时间:2024-07-28
江云波,葛立平
(玖誉(山东)科技工程有限公司,山东 淄博 255000)
氟化学工业对信息通信、航空航天、新能源等新兴产业和传统产业有重要的支撑作用。氟化氢是氟化工产业链的起点,很多氟化工产品都是从氟化氢延伸出来的。目前工业上无水氟化氢的生产路线主要有2种,一是以萤石粉(主成分为氟化钙)和硫酸为原料,在夹套加热的回转反应炉中反应制得;另一种是回收磷化工副产的氟硅酸而得到无水氟化氢[1]。
本文中AHF的生产路线,是以萤石粉、98%硫酸和105%发烟硫酸为原料,在外加热的回转反应炉内发生反应制得粗品氟化氢后,再经粗制、精制、脱气后,得到无水氟化氢液体。反应产生的粗制气体先经过98%硫酸洗涤,再进入后续精馏、脱气工序进行提纯,105%发烟硫酸的主要作用是吸收系统的水分,稳定系统。在AHF的生产过程中,若系统的水分过高,会造成系统腐蚀,缩短检修周期,严重时会造成物料泄漏。同时,水分过大则系统的气相密度偏大,易引起系统负压超标,尾气风机超负荷运转,易导致系统正压,有毒有害气体泄漏,造成大气污染及人员伤害。
在AHF生产装置中,氟化氢分离提纯工艺的控制重点,以及各工艺参数对系统的影响程度并不明确。本文通过正交实验,研究各工艺参数对系统稳定性的影响,进而指导工艺参数的调整方向,以达到稳定装置运行的目的。
以20000t·a-1无水氟化氢装置为研究对象,萤石粉投料量为6500kg·h-1。为尽量消除原材料、天气等的影响,实验所用的萤石粉、98%硫酸和105%发烟硫酸等,均来自同一厂家。实验过程尽量避免阴雨天及潮湿天气,以确保实验过程的空气湿度相差不大或基本相同。
对正常运行的20000t·a-1无水氟化氢装置,通过调整炉头温度、炉尾温度、回转反应炉转速、烟硫比及总配比等,考察这些工艺参数对系统稳定性的影响程度。最终指标采取满分100的评分制,转炉残渣中CaF2含量、H2SO4含量综合占70,CaF2含量、H2SO4含量越低综合分数越高,系统负压占30,负压绝对值越小,分数越高。
本实验共采取16种工艺参数组合,每组持续运行8h,运行过程中需检测残渣中的CaF2含量、H2SO4含量以及系统负压等参数,频率为每2h 测量1次,最终汇总并取平均值。
本文采用L16(45)正交表设计正交实验,考察炉头温度、回转反应炉转速、总配比[(105%发烟硫酸+98%硫酸)∶萤石粉]、烟硫比(98%硫酸∶105%发烟硫酸)、炉尾温度对无水氟化氢装置运行情况的影响。各物质的加入量以萤石粉投料量6500kg·h-1为基准,各因素和水平值见表1。
表1 正交水平表Table 1 Orthogonal design table
正交实验结果如表2所示,影响装置稳定性的各因素,按极差大小依次为:烟硫比>总配比>回转反应炉转速>炉尾温度>炉头温度。
表2 正交实验结果Table 2 Orthogonal test result
萤石粉、98%硫酸和105%发烟硫酸在夹套加热的回转反应炉内反应制得氟化氢,反应过程属于吸热反应,炉头温度的控制范围为220~280℃。图1是炉头温度对装置稳定性的影响,从图中可以看出,随炉头温度升高,装置的稳定性先增加后降低,240℃左右时系统最稳定。
图1 炉头温度对装置稳定性的影响
240℃之前,随着炉头温度升高,反应速度加快[2],温度超过240℃后,温度升高会加速回转反应炉的腐蚀,进而对反应转炉的使用寿命与使用强度造成严重的不良影响。同时,温度过高,物料过于干燥,会导致转炉内的扬尘增加,容易堵塞炉头出料管,严重影响系统负压,造成有毒有害气体泄漏,导致大气污染及人员伤害。综合考虑各方面因素,炉头温度保持在(240±5)℃,系统稳定性最佳。
如图2所示,随着回转反应炉的转速增加,装置的稳定性先增加后减弱。反应转炉属于夹套加热,夹套静止不动而转炉炉体旋转,转炉炉体倾斜度为1.5‰~3‰坡向炉尾,通过转炉旋转,转炉内的物料边反应边“流”向炉尾,同时炉尾未反应彻底的部分物料,经转炉尾部内壁上的抄兜,送入与之相连的带有螺旋结构的内返渣筒,落至进料混合物“落地点”,与进炉物料混合,迅速提高反应物温度的同时,降低进料对炉体的腐蚀。
图2 回转反应炉转速对装置稳定性的影响
