时间:2024-07-28
周康军
(上海梅山钢铁股份有限公司,江苏 南京 210039)
氧化铁皮来自于热轧厂钢坯表面处理副产物。热轧加工时,由于钢铁和空气中氧的反应,常会大量形成氧化铁皮,造成堆积,浪费资源[4-6]。如果对这些资源合理利用,可以降低生产成本,同时可以起到环保节能的作用。从热轧厂氧化铁皮现场取样化验结果看,氧化铁皮含有较高的FeO,氧化铁皮中的FeO在烧结燃烧氧化成Fe2O3的过程中会大量放热,可替代部分焦粉,对降低固耗有一定效果,不但可以提高烧结矿铁品位[7],而且可以有效减少焦粉使用量,通过降低固体燃料消耗可以达到降低烧结烟气NOx浓度的目的[8]。为了探索从源头治理和控制NOx排放,烧结分厂开展了工业试验,研究了从配矿开始的烧结过程各控制环节对NOx排放的影响,旨在为烧结源头减排NOx提供技术支持,实现烧结烟气NOx的源头治理。
试验使用的氧化铁皮来自于梅钢热轧厂1422和1780生产线的副产品。表1为氧化铁皮现场取样的成分化验结果。从表1可以看出氧化铁皮的全铁含量高达72.29%,FeO含量为70.72%,氧化铁皮中杂质含量少,S的含量仅为0.02%。
试验所使用的含铁原料有:矿粉1、矿粉2、矿粉3、矿粉4等,燃料为焦粉,熔剂包括石灰石、生石灰、白云石。各种原料及燃料的化学成分见表2所示。
表1 氧化铁皮的化学成分(%)
表2 试验所用含铁原料和熔剂的化学成分(%)
氧化铁皮的配加直接由5号配料仓配入,采用不参与配比计算的外配方式进行配比,为方便对比,试验分为两个阶段:基准期和试验期。基准期时间从2019年10月21日13时开始,持续到次日13时结束,选择其中具有代表性的数据作为基准值;试验期从10月22日13时开始,持续到次日13时结束,分别配加7%(试验期Ⅰ)和10%(试验期Ⅱ)氧化铁皮,选择其中具有代表性的数据作为试验值,与基准值作比较。试验期间,烧结生产正常,设备、工艺、试验条件保持相对稳定,碱度控制在1.9 ± 0.1。实验过程若机尾亚铁含量变化较大,根据机尾状况及时调整配碳量。
梅钢四号烧结机设计有效烧结面积为450 m2,设计利用系数为1.3 t/(m2·t);实验过程烧结机参数设置:烧结机速度1.9 m/min,BTP温度330-400 ℃。氧化铁皮采用外配方式配加,见表3。
由表4可知,实验期因添加10%的氧化铁皮和生石灰配比减少,使得烧结矿TFe上升了0.55%;而烧结矿转鼓指数下降了2.31%,一方面是因为氧化铁皮的配加,烧结矿中生成的含镁高强度矿物减少,如镁橄榄石、钙镁橄榄石、镁蔷薇辉石、镁黄长石等[9];另一方面,由于SiO2下降0.35%,为了保持烧结矿碱度平衡烧结CaO相应减少,使得生石灰配比减少,液相量减少,导致强度下降。
表3 配比表
表4 烧结矿化学成分及强度
由表5看,氧化铁皮外配7%后,焦粉使用量有降低趋势,相比基准值的焦粉使用量,在烧结总上料量(上料量+内返量+氧化铁皮量)没有变化的情况下,焦粉使用量减少13.66%,氧化铁皮外配7%和10%对焦粉配加量影响不大。
在外配加10%氧化铁皮后,烧结过程透气性明显下降,为了确保终点温度,上料量作了适当调整,在确保终点温度基本一致的情况下,配加7%的氧化铁皮对生产影响小,连续配加10%的氧化铁皮后对烧结过程影响明显,烧结负压上升0.9 kPa,烧结烟道温度下降18 ℃,产量下降3.27%。
表5 烧结生产指标
表6为烧结烟气NOx和SO2含量。从表6中可以看出,基准期时,烧结烟气SO2浓度为1320.12 mg/m3。当配加氧化铁皮后,随着焦粉配比的下降,烧结烟气SO2浓度也随之下降,在外配7%氧化铁皮时,烧结烟气SO2浓度下降至1093.31 mg/m3,下降比例达到17.2%。实验前烧结烟气NOx均值256 mg/m3,外配7%氧化铁皮烧结烟气NOx均值247 mg/m3,外配10%氧化铁皮烧结烟气NOx均值233.6 mg/m3,下降22.4 mg/m3,降幅为9.06%。从图1看,试验后单值烧结烟气NOx均值和控制限均有下降。
表6 烧结烟气NOx和SO2
(1)氧化铁皮外配10%后,焦粉使用量有降低趋势,相比基准值的焦粉使用量,在烧结总上料量(上料量+内返量+氧化铁皮量)没有变化的情况下,焦粉使用量减少13.66%。
图1 烧结烟气NOx均值和控制图Fig.1 NOx mean value and control chart of sintering flue gas
(2)烧结生产添加氧化铁皮,可以有效降低固体燃料消耗,降低烧结烟气NOx浓度。外配7%氧化铁皮后烧结烟气NOx均值为247 mg/m3,外配10%氧化铁烧结烟气NOx均值233.6 mg/m3,最大降幅9.06%。
(3)连续配加10%的氧化铁皮后对烧结影响明显,烧结负压上升0.9 kPa,烧结烟道温度下降18 ℃,产量下降3.27%。烧结矿转鼓指数下降1.55 %,烧结矿全铁上升0.53 %,SiO2下降0.35 %,其他质量指标影响不大。
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