时间:2024-07-28
郭秀键
(中冶赛迪技术研究中心有限公司,重庆 401122)
高炉布袋灰也称高炉瓦斯灰,是钢铁企业高炉冶炼过程中随高炉煤气在炉顶引出,经下降管排出,在重力除尘器内除去较粗的颗粒后,由布袋除尘器捕集下来的灰尘,吨铁产生量约5-10 kg。高炉布袋灰主要由铁、碳以及硅、铝、钙、镁等的氧化物组成,并含有低沸点的锌、铅氧化物及碱金属氯化物,质轻粒微,是钢铁企业主要固体排放物之一[1-2]。高炉布袋灰中的氯来源于高炉原料,包括烧结矿、球团矿、块矿及焦炭等,原料中氯的存在形式普遍认为是氯化物,包括氯化钾、氯化钠、氯化钙等[3],在炉内经历复杂的转换过程,分别进入炉渣、除尘灰及煤气中,其中煤气中富集最多,其次是高炉布袋灰,炉渣中含量极少。因此高炉布袋灰是高炉冶炼过程中氯的重要排出途径之一。
高炉布袋灰直接回收利用,会带来烧结透气性变差,高炉风口结渣,煤气管道堵塞腐蚀,高炉耐材异常膨胀等严重后果[4],采用湿法脱锌工艺处理,氯会在系统中富集而腐蚀设备,采用转底炉等火工艺脱锌,则会导致烟气系统腐蚀、堵塞,还会影响收集的锌品位。另根据研究发现,进入高炉布袋灰中的氯主要以氯化钾、氯化钠的形式存在[5],具有可溶性,这为氯的水洗脱除提供了条件。
1.1.1 试验原料
试验选用某钢厂的高炉布袋灰,成分见表1,粒度分布见图1。
表1 高炉布袋灰成分
由表1可见,高炉布袋灰铁含量较低而碳含量高,作为杂质的锌、钾、钠、氯也都很高。由图1可以看出,高炉布袋除尘的粒度比较细,大部分在10-100 μm之间,100 μm的通过率接近90%。
图1 高炉布袋除尘粒度组成
1.1.2 试验装置
搅拌装置为带顶部搅拌器的搅拌罐,容积1 m3,通过泥浆泵将搅拌的泥浆送往脱水装置,脱水设备为1.28 m2板框压滤机,液压驱动,压力20 MPa,并带有隔膜压缩(水压1-2 MPa)深度脱水和喷气吹滤脱水功能(压力0.6-0.7 MPa,可穿过滤饼带走水份),可以实现泥饼的深度脱水。
1.1.3 试验准备
首先将高炉布袋灰加入搅拌罐,设定水灰比搅拌制成浆液,将氯充分浸出,浆液通过泥浆泵加压送入板框压滤机脱水,脱水后根据试验要求分别采用不同的水灰比冲洗,验证高炉布袋灰在不同工况下的脱氯效果。进一步采用隔膜滤板在水压1-2 MPa下泥饼深度压缩,或在喷气压力0.6-0.7 MPa下对泥饼深度脱水,最后采集滤液和泥饼分别检验分析。
先用水灰比2∶1搅拌1 h,送板框压滤机压榨6 min脱水,观察泥浆的粘稠度及泥饼脱水效果,为后续试验提供调整依据。试验用除尘灰80 kg,清水157 kg,产出滤液136 kg,泥饼88.3 kg,泥饼含水率实测为29%,经计算可得出高炉布袋灰水洗后失重约为21.6%,本文氯、钾、钠的脱除率均以该值作为计算依据。
采用清水作为稀释介质,加入高炉布袋灰,一次搅拌水灰比按2∶1,搅拌时间1 h,送板框压滤机压滤脱水。然后板框压滤机保持压榨状态,用清水分别按水灰比0.5∶1、1∶1、1.5∶1对泥饼进行冲洗,考察泥饼中成分变化规律,并与未冲洗的泥饼成分进行对比。试验结果见表2。
从表2可以看出,随着冲洗水灰比的增加,氯、钾、钠在泥饼中的含量均不断减小,铁、锌、碳含量则相应得到了提高。采用清水洗涤而未冲洗时,泥饼氯脱除率只有不到80%,按水灰比0.5:1冲洗后,氯的脱除率便达到了95%,随着水灰比的进一步增加,虽然氯等杂质的脱除率仍呈上升趋势,但增幅不明显。因此,对于高炉布袋灰脱氯,泥饼脱水后的再次冲洗效果明显优于一次脱水,根据试验结果,冲洗水灰比控制在0.5:1以内即可满足要求。
另外,通过表2可以发现,冲洗后氯的脱除率达到了95%以上,而钾的脱除率约为84%,钠的脱除率约为41%。以冲洗水灰比0.5:1的工况为例,氧化钾脱除量为7.64%-1.63%×(1-21.6%)=6.36%,同理氧化钾的脱除量为3.94%,计算得到相应的氯的脱除量为9.31%,与高炉布袋灰中原氯含量9.9%相比,计算氯的脱除率为94%,与氯的实际脱除率相差不大,说明高炉布袋灰水洗脱除的含氯物质主要为KCl、NaCl。
