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YP11A型装封箱机入箱推进变频调速装置的设计

时间:2024-07-28

陈荣林,陈 杰

(江苏中烟工业有限责任公司 徐州卷烟厂,江苏徐州 221000)

0 引言

YP11A型装封箱机是国内烟草行业的主流机型,主要完成卷烟包装生产的最后一道工序,即条烟装箱工作,该机型是在YP11型装封箱机基础上广泛吸收国外同类产品的先进技术而研发的,额定生产能力由4箱/min提升到5.6箱/min[1]。在烟垛入箱推进过程中,由于回用纸箱形变[2]、推烟板速度提升等原因,易造成条烟错位、挤压变形等引起的停机,严重影响装箱效率及质量[3-4]。目前对于改善YP11型、YP11A型装封箱机装箱质量问题已有较多研究。孙涛等[5]通过设计一种压缩装置,将箱皮压到理想尺寸,并与整垛推送同时进行,防止第一次推送的烟垛上层烟倒垛现象。蒋辉等[6]设计一种条烟装箱压紧防倒垛装置,提高烟垛中的条烟与烟箱、条烟之间的摩擦力。刘江等[7]设计一种柔性压缩箱体辅助装置,通过压缩烟箱上壁内部空间减小条烟惯性滑动量。现有技术大多采用在烟箱外加装压紧装置,或减小烟箱尺寸以增大烟箱与条烟的摩擦力,这种方式虽然能防止烟垛倒塌,但是实际应用中容易发生压坏烟箱和条烟的情况,导致内部的香烟受损[8]。因此基于变频控制技术,设计入箱推进变频调速装置,以期提高YP11A型装封箱机入箱推进工艺的质量水平[9]。

1 问题分析

1.1 新烟箱与回用烟箱的差异性分析

在生产过程中条烟通过输送皮带进入装封箱机,每次输送5条烟,由提升器将5条烟提升至堆垛位置,后续条烟继续输入直至形成5×5的条烟堆垛,再由推板将堆垛推入烟箱,装封箱机重复上述操作,经过2次推垛后完成一件烟的装箱工序。推烟电机的输出链轮通过链条与推烟机构的传动链轮连接,推烟电机通过接触器直接与三相工频电源连接。在装箱过程中,烟箱上壁与最上层条烟不接触,每层条烟受到的作用力和摩擦力均不相同,条烟到达烟箱预定位置的滑动距离也不相同。设定5×5条烟堆垛由上至下分别为第1层至第5层,每条烟的质量为m,条烟间摩擦系数为μ[10],每层条烟视为一个整体,则第1层至第5层条烟下表面受到的摩擦力分别为 5,10,15,20,25 μ mg(g为重力加速度)。第1层条烟受到的摩擦力最小,所以容易产生滑动。

在第一烟垛推入后,通过直尺测量条烟的推进位置,新烟箱和回用烟箱分别取10组数据,统计第一层条烟的滑动量,结果见表1。由于回用烟箱物理性能不如新烟箱好且稳定,回用烟箱普遍存在变形、折叠盖变软等现象,导致在YP11A型装封箱机中,使用回用烟箱时条烟第1层因惯性产生的滑动量,均大于使用新烟箱时产生的平均滑动量(41.9 mm)。

表1 新烟箱与回用烟箱的滑动量对比Tab.1 Comparison of sliding amount between new and recycled cigarette case 单位:mm

1.2 推烟频率与条烟滑动量的相关性分析

推垛装置将条烟推入纸箱时,将第一层5条烟视为整体,其动能为E动,条烟的动能将转化为条烟滑动摩擦力做功E摩。在使用回用烟箱时,由于烟箱内壁间隙较大,因此暂认为,第一层条烟与烟箱内上壁及侧壁不接触。

根据能量守恒定律:

由动力学公式代入:

由公式:

将式(3)代入式(2),可得条烟滑动量的计算公式:

式中 s ——条烟理论滑动量,mm;

π ——圆周率;

f ——推烟电机频率,Hz;

d ——齿轮外径,mm;

μ ——条烟透明纸之间的滑动摩擦系数[11];

g ——重力加速度,103mm/s2;

i ——齿轮箱减速比;

p ——电机磁极对数。

由式(4)可知,在不考虑其他因素影响的情况下,条烟滑动量与电机运行频率的二次方成正比。将装封箱机参数:推烟电机频率f=50 Hz,齿轮外径d=150 mm,透明纸滑动摩擦系数μ=0.25,齿轮箱减速比i=16.2,电机磁极对数p=2,代入公式(4),得第一层条烟理论滑动量s=107.9 mm。

2 系统设计

2.1 系统组成

入箱推进变频调速装置主要由推烟电机、变频器、使能继电器、频率选择继电器和脉冲计数盘等部件组成,见图1。推烟电机通过变频器及总开关Q1与工频电源连接,变频器对推烟电机的转速进行控制,继电器KA1、KA2、KA3的电磁线圈分别与数据处理装置(PLC)的3个电平输出端连接;继电器 KA1、KA2、KA3的常开触点一端与 24 V直流电源连接;继电器KA1的常开触点另一端与变频器的使能端口连接,继电器KA2的常开触点另一端与变频器的第一频率选择端口连接,继电器KA3的常开触点另一端与变频器的第二频率选择端口连接。

图1 多工位变频推烟系统结构示意图Fig.1 Structure diagram of multi-station variable frequency cigarette case pushing system

PLC根据脉冲检测器反馈的高电平进行计数,在达到各个设定的计数值后[12],通过3个电平输出端分别对继电器KA1、KA2、KA3的电磁线圈进行通电,控制继电器 KA1、KA2、KA3的常开触点开闭,进而对变频器的输出频率进行多段控制。推烟电机在推垛时首先以中速运行,在烟垛即将推入烟箱时降低推烟速度,以减少条烟滑动量,在返回阶段以高速运行,保证装箱推烟的整体效率,推板到达原点时由外部抱闸制动。

2.2 变频器选型

YP11A型装封箱机的推烟电机三相绕组采用星型连接,其主要铭牌参数:额定频率f=50 Hz,额定功率 P=0.37 kW,额定电压 U=380 V,额定电流 I=0.95 A,齿轮传动转矩 M2=39 Nm,减速比i=16.2,功率因素cosφ=0.77。

由铭牌参数可知,推烟电机为恒转矩负载,应选用具有转矩控制功能的高功能型通用变频器[13-14],采用加大通用变频器容量的方法能实现大调速比的恒转矩调速。为保证装箱效率,推烟电机需频繁启停工作,大电流反复流过变频器的晶体管元件将导致寿命缩短,减小启动电流可以延长寿命,但由于电流不足可能引起转矩不足,从而导致无法启动的情况发生,应放大2档左右选择变频器的功率,因此选择0.75 kW。额定电流是反映变频器负载能力的关键参数,变频器额定电流应大于电动机额定电流0.95 A。综合以上因素,选择EMERSON三相380 V恒转矩变频器,具体型号为SK-4T0007G,额定功率0.75 kW,额定电流 2.1 A。

2.3 电机低速段频率

由于第一层5条烟之间存在间隙,受烟箱尺寸及摩擦系数等因素影响,条烟实际滑动量无法精确计算,因此通过试验统计不同频率下第一层条烟的实际滑动量。图2为推烟频率与第一层条烟实际滑动量的拟合曲线。图中可见,条烟滑动量(y)随推烟频率(x)的提升逐渐增大,回归方程:y=-2.939+1.015x-0.053 42x2+0.000 994x3,为兼顾装箱效率,选定低速段电机频率为25 Hz,此时第一层条烟滑动量为6.7 mm,能够完全满足设计要求。

