当前位置:首页 期刊杂志

12m3渣包工艺设计及生产方案优化

时间:2024-07-28

刘文华 宋令芹

(烟台恒邦泵业有限公司,烟台 264100)

12m3渣包工艺设计及生产方案优化

刘文华 宋令芹

(烟台恒邦泵业有限公司,烟台 264100)

针对12m?渣包的尺寸、形状、重量及使用要求,利用凝固模拟软件进行工艺设计,结合现有生产条件,设计芯铁、砂箱减少树脂砂用量,改造浇包、两炉合浇、分体造型,减少投资改造,引风排气减少放炮,成功完成铸件的生产。

渣包凝固 模拟芯铁 熔炼浇注 渣包是有色冶炼企业用于盛放、转运熔炼渣、铜琉的必用容器,盛装物最高温度1300℃,渣包必须满足装满熔渣后运至缓冷场900℃左右缓冷的技术条件,即渣包必须有较高的耐热疲劳性能,满足忽冷忽热的工作条件;内表面要平整、光滑,外壁无夹渣、夹砂、裂纹、冷隔、气孔等铸造缺陷;无缩松、缩孔,渣包试压,无渗漏、冒汗;12m3渣包单重27吨左右。

1 设计12m3渣包铸造工艺设计

图1 12m3渣包的三维图片

1.1 工艺设计

分析:渣包口朝上,利于铸件补缩[1],但因为渣包尺寸大,砂芯φ3240×2850难固定,铸件又不能使用铸物卡,并且浮力很大,需要压重很大;渣包口朝下,渣包底部的致密性需要保证,也不利于排气,但操作简单,安全性高。

确定工艺方案:渣包口朝下。

(1)铸件缩尺径向采用2.15%、轴向采用2%。根据12m3渣包的尺寸、形状、重量、底坑高度确定分型面,分箱造型,设计浇冒系统形状、尺寸、分布,通过magma软件凝固模拟分析,修正、再模拟,确定各参数。

浇注系统:直浇道采用φ120瓷管,横浇道、内浇道采用φ100瓷管,分三层注入[2],通过反复模拟,确定在直、横浇道上均增加弯头,以减缓飞溅,保证按顺序注入。

冒口采用:中间放置φ900mm,高1200mm主冒口,缠绕60mm厚保温发热板,6地脚上各加2只φ200mm,高200mm的保温发热冒口。

(2)包耳为35钢锻打件,预先加工好,采用镶铸工艺。包耳车制矩形环,铸造时包熔良好。

图2 横浇道不加弯头(初步)

图3 内浇口为φ70(变更)

图4 横浇道加弯头,内浇口为φ100(确认)

图5

(3)内部大芯用钢板卷筒,做成随型中空芯铁,留出气孔,向内排气,砂层厚度在200mm左右;既保证砂芯强度,便于排气,又节约树脂砂。芯铁缠绕草包,既挡砂,防止树脂砂进入芯铁,又便于浇注烧结后,留出空隙,便于大芯铁取出。

图6

(4)反变形量:内腔径向单边+20mm,用于抵消草包燃烧后变量。

1.2 造型、制芯

采用碱酚醛树脂砂造型[5]。

1.3 熔炼、浇注

(1)采用电弧炉熔炼+LF炉精炼的熔炼工艺;

(2)光谱分析仪跟踪检测钢水化学成分;

(3)采用底注式滑板浇包,用前开启煤气发生炉对浇包烘烤,从主浇口浇注,至钢液充满铸型后,快速移动浇包,从中间主冒口进行慢速补浇,直至,钢液面不再下移,填满冒口,浇注完成。剩余钢水注入事先准备好的渣盆中;

浇注温度控制在1545~1555℃,浇注时间3分钟左右,补浇时间7分钟左右。

1.4 铸件后处理

(1)铸件随箱冷却72小时后,拆箱取件,气割浇冒口,抛丸、打磨光滑,检查铸件尺寸,填写“铸件尺寸检验报告”,用超声波探测仪检查包耳及其根部、包底,填写“铸件超声波检验报告”;