高炉布袋灰水洗后的滤液为KCl、NaCl盐水,一次洗涤后盐分含量仍较低,远未达到饱和状态,这对滤液的后续处理带来很大困扰,比如采用蒸发结晶方式处理滤液,蒸发耗能与蒸发水量直接相关,所以低浓度盐水的耗能较大,有必要在高炉布袋灰水洗脱氯过程中对滤液进行富集。
采用清水初次洗涤高炉布袋除尘后得到一次泥饼、一次滤液,再用一次滤液对除尘灰进行水洗2次,分别得到二次泥饼、二次富集滤液、三次泥饼、三次富集滤液。
一次泥饼、二次泥饼、三次泥饼分别用清水按水灰比0.5:1、0.5:1、1.5:1进行冲洗,数据对比见表3。
表2 不同水灰比下泥饼主要成分及脱除效果
表3 滤液循环洗涤条件下泥饼冲洗后主要成分
从表3可以看出,在水灰比同为0.5:1的工况下,二次滤饼比一次滤饼的脱除率有所降低,这是由于二次滤饼采用了一次滤液进行洗涤,氯的残留稍高,不过氯的脱除率总体仍然很高。虽然三次滤饼产生过程中使用的水洗液氯浓度更高(使用了二次富集滤液),但与滤液未循环的工况相比,提高冲洗水灰比后,脱除率仍有所提高,这说明未饱和滤液循环洗涤对冲洗后泥饼的氯含量影响不大。
在滤液循环洗涤过程中,滤液中的氯浓度是不断增加的,比重也随之增加,检测结果见表4。
表4 滤液中氯的循环富集
高炉布袋灰洗涤脱水后的泥饼冲洗过程,是采用清水对残留在泥饼中滤液的置换过程,在此过程中,氯浓度逐步降低。为了研究在冲洗过程中滤液氯浓度变化规律,间隔5 min取样一次,至水灰比约1∶1停止(总时间45 min),分别检验各滤液的氯离子浓度。冲洗滤液氯浓度变化规律见表5,试验表明,冲洗初始阶段,氯浓度稍有增高,这是因为冲洗液在泥饼内有短暂的富集所致,之后快速下降,表明冲洗可以快速将泥饼中的氯带出来,到20-25 min,即水灰比约0.5:1之后,冲洗液氯离子浓度变化趋缓,因此,该试验也再次验证了冲洗过程采用水灰0.5:1是合理的,该水灰比即可实现将滤饼中的绝大部分的氯脱除。
表5 冲洗滤液氯浓度变化规律
根据板框压滤机的结构特点,冲洗液从一角进入,经过泥饼后再从对角排出,泥饼的边缘折线行程和对角线直线行程差距是很大的,这可能会产生滤液短路现象,从而导致对角线附近和边缘的氯、钾、钠的脱除率不同。为了验证这个问题,在试验中对同一批压滤机排出泥饼的中心和另一对角共3个不同部位分别取样进行分析,对比滤饼不同部位的氯、钾、钠脱除效果和脱水效果,检验结果见表6。
表6数据表明,泥饼不同部位的氯、钾、钠的脱除率差异并不大,说明高压冲洗水在板框块泥饼中的分布较为均匀,因此泥饼各处的脱除效果是较为均匀的。
表6 泥饼不同部位水份和元素脱除率
在上述试验基础上,为了进一步考察不同压滤脱水方式对泥饼含水量的影响,试验中对滤板隔膜空腔充水压榨(深度挤压)脱水和压缩空气吹滤脱水开展了研究。单独采用1.5 MPa的滤板隔膜充水压力对泥饼进行压榨,可将泥饼在一次挤压基础上再度压缩2-3 mm,泥饼水分降低了2%-3%,比未压榨的的泥饼明显感觉干燥,且易于破碎。将板框隔膜压榨水压在1-2 MPa之间调节,排出的水很少,说明水压对脱除水分的影响不大。
单独采用压缩空气吹滤脱水,由于一次压滤后的滤饼密实度不够,容易形成短路,试验中并无明显的水分排出,表明吹滤脱水对脱除泥饼水分意义不大。如果先采用充水压榨,再采用压缩空气吹滤的组合方式,对进一步提高泥饼干燥度有好处,但吹扫时间偏长,一定程度上会影响生产率,因此,对于高炉布袋灰,隔膜充水压榨脱水方案优于压缩空气吹滤脱水,建议工程上优先选择。
考虑到高炉布袋灰水洗后的泥饼仍需进入下一级工序处理,如进入转底炉直接还原脱锌,30%左右的水份仍然偏高,需要进一步降低,以利于仓储、混料和成型。继续降低其水分有两种方式:一是利用热源,即采用烘干设备强制烘干,这种方式干燥速度快,生产连续,干燥彻底;二是将泥饼与干灰预先混合调节水份至合理区间,这种方式所用时间长,但节能效果比较明显。