图2 推烟频率与第一层条烟滑动量拟合曲线Fig.2 Fitting curve of pushing frequency and sliding amount of first layer of cigarette cartons

2.4 工作原理

推烟周期内脉冲检测器发出的高电平总数为20,设定推烟电机降速值为7,加速值为11。为实现精确控制,应尽可能减小变频器加/减速率,根据电机实际负载特性,设定变频器的加速率为0.3 S/100Hz,减速率为 0.5 S/100Hz。为满足装箱效率,变频器的使能端口接通时,变频器的输出频率为25 Hz;变频器的使能端口和第一频率选择端口均接通时,变频器的输出频率为45 Hz;变频器的使能端口、第一频率选择端口和第二频率选择端口均接通时,变频器的输出频率为65 Hz。

图3为YP11A型装封箱机推烟装置示意,多工位变频推烟的具体工作步骤:

图3 YP11A型装封箱机推烟装置示意图Fig.3 Schematic diagram of carton pushing device of YP11A case filling and sealing machine

(1)开始进行推烟工作时,变频器的使能端口和第一频率选择端口均接通,变频器的输出频率为45 Hz,控制推烟机构上的推烟板推动烟垛向烟箱移动,同时脉冲检测器实时检测脉冲计数盘并计数。

(2)当计数值达到,推烟电机降速值7,仅继电器KA1的常开触点一端闭合,变频器的输出频率变为25 Hz,控制推烟电机转动,降低推烟板推动烟垛向烟箱移动的速度,数据处理装置继续对反馈的高电平进行计数。

(3)当计数值达到,推烟电机加速值11,继电器 KA1、KA2、KA3的常开触点一端均闭合,变频器的输出频率为65 Hz,控制推烟电机加速转动,使推烟板随循环驱动带快速返回初始位置,数据处理装置继续对反馈的高电平进行计数。

(4)当计数值达到高电平总数20,继电器KA1、KA2、KA3的常开触点一端均断开。此时变频器停止输出频率,外部抱闸启动,推烟电机停止转动,推烟板回到初始位置,完成一个烟垛的推烟周期,同时数据处理装置对当前计数清零。

(5)重复步骤(1)-(4),进行下一个烟垛的推烟周期,直至完成所有烟垛的装箱过程。

3 应用效果

3.1 试验设计

材料:“苏烟五星红杉树”牌卷烟;回用烟箱,长 555 mm,宽 452 mm,高 240 mm。

设备:YP11A型装封箱机5台,分别编号3#~7#(颐中烟草(青岛)实业有限公司机械厂)。

方法:将入箱推进变频调速装置应用在YP11A型装封箱机上,记录改进前后在条烟推送过程中因条烟错位、挤压变形引起的停机次数,测试周期5个月。

3.2 数据分析

由表2可见,改进后单台装封箱机停机次数由改进前的约31次/月减少为0,有效提高卷烟产品外观质量和设备生产效率。

表2 改进前后装封箱机停机数据统计Tab.2 Statistics of shutdown data of case filling and sealing machine before and after improvement 单位:次

4 结语

(1)基于YP11A型装封箱机,试验得出新烟箱与回用烟箱对条烟入箱推进工艺的影响差异显著,理论分析推烟频率与条烟滑动量的相关性,结合拟合曲线,确定低速段电机频率为25 Hz。通过变频器选型及相关参数设置,设计一种入箱推进变频调速装置,在保证现有装烟效率的前提下,烟垛装箱时的惯性滑动量降低至6.7 mm。

(2)与现有技术相比,无需设置额外的压紧机构,防止装烟过程中发生压坏烟箱和条烟的情况。应用结果表明:单台装封箱机因条烟错位、挤压变形引起的停机次数由改进前的约31次/月减少为0,有效提高回用烟箱在YP11A型装封箱机的可适用性,提高设备运行效率,可在YP11A型装封箱机上推广应用。

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