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高承压水头下底板局部落深区快速施工技术

时间:2024-07-28

赵培龙 陆玉婷 程瀚翔

(1.同济大学, 上海 200092;2.中国建筑第八工程局有限公司上海分公司, 上海 200433)

1 工程概况

上海国际航空服务中心X-1 地块项目位于徐汇区,基坑西侧为云锦路,下方为地铁11 号线区间隧道。基坑面积3.1 万m2,共分7 个区进行施工,其中1 区基坑为主塔楼区域,主塔楼有南、北两个落深区,塔楼底板垫层底标高-19.6m,局部深坑底板垫层底标高-25.3m,底板厚度为3.0m。

根据地勘报告及抽水试验结果,本工程场地下对基坑开挖有影响的为④2-2、⑤3t 上层微承压含水层且存在一定的联通,并与坑外也有一定的水力联系。落深坑开挖时,⑤3t 上层所需水头降深达11.5m,需要开启减压井;但若在落深坑底板施工期间,持续抽取该层承压水,将对坑外环境、特别是地铁11 号线隧道造成较大影响。

2 局部落深区快速施工技术

为保护地铁及周边环境,必须严格控制降⑤3t 上层微承压水时间,降承压水的时间越短越好。因此,将深坑底板施工方案进行优化,将塔楼深坑处底板分2次浇筑,先短时间内集中完成突涌风险较大的落深处混凝土浇筑,再完成剩余落深坑底板的混凝土浇筑。为达到快速施工的目的,从以下几个方面对设计及施工方案进行了优化:

2.1 落深区钢筋排布优化

塔楼区设计底板钢筋方向为南北、东西向,但深坑方向均有一定的角度,如图所示,钢筋下料加工及现场安装困难,对施工速度有影响较大。后将落深区底部钢筋调整为沿深坑方向布置,钢筋间距不变,如图2.1-2,方便了现场施工,为落深区快速施工创造了条件。

图2 .1-2 落深区布筋方向调整

2.2 落深区底部垫层配筋并加厚

为控制落深区承压水突涌风险,在落深区施工时,将垫层厚度由150mm 增加至300mm,并增加ø12@200 单层双向配筋,增强垫层强度与压载效果。

2.3 斜坡喷锚代替垫层

落深区深度大,斜坡坡度较大,一般斜坡垫层采用人工拍坡的方式浇筑,施工难度大且效率不高。后将斜坡垫层改为喷锚施工,利用钢筋作为锚杆挂钢筋网片后喷射混凝土形成护坡混凝土面,施工速度快,灵活性高,可节约垫层施工时间。

2.4 底板防水做法优化

原设计底板防水做法涉及5 道做法,复杂且费工费时;后与各单位沟通,将防水做法优化为一道1.5mm 厚预铺高分子自粘胶膜防水卷材,既能满足设计防水等级要求且施工方便,无需施工防水保护层,可节约大量的施工及工序等待时间。

2.5 水平施工缝位置

塔楼区底板厚度为3m,将水平施工缝设置在电梯井/集水井底标高下800mm处,将电梯井/集水井的面筋、侧筋及吊模施工等耗时较大的工作全部留到第二次施工,以最快的速度完成底板底筋施工及混凝土浇筑;同时落深区第一次底板浇筑厚度能达到2.2m,也能起到较好的压载作用。对施工方案进行以上优化处理后,落深区底板的2 浇筑施工如下:

2.5.1 第一次浇筑处理

落深区底板第一次大面浇筑至-21.4m 标高处(电梯井底以下800mm),由于集水井落深比电梯井大,集水井底标高为-22.1m,低与大面混凝土浇筑面,因此将按集水井尺寸外扩1500mm 范围内混凝土浇筑至-22.9m(集水井底以下800mm),以方便后续集水井底钢筋施工。

在电梯井、集水井周边设止水钢板止水,在水平施工缝区域设置25 竖向连接筋,钢筋长度300mm,插入混凝土150mm,外露150mm 与第二次浇筑混凝土连接,按纵横间距@300 布置。

图2 .5-1 分次浇筑剖面示意图

2.5.2 第二次浇筑处理

落深区部位-21.4m、-22.9m 至底板面(标高-16.4m)的混凝土随其余塔楼底板混凝土一起浇筑。第二次浇筑前对水平施工缝按规范要求进行处理。

3 实施总结

在1 区塔楼底板施工过程中,南、北两个深坑皆采用此方法分两次浇筑施工,两个深坑都在5 天左右完成第一次浇筑压载,施工时间较短,未出现任何突涌风险,也未对二次施工的底板钢筋及模板产生不利影响。底板施工完成后,也未出现渗漏现场,整体效果良好。该技术对局部深坑落深深,承压水风险大,周边环境复杂的工程具有较好的实践意义。

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