时间:2024-07-28
刘学文 张 峰
(国营芜湖机械厂,芜湖 241007)
某型飞机高压油滤支座发生多架次裂纹故障,部分油滤支座甚至发生穿透性裂纹,且裂纹均位于支座相同位置。故障件材料为ZL116,主要用于大负荷工程结构件,具有良好的铸造性能和较高的力学性能,抗腐蚀性好,在飞机上应用广泛,外形如图1所示[1]。
图1 支座部位示意图
故障油滤支座用于固定液压系统高压油滤,油滤内承受28 MPa的工作压强。支座通过4件螺栓固定在壁板上。高压油滤通过3件直径为D8螺栓固定在支座上,进出口连接2根导管,导管直径为D18,壁厚为1.8 mm,通过锁紧螺母连接在油滤管接头上,如图2所示。
图2 油滤及支座安装示意图
通过对断口分析可知,故障件失效原因为疲劳断裂。为进一步分析支座裂纹产生的原因,检查高压油滤和固定支座安装环境[2]。如图3所示,将油滤固定支座离位检查,裂纹部位的支座厚度、加强筋等尺寸与4号、5号、6号固定点处尺寸相同;检查4号~7号固定点凸台高度情况,其中7号固定点凸台比4号、5号、6号凸台高1 mm左右;液压导管1与油滤间存在较大的安装应力,导管和管接头不同心度有2 mm左右。
图3 支座固定点示意图
为确定导致支座裂纹的主要原因,采用有限元分析软件,从支座凸台高度和导管安装应力两个方面分析裂纹的产生原因。
支座材料为ZL116,力学性能见表1[3]。支座三维模型,如图4所示。根据可能原因分析,在4~7号孔增加螺钉进行限位和约束,支座选择ZL116材料,螺钉使用结构钢材料。采用体网格划分,网格大小为1.0 mm,结果如图4和图5所示。
图4 支座建模
图5 网格划分
表1 力学参数
2.3.1 不考虑导管安装偏心的前提下的分析
将底板进行固定约束,对6号、7号孔螺栓施加预紧力,对4号、5号螺栓施加1 mm位移。关于6号、7号孔的预紧力,根据《螺栓螺纹拧紧力矩》(HB 6586—1992),抗拉强度为1 080 MPa的M8×1螺栓的推荐拧紧力矩为(16.4±1.6)N·m(抗拉)、(10±1)N·m(抗剪)。拧紧力矩与螺栓轴应力之间的关系为[4]
式中:F为轴向力;d2为螺纹中径,7.35 mm;φ为螺纹升角,0.043 3 rad;ρ为当量摩擦角,0.227 0 rad;μ为摩擦系数,0.2;D为螺栓端面摩擦接触外直径,17 mm;d为螺栓端面摩擦接触内直径,9 mm。经计算。轴向力为4 313.7 N。
施加如图6所示的约束进行计算,计算完成后隐藏背板和螺栓,得到支座的形变云图如图7所示,应变云图如图8和图9所示。
图6 约束情况
图7 整体形变情况
图8 6号孔支座表面应力分布
图9 7号孔支座表面应力分布
根据静强度应力云图可以看出,支座最大应力点在7号孔支座处,局部最大应力为442.67 MPa,超过ZL116的极限载荷350 MPa。7号孔处应力分布整体比6号处大,7号孔支座应力多处超过材料拉伸和剪切应力,即7号孔支座处在消除底座高度差后有局部细小裂纹断裂,在工作过程承受振动等影响直接扩展断裂。7号孔制作应力分布条线与断裂断口一致。
2.3.2 连接导管安装应力的影响
模拟导管应力安装影响,根据导管与管接头2 mm不同心度测量偏心力约300 N,施加载荷后约束如图10所示,仿真结果如图11所示。
图10 增加偏心力约束情况
图11 整体应变情况
增加导管偏心造成的载荷后,支座孔7断裂处最大应力位置不变,但最大值应力值增大约6%,即导管的偏心造成的偏心载荷或偏心力矩会加大局部最大应力值。
根据支座使用环境和支座裂纹原因,制定如下改进措施。
支座通过4件螺栓固定在壁板上。由于固定点处4个凸台高度不一样,7号固定点凸台比其他凸台高约1 mm。为消除初始应力带来的影响,安装支座时,在4号、5号、6号固定点处增加1 mm后调整垫片,保证4个固定点在同一平面内,消除固定点处异常拧紧应力。
因导管连接部位与油滤上管接头存在约2 mm不同心度,导管拧紧后对支座产生较大弯曲力矩,恶化了支座使用环境,增加了支座断裂风险。通过对导管重新修形,保证导管与油滤上管接头同心度符合要求,消除导管初始安装应力[5]。
支座断裂的主要原因为固定点与壁板不贴合,存在1 mm阶梯差,导致导管存在安装应力。调整支座上4个固定点凸台在同一平面内,提高与壁板间的贴合度,对连接导管进行修形,消除导管安装应力,改善受力情况,能够有效预防支座裂纹故障发生。
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