时间:2024-07-28
施健荣 秦新安
(无锡微电子科研中心 江苏无锡 214035)
本文介绍在现有超纯水设备基础上,增加一套反渗透系统,对原超纯水系统排放水进行收集处理,达到降低超纯水运行成本,提高水资源利用率的目的。
此次改造对象为超纯水工艺预处理RO阶段。
本次改造核心内容为增加一套反渗透系统,收集处理现有超纯水系统预处理阶段RO排放水;增加一套浓缩水输送系统,输送再浓水。
现有超纯水处理系统建于2005年,包括预处理,精处理,抛光处理三部分。超纯水总产水率约为62%,其中预处理产水率约为67%,精处理产水率约为95%,抛光处理产水率约为98%,而且精处理、抛光处理排放水均有回收利用,只有预处理排放水是产生实际排放的,由此可见超纯水低产水率的主要症结在预处理部分。
现有超纯水预处理系统采用UF+RO+加碱+RO,其中UF采用错流式运行,每运行35分钟UF系统自冲洗一次,UF的产水率约95%;RO系统采用RO+加碱+RO,产水率为71%左右。通过水质分析,UF部分排放水浊度大、有机物含量较高、水质不稳定、水量少,收集处理工艺复杂投入高,直接排放更经济合理;RO部分排放水除了电导率较高,水质水量较稳定,具有处理意义。2008年RO排放水量4000吨,2009年RO排放水量4931吨,2010年RO排放水量6137吨,2011年RO排放水量6068吨。
(1)反渗透系统。原超纯水系统预处理RO排放水电导高达1400us/cm,新增反渗透系统选用陶氏公司BW30-365FR抗污染膜,该膜抗污染能力强、不易污堵、运行压力低、使用寿命长。原超纯水系统预处理两套RO(一用一备),单套最大排放水量12t/h,故设计新增反渗透系统处理量≥12t/h,反渗透用四支装膜壳,一级两段2:1排列,低压运行。
(2)反渗透冲洗系统。该排放水收集系统原水水质差,设计冲洗量为不小于12t/h不大于16t/h冲洗泵一台,每运行2h原系统排放水冲洗2min,停机时用清洁水冲洗不少于2min。
(3)阻垢剂加药量。通过对原超纯水系统预处理RO排放水小试,发现阻垢剂加药量达到3ppm,已经能够起到极好的阻垢作用,阻垢剂投加量定在3ppm。
(4)再浓缩水输送系统。我们科研中心工艺线生产常用到强腐蚀性酸,如HF、HNO3、H2SO4,这部分酸的排放一般用以自来水为水源的水射器带走,通过研究发现再浓缩水偏弱碱性,这部分水替代抽酸用自来水,既不影响抽酸又可以节约自来水。目前,我所抽酸用自来水用量Qmax=45t/d&Qmax=6t/h,压力≥0.20Mpa,为保证生产需要我们选择泵的Qmax不小于8t/h,用压力变送器控制输送泵频率,压力设定为0.25±0.05Mpa。
通过对超纯水系统RO排放水水质、水量分析,针对本所反渗透浓水电导高达1400us/cm、排放量在150吨/天并呈逐年上升趋势、项目可用占地面积较小的实际情况,通过刷选最终确定采用反渗透工艺处理。反渗透膜选用陶氏公司BW30-365FR抗污染膜,数量12支,一级两段2:1排列,处理量12T/H,最大处理量100000吨/年。回收系统产水电导在20us/cm以下,该部分水占处理量的65%,进入原纯水站制备系统;回收系统浓水电导在3400us/cm左右,该部分水占处理量的35%,替代自来水生产线抽酸用。
该改造于2011年10月开工,2012年2月完成并投入调试,2012年3月正式投产运行。改造后超纯水系统RO滤芯的更换周期变长,RO清洗周期也有明显延长。
未改造前RO进水电导率接近或等同于进水自来水电导率,改造完成后RO进水电导率较进水自来水电导率下降50-100us/cm,对RO进水水质具有明显改善作用;而且RO产水电阻率相较于未改造前有明显下降。
该改造完成投产后目前实际日处理量约150吨/天,进入原超纯水系统优质水约100吨/天,抽酸用再浓水约50吨/天,每天可节约自来水约160吨/天。超纯水处理系统在用水水量基本不变的前提下,自来水用量有明显下降,超纯水系统产水率较改造前约上升9%,产水率由2011年3月62%上升到目前的71%,有明显提升。
本改造为现有超纯水系统的叠加项目,改造总投资为45万元,包括土建、水、电等外部及设备费用。运行产生的费用主要为电费、人工、耗材。目前实际日处理反渗透浓水量在150吨/天,按150吨/天处理量计算:每年节约自来水约56000吨,扣除设备折旧费、电费、日常运行费用,每年可节约水费17万元左右。
我们使用叠加一套反渗透处理RO排放浓水,有效地达到了节约水资源,降低超纯水制造成本,减少废水排放的目的,较其他公司将RO排放水使用在生活用水更加有效合理。
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