当前位置:首页 期刊杂志

辉绿岩人工骨料开采爆破技术

时间:2024-06-19

李 刚,李玉凡

(中国水利水电第三工程局有限公司,西安 710024)

0 前 言

随着世界各国基础建设的发展,混凝土使用量快速上升,占混凝土80%左右的砂石骨料用量巨大,仅在中国的年用量就远超过百亿吨。由于天然骨料储量不足,开采时破坏生态环境,因此使用人工骨料的占比高达90%。石灰岩、砂岩、花岗岩等作为人工骨料的爆破开采技术已有介绍,而辉绿岩人工骨料开采还鲜有介绍。非洲几内亚苏阿皮蒂水电站选用辉绿岩料场,经现场不断爆破试验,优化调整,找到了合适的爆破参数,值得同类工程借鉴。

1 工程概况

苏阿皮蒂水电站位于非洲几内亚孔库雷河中游,规模为大(1)型,总装机容量450 MW,混凝土总量350万m3,需砂石骨料约378万m3,毛料开采约430万m3,附近天然骨料匮乏,全部采用人工骨料,料源为大坝下游2.4 km的左岸辉绿岩料场。料场山势平缓,两侧冲沟切割较深,开采高程为155.00~217.00 m,岩体微风化或新鲜,呈深灰、青灰色,块状结构,水平构造,主要矿物成份为辉石、斜长石,致密坚硬,具体辉绿岩实测密度及抗压强度见表1。料场高峰期月开采强度26万m3,爆破粒径要求不大于80 cm。

表1 辉绿岩实测密度及抗压强度表

2 初期开采

前期料场爆破孔径120 mm,台阶高度10 m,为消除根底,超深2 m,孔深12 m,单耗药量选为0.45 kg/m3,间距4 m,排距3 m,封堵3 m,耦合间隔2 m装药,有效装药长度7 m,毫秒雷管分段起爆,最大单响药量600 kg。爆破后发现以下问题:① 单次爆破规模小,毛料供应无法满足骨料加工需要;② 炮孔利用率低,仅有58%;③ 爆破后大块率高,约35%;④ 爆破后冲破坏明显,保留岩体节理、裂隙和水平层面张开,对下一循环爆破影响较大。

3 解决思路

针对初期开采遇到的问题,解决思路如下:① 通过优化爆破网路,在控制最大单响药量的条件下,增大单次爆破规模,提高毛料供应能力。② 采用小直径爆破孔,耦合连续装药,提高炮孔利用率。③ 从火工材料、钻孔方向、炮孔间排距、微差起爆、单耗药量等方面进行爆破技术优化,提高爆破质量,降低大块率;④ 控制后排爆破减少爆破后冲破坏。

4 爆破优化

4.1 钻孔

(1) 孔径:辉绿岩岩体坚硬,最大抗压强度达170 MPa,可钻性差,120 mm大直径爆破孔钻进速度慢,且需要分段间隔装药,药量集中,工序多,孔口封堵段长,炮孔利用率低,施工速度慢,在孔口和间隔位置又容易出现大块。用小直径爆破孔,既能加快钻孔速度,又能耦合连续装药,减少工序,减短孔口封堵长度,提高炮孔利用率,降低大块率。经过现场多次试验,爆破孔用阿特拉斯D7液压钻机,钻头直径78 mm,钻孔扩大系数1.15,成孔直径90 mm。

(2) 孔向:考虑辉绿岩岩层接近水平,当地钻工技术水平不高,钻孔方向选用垂直向下,垂直钻孔精度宜控制,不易发生偏差,钻进速度快,爆破能量不会顺水平层面损失利用率高,能提高料场岩体破碎效果。

(3) 孔深:垂直孔孔深为台阶高度加超深,台阶高度根据岩性、地形、道路、钻孔机械和挖装机械性能等综合因素,选台阶高度为10 m,超深2 m,孔深为12 m。

(4) 孔间、排距:大孔距、小排距可增大爆破漏斗角,形成弧形自由面,为岩石受拉伸破坏创造有利条件;能防止爆炸气体从相邻炮孔间裂隙散逸,提高爆破能量利用率;能减弱炮孔间应力叠加作用,使单孔的径向裂隙、环向裂隙充分张开,提高岩石的破碎质量;能提高岩体推移破碎能量,使岩块相互碰撞,增强辅助破碎作用。鉴于以上优点,再结合初期炮孔间、排距经验,炮孔间距4 m、排距2 m。钻孔剖面见图1。