反应转炉转速达到2.2r·min-1前,随着转速增加,炉尾的返料增加,新物料可快速升温,反应较为迅速、彻底,残渣中的CaF2、H2SO4含量较为理想,系统负压较为稳定,同时返料可较好地保护转炉炉头,降低其腐蚀速度。转速高于2.2r·min-1后,随着转速提升,虽然残渣中的CaF2、H2SO4含量相对更优,但随着转速增加,转炉内的物料扬尘随之增加,炉头出料管容易堵塞,影响系统负压。同时转速的增加,对庞大的转炉密封件、动力等都提出了更高要求,容易造成转炉相关设备的疲劳,缩短设备的检修周期,严重时会导致设备损坏。综合考虑各方面因素,回转炉转速保持在(2.2±0.1)r·min-1,系统的稳定性最佳。
总配比[即(105%发烟硫酸+98%硫酸):萤石粉]的值越大,表明使用的酸越多,反应越彻底,装置的稳定性与总配比的关系如图3所示。从图3可以看出,随总配比的提高,装置的稳定性先逐步增加后急剧下降。总配比达到1.22之前,随总配比增加,反应越来越彻底,残渣中的CaF2、H2SO4含量趋于理想状态。总配比超过1.22后,随着总配比增加,残渣中的H2SO4含量超标,且系统负压超标。主要原因是硫酸过量增强了设备的腐蚀性,过量的98%硫酸也导致系统的水分过大,虽然可进行烟硫比调整,但过多地使用105%发烟硫酸,只会增加生产成本,无法提升转化率。综合考虑各方面因素,在保证萤石粉主含量(CaF2)在98%以上的前提下,总配比保持在1.22±0.2,系统的稳定性最佳。
调整烟硫比可控制系统水分,105%发烟硫酸的使用是稳定系统负压的非常规手段,虽然能稳定系统,但是105%发烟硫酸的过多使用,只会增加生产成本,无法提升装置产能。图4是烟硫比对装置稳定性的影响结果。由图4可以看出,随着烟硫比增加,即105%发烟硫酸的用量逐步降低,装置的稳定性先升高后降低。原因在于过多地使用105%发烟硫酸,容易导致系统的水分过少,反应系统容易出现过多的扬尘,导致炉头出料管堵塞,同时炉内物料过于干燥,“流动性”过强,反应尚未达到指标,物料就排出炉外。检测发现,残渣中的CaF2含量超标,从而证实了以上推断。
图4 烟硫比对装置稳定性的影响
随着105%发烟硫酸的使用量减少,系统趋于水分平衡,系统水分、物料状态等都达到了较理想的状态,系统的稳定性达到最优。但105%发烟硫酸的用量过少时,系统水分无法消除,虽然残渣中的CaF2、H2SO4含量较为理想,但系统负压严重超标,稳定性急剧下降。反应系统中的水分在一定程度上会加速回转反应炉的腐蚀,若反应系统内的水分过少,则会生成大量的氟磺酸,造成氟磺酸腐蚀,氟磺酸的腐蚀能力至少是硫酸的1000倍[3]。综合考虑各方面因素,在保证萤石粉主含量(CaF2)在98%以上的前提下,烟硫比(98%硫酸∶105%发烟硫酸)保持在1.5±0.1,系统的稳定性最佳。
炉尾温度对装置稳定性的影响如图5所示。从图5可以看出,随炉尾温度升高,装置的稳定性逐渐增强,但增强的程度逐步降低。炉尾温度在320℃之前,随着温度升高,炉尾残渣中未反应的物料可进一步发生反应,同时从炉尾返回炉头的高温物料,可及时升温反应物料,加速反应。但炉尾温度超过330℃之后,继续升温对装置平稳性的提升作用不大,原因是炉尾温度过高,导致燃料消耗增加,同时物料过于干燥也增加了转炉内物料的扬尘,容易堵塞转炉炉头的导气管,影响系统负压。 综合考虑各方面因素,炉尾温度保持在(325±10)℃,系统的稳定性最佳。
图5 炉尾温度对装置稳定性的影响
1)影响无水氟化氢生产装置稳定性的各因素的顺序为:烟硫比>总配比>回转反应炉转速>炉尾温度>炉头温度。
2)在本文的实验中,随着烟硫比、总配比、回转反应炉转速、炉头温度等参数的增加,无水氟化氢装置的稳定性先增强后减弱;随着炉尾温度的增加,装置的稳定性逐渐增强,超过320℃后,稳定性的增加程度逐步降低。
3)在萤石粉的CaF2含量不低于98%的条件下,保证无水氟化氢装置的稳定性较为理想的工艺参数为:炉头温度(240±5)℃,回转炉转速(2.2±0.1)r·min-1,总配比 1.22±0.2,烟硫比 1.5±0.1,炉尾温度(325±10)℃。
4)受原材料质量波动、回转炉的结构形式、操作习惯等因素的影响,无水氟化氢装置各工艺参数的控制方式千差万别,本文只针对影响装置稳定性的部分工艺参数进行实验分析,以优化工艺参数,指导生产平稳运行。
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