在本试验中将泥饼与干灰按3:1的比例混合,堆存晾晒1天后,混合料的粘性明显降低,状态松散,经检测,水分可以降低至20%以下,见图2。试验中还将高炉布袋灰与粗粒度的高炉旋风灰按55:45的比例组成的混合灰进行洗涤,板框压滤脱水后泥饼水分降低也比较明显,为20%~22%,粘接性不强,破碎后呈碎块状,见图3,这是因为单独的高炉布袋灰粒度较细,采用板框挤压过程中不如混入粗颗粒后的混合料容易脱水。在生产中,可以考虑将含氯的粗粒度除尘灰与细粒度的高炉布袋灰混合水洗,水洗泥饼直接破碎后进入后续工序,这种方式处理将有利于泥饼的直接利用。
图2 泥饼与干灰混合
图3 混合灰水洗泥饼
随着环保政策的趋严,为减少污染物排放,水洗后滤液应进行有效处理,蒸发结晶提取KCl是目前主流方向。滤液中除了上述成分,还含有少量的Fe2+、Zn2+、Pb2+、Ca2+、Mg2+等离子,Pb2+、Zn2+将对氯化钾产品质量产生危害,Fe2+氧化后变色影响KCl色泽。Ca2+、Mg2+在蒸发结晶系统中容易导致设备和管道结垢堵塞,而Mg2+则在碱性环境容易形成Mg(OH)2微小颗粒沉淀,会影响KCl结晶后的过滤。因此,上述滤液中的杂质离子应在蒸发结晶前予以去除。
水洗滤液中的杂质离子需要通过逐级沉淀的方式去除。Mg2+离子需要在较浓(OH)-状态下沉淀,其它金属离子一般都可形成氢氧化物沉淀;Pb2+、Zn2+具有两性,碱性过强易形成PbO22-、ZnO22-等偏酸根离子而重新溶解。一般而言,碳酸盐可以作为Ca2+、Mg2+的沉淀剂使用,但部分离子沉淀后可能会再分解或二次水解。作为较常见的硫化系沉淀剂Na2S,对Pb2+、Zn2+、Fe2+、Ca2+、Mg2+等金属离子都有较好的亲合能力,对不确定的高价金属离子也能生成氢氧化物沉淀和硫代硫酸盐,与碳酸盐沉淀剂配合使用沉淀较果更好,碳酸盐则选择不带入其他正离子的碳酸钾。为了验证这一想法,分别开展了K2CO3和Na2S单独添加,先后添加及混合添加的试验,添加量为单独增量试验确定的最小优化量,每升原始滤液添加1.215 mL 20%浓度的Na2S溶液、3.45 mL 16.7%浓度的K2CO3溶液,净化试验数据见表7。
表7 净化滤液成分
通过表7的数据分析可见,单独添加K2CO3对Pb2+有一定的去除效果,单独添Na2S,Zn2+、Pb2+去除效果明显,先添加Na2S除杂效果优于先添加K2CO3,Na2S、K2CO3同时添加去除效果更优,Ca2+、Zn2+、Pb2+去除率都在98%以上,仅有Mg2+去除率较低,为50%。
净化后的滤液可以采用成熟的蒸发结晶工艺分离KCl和NaCl,避免含盐废水的排放,同时可实现资源的有效回收。
1)高炉布袋灰是高炉冶炼过程中氯的主要排出途径,因氯等有害杂质的存在严重影响其循环利用。高炉布袋灰中氯主要以KCl、NaCl形式存在,易溶于水,可通过水洗的方式脱除。
2)板框压滤后的泥饼冲洗,可以明显降低其中氯的含量,在水灰比0.5:1下冲洗,即可将氯的脱除率从一次洗涤的79%提高至95%左右,效果明显;滤液循环洗涤高炉布袋灰并对泥饼用清水进行冲洗,水灰比0.5:1仍可达到94.2%的脱除率,说明滤液循环对冲洗后泥饼的脱氯影响不大,但可以明显提高滤液中的KCl、NaCl浓度,从而降低滤液蒸发结晶的处置成本。
3)在滤板压滤机中对泥饼进行冲洗,可以保证氯脱除的均匀性;板框隔膜空腔充水压榨深度脱水可降低泥饼水分2%-3%,优于压缩空气吹滤脱水;泥饼与干灰搅拌混合或者与粗颗粒的除尘灰混合压滤脱水,均可以降低泥饼粘性,即节能,又能为后续利用创造条件。
4)为避免氯盐排放污染问题,高炉布袋灰水洗滤液应进行有效处理,蒸发结晶提取KCl是目前主流方向。滤液在蒸发结晶提取KCl之前,应先净化除杂。试验表明,同时添加Na2S、K2CO3效果相对较好,Ca2+、Zn2+、Pb2+去除率都在98%以上,净化后的滤液蒸发结晶回收KCl等,从而实现废水零排放和资源回收,效益显著。
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