图1 钻孔剖面图

4.2 火工材料

图2 水胶炸药图

开采初期所有火工材料全部采用国产,由国内集中采购,然后运至施工现场,炸药采用散装2号岩石硝铵炸药和乳化炸药,保质期12个月,采购+运输时间6个月,运至工地后仅有6个月保质期,几内亚国气候炎热,超过保质期后,多次出现拒爆。经市场调查,该国市场有西班牙和法国火工材料销售,价格与国产火工材料基本相同,但炸药保质期为24个月,运输+采购时间为3个月。后选购西班牙火工材料(见图2),由于散装硝铵炸药装填困难,炸药选用卷状水胶炸药,装药简便迅速;毫秒导爆管雷管与导爆索连接为卡扣式联接(见图3、4),联网迅速,比国产绑扎速度提高2倍以上。

图3 毫秒导爆管雷管图

图4 毫秒延时连接块图

4.3 装药

依据初期实际爆破参数,查阅相关资料,料场开采单耗药量调整为0.64 kg/m3,单孔药量51.2 kg。采用Ø70 mm水胶炸药,单节长度50 cm,炸药密度1.25 g/cm3,单节药重2.4 kg/节,孔底1 m范围,装5节划开外包HDPE包装膜的炸药,耦合装药,延米装药8 kg,上部9 m,连续装18节包装完整的Ø70 mm水胶炸药,孔口封堵长度2 m。装药结构见图5。

图5 装药结构图

4.4 爆破网路

爆破网路采用微差爆破,前排孔爆破时产生的短裂隙有利于后排孔爆破时对孔间岩石的破碎,可提高破碎质量。孔内炸药用导爆索至孔底起爆,保证孔内炸药完全起爆。爆破网路采用高段位MS22(延时900 ms)孔内延时,用100 ms连接块排间延时,为保证最大单响药量不超过600 kg,同排间爆破孔用42 ms连接块延时间隔,控制最大单响药量,一次起爆孔数不超过11个。具体爆破网路见爆破孔布置及爆破网路(见图6)。起爆规模可根据需要,加大单次起爆孔数。该起爆网路具有起爆可靠,安全有保障,雷管段位少,易于采购和存储,现场操作简单,可实现快速联网等优点。

图6 爆破网路示意图

4.5 采区宽度

良好的临空面是保证爆破质量的关键因素,单次爆破选择合理的采取宽度,能保证爆破质量,提高石碴挖运速度,可为下一循环爆破创造良好的临空面。参照初期爆破经验和查阅相关资料,宽度选择在0.8~1.2倍的梯段高度效果较好,实际爆破中宽度选为与梯段高度相等,即10 m。

4.6 后排控制

初期开采爆破后冲未控制,后部保留岩体弱结构面张开,在临空面处较易形成大块。为保护下一循环岩体结构完整,给爆破提供一个优质的临空面,最后一排孔需要采取控制措施,降低后冲作用。在开采区内最后一排孔排距2 m、孔距2 m,不耦合连续装药,孔底2 m范围加强2倍装药,药卷为Ø40 mm水胶炸药,不耦合系数2.25,单孔药量为25 kg/孔。在料场开挖轮廓线位置采用光面爆破,孔距1.2 m,底部加强装药,药卷采用Ø32 mm水胶炸药,间隔装药,线装药密度450 g/m。

5 爆破效果

(1) 经过爆破技术优化,降低了钻孔难度,提高了炮孔利用率,将初期58%的利用率提高至83%,节约钻孔时间30%以上。

(2) 简化了火工材料采购和雷管分发操作,加快了爆破网路连接速度,提高了爆破作业效率和毛料开采速度。

(3) 爆破岩体大块率(粒径≥80cm)明显降低,据现场统计,大块率从初期的40%降至5%左右。

(4) 爆破后底板平整,无明显残留埂坎。后冲破坏得到有效控制,保留岩体基本完整,临空面处大块石明显减少。爆破效果见图7。

(5) 增大了单次爆破规模,提高了月毛料供应量,单次起爆规模可达2万m3/次,月毛料供应量达到21万m3/月。

6 结 语

图7 现场爆破效果照片

(1) 经过现场爆破实践,对于抗压强度高、韧性好、可钻性差的辉绿岩料场开采,采用小孔径、全孔耦合均匀装药、大孔距、小排距、梅花形布孔、微差起爆网路等爆破技术,将大块率从40%降至5%左右,既可提高开采速度,又能降低了开采成本。

(2) 料场经过近6个月的爆破开采,有用料累计开挖80万m3,各项爆破参数通过优化调整,已实用合理,料场毛料供应强度已满足工程要求,开采成本下降,取得了一定的经济效益,为主体混凝土施工提供了保障,值得类似工程借鉴。

免责声明

我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!