(2)铸件进行水压试验,将渣包注满水,放置4小时以上,检查是否渗漏、冒汗;

(3)铸件进煤气发生炉进行高温退火处理[4],缓慢升温至650℃,保温1.5小时,再升温至900℃,保温4.5小时,随炉冷却至400℃以下出炉空冷。

2 12m3渣包生产方案优化

生产12m3渣包需要解决的问题:

(1)大件车间现有熔炼能力不能满足:电弧炉最多提供28吨钢水,底注浇包最多盛装28吨钢水,而浇注12m3渣包至少需要钢水33吨;

(2)底坑深度2米,不能满足12m3渣包造型高度;(3)砂箱不合适,吃砂量大,浪费严重:

(4)浇注时产生放炮声响,影响铸件成品率。

2.1 熔炼方案

大件车间电弧炉可以熔化28吨钢水,钢锭车间有5吨中频炉可以熔化6吨钢水,但距离较远。吊运衔接可以电动平车过渡,电弧炉熔化的28吨钢水先进LF炉升温、精炼,中频炉熔化的6吨钢水过来后再倒入已盛28吨钢水的浇包,进LF炉再升温、精炼,满足渣包需钢水34吨的要求。需要控制好两炉开炉时间、出炉温度。对策:

(1)底注浇包加高300mm,内壁耐火材料单边减薄20mm,保证能盛钢水34吨并满足精炼造渣高度要求;LF精炼炉炉盖抬高300mm,保证底注浇包能够进入精炼工位;

(2)调运配合演练,计量挂包、转运、合钢水的时间,精确两炉的开炉时间,确定两炉的温度控制指标;

(3)两跨车间的两炉按时差顺序开炉,电弧炉熔化28吨钢水,5吨中频炉熔化6吨钢水。

2.2 改变造型高度方案

共七节砂箱加底部400槽钢,总高近5000mm,现有底坑到机头只有3750mm。加深底坑、太高机头,均需较大投资,皮带送砂或砂斗吊砂,均需时间,树脂砂可能已先期固化,影响整体铸型强度,并且操作麻烦。

对策:设计制作木型时模型分上下两体,造型至2/3时,即第四节砂箱造型充分固化,将第四节砂箱连上节木型吊至型板上再造剩余部分,上节模型与砂箱要固定,防止模型脱落或移位。即采用分离造型方法解决了机头与底坑高度不够的问题。

2.3 设计砂箱,减少吃砂量

渣包形状是下部类似圆台体上部球体,下大上小,差别较大,原有的2副砂箱为上下一样大的7节方砂箱,用此套砂箱作第一件12m3渣包时,用树脂砂67吨,设计制作1副塔式砂箱,单件用砂46吨。同时,对原有2副砂箱进行改造,考虑到以后其它铸件使用,在其内部,用铁板围框,减少吃砂量。

图7 塔式砂箱

图8 内围框砂箱

2.4 引风排气,减少放炮

大铸件在浇注过程中产生大量气体,压力瞬间升高,遇高温明火,会产生较大放炮声,震动砂箱,型砂易脱落、砂芯移位等,造成铸件缺陷或报废;卡箱螺栓松动,造成炮火等安全事故。

对策:底箱用400槽钢垫空,浇注时,用引风机通过底砂箱从中空大芯铁帮助排气,减少放炮现象的发生。

图9 引风排气

渣包精清后称重26.76吨,尺寸、超声波、水压等检验均合格,20件如期交货,截止目前,客户已使用一年多,没有任何质量问题。

12m3渣包铸造成功,成为我公司渣包生产单重最大铸件;后续,又为其它客户生产25件,已交付使用;目前,已列为我公司定型产品,产生了较好的经济效益。

3 结束语

(1)从生产的铸件看,计算确定的铸件缩尺、反变形量及利用计算机软件凝固模拟确定的浇冒系统参数较为合理;

免责声明

我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!