时间:2024-05-20
党龙+瞿丽莉+赵广勋
摘 要:某1000MW级火力发电厂高温再热器发生泄漏,通过现场外观查看,历史壁温查看,异物排查,取样检验等形式,分析判断此次泄漏原因为由于爆管管段管圈存在异物或氧化皮堆积,造成管圈蒸汽流量低,管子长时过热爆管,针对原因给出了预防建议。
关键词:1000MW机组;高温再热器;泄漏;诊断分析;建议
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.189
0 前言
四管泄漏事故是影响火电机组安全经济可靠运行重要原因,国内近20年4万次锅炉炉管破坏事故中,造成电厂事故停机的有86.7%[1]。对泄漏原因的分析诊断,并根据诊断结果采取有效整改措施,对于火电机组锅炉的可靠性运行有重要意义。对于四管泄漏案例的介绍,可以让同行业借鉴,指导事故分析和生产运行。文章以某电厂高温再热器泄漏为例,介绍了此类事件分析的思路,以期为同类型机组提供借鉴。
1 系统及事件简介
某电厂机组容量为1000MW,锅炉高效超超临界参数变压直流锅炉。高温再热器共74屏,每屏16管圈,管屏呈U型,外3圈为HR3C材料,其余入口管段材质为TP347HFG,出口段材质为SUP304H。高再入口集箱除外1圈外均设置节流孔,节流孔共3种规格,由炉前向炉后直径分别为32mm、27mm、32mm,外数第13根入口节流孔直径为27mm。
事件发生前,机组负荷913MW,主汽压力24.6MPa,给水流量2572t/h,参数无异常波动,水平烟道区域四管泄漏检测装置报警。经现场检查确认标高60.5米水平烟道区域声音异常,判断高再受热面泄漏。
2 现场检查情况
停炉检查发现高再左数第40屏外数第13根管圈(简称40-13,以下类同)在高再出口距顶棚约1.2m处(SUPER304H φ50.8×3.5)发生爆管,爆口长度约300mm(爆口形貌照片见图1)。爆口处管段发生严重变形,爆口处管子壁厚减薄不明显,爆口边缘存在沿管子轴向的氧化皮开裂,爆口附近管径胀粗。爆管附近处管径53.1mm(原始外径50.8mm),管径胀粗量为4.52%。距离爆口1m处的管径52mm,管径胀粗量为2.4%(标准值小于4.5%),初步判断爆管原因为长期超温爆管。
3 壁温情况
高再壁温报警值为630℃,查阅1号炉高再第40屏壁温数据,发现:高再壁温分布曲线有较典型的规律性,以中间37屏为界限,两端温度低,中间温度较高的M型曲线,第18屏及第57屏温度达到峰值。第37屏至40屏壁温较低。
查阅高再左数第40屏两年时间内壁温曲线,壁温测点测点均未超过620℃,第40屏壁温曲线见图2。
4 异物排查情况
(1)高再第40屏入口小集箱异物排查情况:自高再40-13和40-12入口管对入口联箱进行了内窥镜检查,未发现异物。
(2)40-13爆口管检查情况:将高再40-13爆口管整圈割下,检查管内及弯头处,未发现异物。
(3)高再联箱历次异物检查情况,均无发现。
5 取样检验情况
将高再40-13爆口部位管段及入口TP347HFG+SUPER304H焊口上下各500mm、大包内T92管段;左数第40屏外数第12管圈出口管段相应位置共8个样品进行检验,结果显示:40-13管圈的爆管原因为长时过热[2-4]。具体检验情况如下:
(1)对泄漏管段进行光谱分析,合金元素成分符合设计要求。
(2)高再40-13炉内奥氏体不锈钢管(包括爆口)金相组织发生老化,有σ相析出,爆口部位老化相对严重。
(3)高再40-13爆口上部管段抗拉强度明显低于其它管段。
6 氧化皮检测情况
