时间:2024-07-28
张定乾
(北方铜业垣曲冶炼厂,山西 垣曲 043700)
近年来,底吹炉炼铜熔炼技术在中国得到了很大的发展,白烟尘是底吹炉炼铜生产过程中的副产品,其中除富集Cu、Pb、Zn、Bi、Au、Ag等有价金属外,还含有大量As和Cd等有害元素。由于底吹炉的特殊结构,铜冶炼白烟尘具有成分复杂、w(As)高的特点,使其处理起来更加困难[1]。若不断回炉熔炼,则存在诸多缺点:降低了底吹炉实际处理铜精矿的能力,并容易引起炉况恶化,于稳定生产不利;对后续制酸工艺极为不利,增加了净化工序中的含铜和含砷量,增大了污酸污水处理工序的负荷,加大了硫化渣的产出,增加了处理成本,于环保不利;有害元素在冶炼系统中闭路循环并累积,会降低硫酸和阳极铜的化学品质,于产品质量不利。
本文基于底吹炉白烟尘的成分和性质,分析了利用硫酸进行氧化浸出及浸出液中和沉淀砷铁的实验流程,得出最佳实验参数,为实现工业实践提供依据。
底吹熔炼炉烟气的特点是温度高、w(S)高、具有较强的腐蚀性。该烟气经余热锅炉降温,烟气中大部分的高温熔体及大粒尘在余热锅炉中被收集,降温后的烟气直接进入电收尘器除尘,然后全部送往制酸,高温排烟机布置在电收尘器后,使底吹炉和收尘系统在微负压下操作。混合烟气中的砷全部进入净化工段,所产污酸污泥经污酸污水处理后,回收其中的铜、硫化砷等有害渣送至有资质的单位处理。
本实验根据Au、Ag、Cu、Pb、Zn等的溶解度不同,用硫酸作为浸出剂,搅拌浸出白烟尘,使Pb、Au、Ag等金属形成沉淀留在渣中,其中的As、Cu、Zn等元素从固相转移到浸出液中,再进行分离回收。
从表1可以看出,底吹炉白烟尘中的铜主要以硫化铜、氧化铜的形式存在,铁主要以硫化铁形式存在。取一定量的铜冶炼白烟尘和浸出剂于烧杯中,在一定的温度、适宜的搅拌速度下进行搅拌浸出。
表1 底吹炉白烟尘中各元素存在的主要物相
用硫酸作为浸出剂浸出的反应原理如下:
经过反应(1)—(4),白烟灰中的铜、砷溶入浸出液中,再加入铁粉,置换回收浸出液中的铜,得到海绵铜。
除铜后的溶液用铁盐絮凝法除砷,主要包括中和、氧化、砷沉淀絮凝三个阶段[2]。
中和阶段采用NaOH调整体系酸度至合适的pH,化学反应如下:
氧化阶段用双氧水氧化Fe2+成Fe3+,As3+氧化成As5+。
砷的絮凝沉淀是通过加入+2价的硫酸亚铁,最终生成砷酸铁沉淀,反应过程如下:
每次浸出结束后,将浸出液进行过滤,滤渣洗涤并烘干,将洗涤液返入浸出液中,计算相关元素浸出率。
浸出率计算公式:w(Me)=浸出液中w(Me)/烟灰中w(Me)×100%,其中Me为As、Cu、Zn等元素。
2.2.1 原料
采用北方铜业垣曲冶炼厂底吹炉熔炼过程产生的白烟尘为原料,通过实验对底吹炉白烟尘的化学成分进行了分析,其化学成分如表2所示。
表2 底吹炉炼铜熔炼白烟尘化学成分
从表2中可以看出,烟尘中含有Cu、Au、Ag、Pb、Zn等有价金属,具有较高的回收价值;w(As)为4.08%,需要脱砷预处理进行开路。
烟尘中各元素的物相会对其处理工艺的选择产生关键影响,各元素在烟尘中主要以硫酸盐、氧化物、硫化物三种形态存在,底吹炉白烟尘中各元素主要物相成分见表1[3]。
2.2.2 氧化浸出
称量20 g白烟尘于烧瓶中,加入液固比(体积质量比,mL/g)为4∶1的硫酸,持续均匀搅拌、浸出时间为1 h,温度为50℃。浸出结束后,趁热过滤、洗涤,浸出液与洗涤液混合,记录体积,根据浸出率计算公式,计算出各元素的浸出率,如表3所示。
表3 浸出液各元素浸出率
由表3可以看出,在温度为50℃的条件下,加入液固比(体积质量比,mL/g)为4∶1的硫酸,对铜、砷浸出具有明显效果。
2.2.3 铁粉脱铜
在常压下,向浸出液中加入铜含量的1.5倍摩尔理论用量的铁粉进行置换回收Cu;由于温度增加,会促使置换出来的铜被氧化,从而降低铜品位,因此选择最佳温度为30℃、置换时间为30 min[4]。置换后将沉淀的海绵铜进行过滤,置换后液与洗涤液混合,记录体积。
在上述条件下,根据浸出率计算公式计算得出,铜的置换率达到85.86%。
2.2.4 絮凝沉砷
沉砷过程的最佳条件为:铁砷摩尔比为1.5、初始pH=2.0、c(H2O2)=1.0 mol/L、温度为80℃、反应时间为1 h、搅拌转速为400 r/min[5]。
在上述最佳条件下用铁盐沉砷,对As、Cu的沉淀率如表4所示。
表4 铁盐沉砷各元素的沉淀率
底吹炉炼铜熔炼白烟尘经过硫酸溶液酸浸、铁粉置换脱铜、铁盐絮凝沉淀脱砷等工序,使烟灰中的大部分铜以海绵铜的形式被置换并回收,再进行回炉熔炼;铁盐沉淀得到的砷酸盐含铜量低,可以进行开路外销;而Pb、Au、Ag等金属形成沉淀留在渣中,返回熔炼系统进行利用,实现了白烟尘中有价元素的综合利用。
1)本实验以底吹炉白烟尘为研究对象,探究了以硫酸为浸出剂,用铁粉置换脱铜,烟尘中铜以海绵铜的形式回收,回收率达85.86%;置换后液用铁盐絮凝沉淀脱砷,在适宜的条件和操作方法下,砷的脱除率达90.44%,达到了铜砷分离的预期效果。
2)从收尘阶段将高砷烟灰进行开路,降低了系统内的砷、铅等杂质含量,为后续污酸污水处理工序缓解了压力,减少了砷化渣的处理费用。
3)减少了高砷烟灰在火法冶炼系统内的循环,既降低了成本,又使得粗铜、硫酸、阳极铜等产品的质量得到一定改善。
4)本实验为研究性质的实验,若要应用于工艺实践,尚有需改进之处。如第一步的浸出,硫酸浓度过高会对设备造成较大的腐蚀,且成本较高,可用工业废酸配比一定的浓度代替;调整脱铜后液pH所用的NaOH成本较高,可用Ca(OH)2代替。
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