时间:2024-05-20
张继沛++尹奎升++高路路++韩涛
摘 要:燃料比是高炉炼铁生产中的重要技术经济性指标。降低高炉炼铁的燃料比,不仅符合我国高炉炼铁技术工艺的发展与强化方向,而且也是建设资源节约型、环境友好型现代化高炉的必由之路。本文结合实际工作经验,就如何降低高炉炼铁燃料比的相关技术工艺进行了探索与研究。
关键词:高炉炼铁;燃料比;降低;技术工艺
1 我国高炉炼铁燃料比的现状及降低途径
1.1 我国高炉炼铁燃料比现状
据相关资料表明,目前国际先进水平的炼铁燃料比在450~500kg/t左右。而在2013年,我国重点钢铁企业高炉炼铁燃料比已降低到547.36kg/t。这也说明了我国已掌握了先进的高炉炼铁技术,并且正在与国外领先技术水平不断靠近,在未来较长一段时期都有较大的节能潜力可以挖掘。
1.2 降低高炉炼铁燃料比的技术工艺途径
降低高炉炼铁燃料比的技术工艺途径,主要可归结为两个方面:一方面是增加热量的输入,例如提高风温、风压,提高原燃料供应,改善燃烧效果,降低鼓风湿度等等;另一方面则是减少热量的输出,例如减少硅的还原,减少热量损失,提高还原效率等等。
2 降低高炉炼铁燃料比的具体技术工艺分析
2.1 提高风温
高炉炼铁生产中需要大量的热量,其热量主要来源于燃料在炉缸内的燃烧产生的热量,以及鼓风所带入的热量。当鼓风带入的热量越多,所需的燃料燃烧热就越少。因此,提高风温,能够有效降低燃料比和生产的成本。
根据经验公式可以得出,每提高100℃风温,可以降低燃料比15kg/t左右。因此,在保证生产安全的基础上,可尽量提高风温以降低燃料比。
2.2 提高顶压
提高炉顶压力,能明显降低炉内的压差,从而有利于加风而增加产量。根据相关资料表明,当炉顶高温煤气压力每提高10kPa时,燃料比会下降0.3%~0.5%左右,高炉也可增产1.9%。
这是由于通过炉顶压力的提高,一方面可以延长高温煤气在炉内的滞留时间,使煤气与铁矿石之间的接触时间增长,有利于高温煤气热量向矿料进行传递,促进矿料间接还原反应的发展;另一方面,顶压的提高还有利于降低高温煤气流的流动速度,增强煤气流在炉内的温度性,从而使生产过程中炉尘的吹出量大幅度降低,并使得单位生铁在生产时所需燃料量的降低。
2.3 提高富氧率
提高鼓风中的氧含量,也有利于炼铁燃料比的将比。理论上可认为,当鼓风中富氧率每提高1%时,就可以使高炉炼铁增产4.76%,燃料比也能下降0.5%左右。这是由于一方面当鼓风中富氧率提高时,高炉因产量的增长,每吨铁所造成的热损失也降低,燃料比相应下降;另一方面则是由于富氧可以减少每吨铁生产时煤气的产生量,从而减少了高温煤气所带走的热损失。
因此,在高炉炼铁生产中,还应尽量提高鼓风中的富氧率。然而,富氧率的上限值会受到炉腹煤气量上限值的影响,当炉腹量达到上限值时,再增加富氧率,将不能继续起到增产的效果。为此,应根据实际生产情况,将富氧率控制在4%~5%左右为最佳。
2.4 降低鼓风湿度
当高炉鼓风中的水分吹入炉内以后,会在风口循环区高达2200℃左右的高温环境中,被热解为氢气和氧气,而这一热解过程是一个吸热反应,会导致风口前的燃烧温度相应降低。而且由于鼓风中水分往往会随着昼夜和季节的变化而变化,将使得高炉炉温也相应出现波动,而影响到生产的质量。
通过降低鼓风湿度的措施,不仅能提高炉温,节省能耗和降低炼铁燃料比,而且还可起到稳定炉况和提高生铁质量的效果。根据相关资料显示,每降低鼓风湿度1g/m3时,可以降低炼铁燃料比0.8~1kg/t左右,尤其是对于空气湿度较大的地区效果将更为明显。
2.5 改善燃烧效果
改善燃烧效果,以提高热量的输入,也是目前高炉炼铁燃料比降低的主要途径之一。首先,应充分利用高温煤气带来的物理热能与化学能,以最大程度的提高高温煤气的利用效率,并有效降低炉顶的温度;其次,还应保证煤粉得到充足的燃烧,可采用高风温、高富氧率、高顶压,以及均匀喷吹等方式,以充分保证煤粉的燃烧,提高煤粉利用效率,降低炼铁燃料比;第三,采取适宜的利用系数和冶炼强度,过去很长一段时间,我国部分钢铁企业中往往只重视提高利用系数和冶炼强度,而忽视了高利用系数所带来的燃料比升高、安全事故增多的问题,因此在实际生产中必须应以降低燃料比为重点,以合理选择冶炼的强度和利用系数。
2.6 推行低硅冶炼
低硅冶炼是当前高炉冶炼炼铁生产的重要技术性指标之一。随着近年来我国高炉炼铁技术的不断发展与进步,低硅冶炼技术正日益受到钢铁企业的重视,并成为了高炉炼铁生产中的重要技术性课题。当高炉铁水含硅量低时,不仅可以降低燃料比与生产成本,而且还能有效满足少渣冶炼的需要。同时,在转炉冶炼或是铁水的“三脱”过程中,降低含硅量也是脱磷工艺的必要技术条件。
目前,对铁水硅含量有效控制的方法,主要有以下几方面:一是控制硅的来源,通过尽量减少炉料中的二氧化硅含量,减少煤和焦炭中的灰分,以实现铁水中硅来源的有效控制;二是控制铁水的吸硅量,由于铁水吸硅主要发生在炉内的滴落带,可通过控制炉内软熔带高度、炉料结构以及煤气流分布等方面,以降低铁水的吸硅量;三是提高炉缸的脱硅反应,由于炉缸的脱硅数量,主要受炉渣中二氧化硅活性度的影响,因此可通过对炉渣中碱性度和MgO含量的调整以影响二氧化硅活性度,进而提高炉缸的脱硅反应。
3 总结
降低燃料比是高炉炼铁生产中,实现节能减排和低成本生产的迫切需要,也是实现钢铁企业可持续化和健康化发展的客观要求。本文从我国高炉炼铁燃料比的现状出发,并着重就降低高炉炼铁燃料比的技术工艺措施进行了分析与探讨,以此希望能促进我国钢铁企业中高炉炼铁燃料比进一步降低,从而为企业带来经济效益上的提升。
参考文献:
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[2]项钟庸,王筱留.高炉设计炼铁工艺设计理论与实践[M].北京:冶金工业出版社,2014.
[3]刘全兴.高炉开炉与停炉操作知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2013.endprint
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