制氨技术电耗消耗过大的弊端,某电厂将尿素热解工艺改造为尿素直喷工艺,可作为其他电厂液氨蒸发工艺或尿素热解工艺改造的参考。

1 原脱硝系统介绍

原脱硝系统采用“低氮燃烧器+SCR”技术,每台机组设置1台绝热热解炉、2台电加热器和6只喷枪;原尿素热解制氨系统采用一次风(260-290℃,11.7KPa,6940 Nm3/h),用电加热器将一次风加 热到约600℃,提供给热解室作为尿素溶液分解的热源。

自脱硝系统投运后,尿素热解系统主要存在以下几个问题:(1)尿素热解系统由于采用电加热加热一次风,提供给热解室作为尿素溶液分解的热源,电加热器功率840kw,电耗费用较高;(2)热解炉内喷枪容易堵塞,经常发生由于喷枪堵塞造成脱硝退出的情况,对机组安全运行影响较大,为消除此类隐患,对喷枪定期维护工作量较大。

2 尿素直喷制氨工艺原理

尿素溶液通过安装在锅炉转向室内的特殊的喷射器,直接在锅炉高温烟气中进行加热分解制氨。工艺流程图如下:

尿素直喷法根本上还是在炉膛内对尿素进行热解,通过在炉膛内寻找到合适的温度点位进行喷射。

尿素在高温(350~650℃)下,C-N键断裂,分解为NH3和CO2,反应方程式为:

3 系统改造

原尿素热解制氨系统包括:尿素溶液计量分配装置、尿素热解炉、电加热器等,每台机组对应设置一套尿素热解制氨系统。尿素溶液经由供液泵、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入绝热分解室内分解,生成NH3、H2O和CO2,分解产物与稀释空气混合均匀并通过AIG喷入脱硝系统。

本次改造取消电加热器,减少尿素热解制氨系统的电耗;取消用于尿素热解的锅炉一次热风的消耗;简化热解系统,取消原有热解制氨系统的炉区设备(电加热器、热解炉、热风管道系统、AIG设备);具体改造方案如下:(1)保留原尿素热解系统不变作为过渡方案,待新系统运行可靠以后,再择机拆除;(2)增设计量分配控制装置2套,分别布置在锅炉转向室两侧附近的平台上;(3)在锅炉转向室两侧适当的位置进行开孔,各增设3套组合式多喷嘴喷射器,共计6套,2套作为备用,4套运行;(4)在省煤器出口至SCR反应器入口,根据流场模拟的结果,增设若干烟气导流、混合装置;(5)配套尿素溶液、压缩空气管道系统,配套相应的电气控制系统。

改造后的尿素直喷系统包括组合式喷射器、计量分配控制装置、氨气/烟气混合装置、管道系统、电气系统、控制系统。

改造后预期达到的效果:

(1)单台锅炉减少尿素热解系统电耗840kwh/h;

(2)单台锅炉减少尿素热解系统热风耗量6940 Nm3/h;

(3)尿素消耗量基本保持不变;

4 改造经济性

单台锅炉改造的费用约为295万元,从经济性考虑,单台机组每小时可降低电耗840kwh,按照年运行5000小时计,累计年节省420万kwh,按照0.35元/KWH计算,年节省费用147万元,2.1年即可回收成本。

5 结论

尿素直喷法SCR脱硝工艺是一种较新的尿素脱硝工艺,投资及运行费用较低,脱硝各项指标运行均满足要求,可作为液氨蒸发工艺或尿素热解工艺的升级改造方案。

参考文献:

[1]Q/DG 1-J004-2010,火力发电厂脱硝系统设计技术导则[S].北京:中国电力工程顾问集团公司,2010.

[2]喻小伟,李宇春,蒋娅等.尿素热解研究及其在脱硝中的应用[J]. 热力发电,2012,41(01):1-5.

[3]毕浩生,丛日强, 潘洋.火电厂烟气脱硝高温烟气旁路直喷尿素热解制氨工艺的应用[J].山东工业技术,2017(05):27.endprint

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