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碱性氯化法处理处置含氰废液

时间:2024-07-28

范文君

(西安市户县环境保护局环境监测站 陕西西安 710300)

西安市户县表面精饰厂由于产品改变和环保要求,电镀车间已于几年前停产,所剩的含氰电镀废液一直未处理处置,公安部门将其作为一级危险品严加管理,受公安部门及企业的委托,我们在实验研究的基础上采用碱性氯化法成功处理该危险废液。经监测,处理后的废液达到GB21900—2008《电镀污染物排放标准》表2中的排放标准,处理效果较好。

1 水质特点

该企业电镀含氰废液分两个槽分别存放,经测定总氰浓度分别为:1#槽:34.8g/L,2#槽:25.0g/L;废液体积分别为:1#槽:22.4L,2#槽:19.89L;其中1#槽含有沉淀物。

2 工艺原理及加药量试验

在碱性条件下,以氯为氧化剂使氰化物氧化分解,成为无毒的氮气和二氧化碳。氧化是分阶段进行的。第一阶段先将氰化物氧化为氰酸盐,即反应方程式如下:

此阶段要求pH=10~11,因为中间产物CNCl是挥发性物质,其毒性与HCN相等,而在酸性介质中,CNCl比较稳定,不易迅速转化为CNO-。另外在pH<9.5时,上述生成氰酸盐的反应不完全,而且要几小时以上,而在pH=10~11时,反应只需10~15min。

虽然氰酸盐的毒性较小(只有氰化物的千分之一),但从保证水体安全出发,应进行第二阶段处理,以完全破坏C-N键,方法是调节pH,增加漂白粉投入量,进行完全氧化:

此反应在pH=8~8.5时最有效,有利于CO2气体生成且从水中溢出,促进氧化完成。如果pH>8.5,CO2将形成半化合态或者化合态,则不利于反应向右移动。该反应在pH=8~8.5时,完全氧化需30min左右。

采用市售的漂白精(有效氯含量60%)做为氧化剂,取原水样5mL,稀释至100mL,用2%NaOH调节pH=11,加入1.25g漂白精,充分搅拌,反应约30min后,进行定性检验:

取1滴处理后的样品加入2mol·L-1NaOH使呈强碱性,加1滴25%FeSO4溶液,煮沸,加入一滴FeCl3,观察无蓝色沉淀物出现,表明CN-不存在。

3 危险废液处理

氯氧化法处理含氰废液分两个阶段,在工程上称完成第一阶段氧化的处理为一级处理或局部处理,完成第二阶段的处理为二级处理或完全氧化。

(1)调解pH值:用固体NaOH调至pH=11

(2)漂白粉加入量计算:

a.局部氧化:投药比(CN:ClO以重量计)为1:4.3

b.完全氧化:投药比(CN:ClO以重量计)为1:8

(3)局部氧化:分别将计算好的漂白粉加入废液槽中,用压缩空气搅拌,反应30min。

(4)完全氧化:用H2SO4调节pH=8.5,分别将计算好的漂白粉加入废液槽中,用压缩空气搅拌,反应1.5h,测定水质合格后,静置沉淀1~1.5h,将上清液倾出进行排放,池底沉淀干化后进行填埋安全处置。

4 处理效果的检验

两种处理的效果见下表

项目 局部氧化 完全氧化废液含 CN-浓度(mg·L-1) 34800250003480025000投药比(CN:Cl2) 1:4.31:4.31:81:8pH值 10~1110~117~87~8反应时间(min) 30303030处理后 CNO-含量 (以 CN-计)(mg·L-1) 505543.8处理后 CN-含量(mg·L-1) 0.002ND 0.002ND 0.0200.017处理后总 CN-含量(mg·L-1) 0.1420.0660.0200.017处理后总 CNCl含量(mg·L-1) 0000处理后余氯量(mg/L) 98905055

从处理结果可以看出,该企业含氰废液处理后的总氰含量远低于GB21900—2008《电镀污染物排放标准》表2中的排放标准,达到了危险废液安全处置的要求。

[1]李培红等编制的《工业废水处理与回收利用》。北京:化学工业出版社,2001

[2]国家环保总局编委汇编的《水和废水监测分析方法》(第四版),北京:中国环境科学出版社,2003

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