对高再所有管屏前后弯头进行了氧化皮检测,并对检测值最大的4根管子割管验证,前弯头氧化皮堆积重量18-10为31.15g、48-5为15.3g、10-10为21.23g、45-4为13.14g,管内堆积量均未超过管径的1/3,堆积量未超过标准要求。
为验证高再出口管蠕胀测量值,对蠕胀量较大的23-12(管子直径51.2mm)、23-9(管子直径51.2mm)管排弯头进行了割管检查,管内堆积量均未超过管径的1/3。
高再氧化皮历次检测均未发现40-13管圈弯头存在氧化皮堆积现象,该管圈未进行过氧化皮清理工作。
7 其他方面情况
(1)高再管排出口蠕胀测量情况。对高再出口左数22至58管排全面外观检查并测量蠕胀,除40-13管圈爆口附近外,其余管子未发现明显胀粗现象,均低于胀粗率4.5%的标准要求。
(2)泄漏管圈大包内出口段蠕胀测量情况。对40-13管圈出口异种钢接头进行检查,SUPER304H侧直径为50.9mm(原始直径尺寸为50.8mm),未发生明显蠕脹现象。T92侧管子直径为51.9mm(原始直径尺寸为50.8mm),存在明显的蠕胀现象,管径胀粗率为2.17%(标准规定小于1.2%)。
(3)近期锅炉启停情况[1]。锅炉最近一次停炉闷炉时间符合要求。最近一次启机时升温速率符合厂家要求。
8 结论
综合以上各项检查、检验结果,排除了管材质量因素,泄漏原因确定为长时过热爆管。
分析过热爆管有两种可能,分别为烟气侧温度偏高或蒸汽侧流量偏低导致,因胀粗及爆管仅发生在高再40-13管上,其它管未发现过热及超温现象,排除了烟温高及设计因素造成的爆管,确定爆管是因蒸汽侧流量低导致。
导致蒸汽侧流量低的可能原因有:氧化皮堵塞或异物堵塞。
(1)异物堵塞:对高再40-13爆口管及入口联箱用内窥镜进行了检查,未发现异物;炉内管系在割管后检查亦未发现异物,但因爆口较大,若管内有异物不排除被蒸汽吹走的可能性。
(2)氧化皮堵塞:6个月前小修氧化皮检测时,发现283只弯头氧化皮堆积超标,和爆口管(40-13)相邻的40-12、40-10、40-16均存在氧化皮堆积超标现象。发生爆管的40-13管圈在历次氧化皮检查中均未有氧化皮堆积现象的记录,未进行过割管清理氧化皮工作,分析该管圈在泄漏之前可能发生了氧化皮堆积,但未完全堵塞管圈,从而导致管系长时过热。
综上所述推断分析认为,本次爆管原因是由于40-13管圈存在异物或氧化皮堆积,造成管圈蒸汽流量低,管子长时过热爆管。
建议:
(1)更换炉内高温再热器40-13整个管圈,材质全部使用SUPER304H材质[5],严格焊接工艺。
(2)提高氧化皮检测频次,每次停机,在时间允许的情况下,高再、高过均应进行全面的氧化皮检测,发现氧化皮沉积量超标,及时加以清除。
(3)机组检修时,对高再、高过管分段进行全面蠕胀测量,发现异常及时分析处理。
参考文献:
[1]杨红权.600MW超临界机组锅炉高温受热面氧化皮集中剥落原因分析及防治措施[J].神华科技,2009,7(03):31-33,39.
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[3]申雷.高温再热器SA-213TP347H钢管破裂分析[J].科技风,2012(12):78-79.
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[5]焦书震,艾增栋.高温再热器频繁泄漏原因与改造对策[J].电力安全技术,2003,5(06):32-33.
作者简介:党龙(1976-),男,陕西澄城人,工程硕士,高级工程师,主要研究方向:大型火电机组生产管理研究。endprint
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