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低成本管控下LF造渣工艺的研究与实践

时间:2024-07-28

何 晴, 李彦军, 黄 山, 王 鹏, 张 东, 程 康

(河北钢铁股份有限公司承德分公司, 河北 承德 067002)

面对中国钢铁行业产能过剩、高成本、效益低的现状,短期是难以改变的。钢铁企业只有努力降低生产成本、进行结构调整,提高市场竞争力,才能化危机为动力,使企业创效。LF造渣的目的是脱硫、脱氧、提高合金收得率、去除杂质。为降低精炼成本,加快钢铁企业低成本炼钢的步伐,优化LF造渣工艺,快速造白渣,缩短成渣时间,发挥LF强大的精炼功能。

1 生产工艺简介

LF精炼的核心是造好精炼渣,低氧势、适当碱度、良好的流动性和发泡能力、合理成分配比的精炼渣是发挥LF精炼能力的基础,其操作要点是早化渣,在精炼前期快速造白渣。

采用在出钢过程中加入一定量石灰。出钢结束后,在吹氩站进行折渣操作,将连铸返回钢包热渣兑入钢包液面上。通过在吹氩站经一定时间的吹氩搅拌,确保钢包内热渣与石灰熔化,减少了LF加入的渣量,缩短了LF化渣时间。钢包到LF处理后,加入石灰、包渣、铁矾土、改质剂等,增加氩气流量,在进行加热前保证精炼渣基本熔化,LF加热化渣期间进行渣的脱氧和调整渣的碱度、流动性及Al2O3含量。

2 生产实践与分析

LF任务主要是升温、脱硫、调整钢水成分和温度、洁净钢水等,处理时间为35~45 min,而转炉冶炼和连铸拉钢周期一般不到40 min。因此对于目前高效率、低成本的炼钢节奏,LF必须缩短精炼时间,优化造渣工,降低精炼成本。

2.1 LF提前造渣工艺研究

LF造渣的关键是渣快速熔化并保证合适的黏稠度。一般来说,转炉出钢后,由于合金化的影响,钢包内钢渣碱度有降低的趋势,对于LF造还原渣的需求来讲,需在LF工序加入石灰以满足钢水精炼过程中碱度要求。将精炼加入的部分石灰选择在出钢过程中加,提前造渣,以便钢包内钢渣碱度和稀稠度满足LF处理要求[1]。

2.1.1 预成渣工艺方法

利用转炉出钢过程中良好的动力学条件,在出钢过程中通过合金溜管向钢水内加入石灰,石灰在钢包底吹搅拌和钢流冲击的作用下,不断与钢水反应,实现出钢过程的快速成渣,达到低成本生产高洁净度钢水的需求。

2.1.2 预成渣试验及结果分析

本次工业实验共进行28炉次,出钢过程中加入石灰量分为 200 kg,300 kg,400 kg,500 kg,每批次试验7炉。渣样抽取出钢后并在吹氩站充分搅拌后的钢渣样。渣样进行化学分析,并将所检测相关数据一并列入下页表1,由于实验炉次较多,仅列出代表性炉次 8 炉,表 1 中 R2为二元碱度 m(CaO)∶m(SiO2)。

2.1.3 石灰量对精炼前钢渣的影响

由表1可以看出,不同石灰量情况下,炉渣碱度、炉渣还原性均能满足精炼的需求。但从整个出钢过程中观察看出,加入量在400~500 kg时,钢包内石灰结块现象严重,吹氩站吹氩时间较长。加入量在200 kg时,精炼前渣量过少,精炼埋弧效果较差[2]。

表1 LF精炼前预成渣渣样主要成分

2.1.4 石灰量对钢水温度的影响(见图1)

图1 石灰量对钢水温度的影响

由图1可以看出,石灰量对钢水温度影响随着石灰量增加而增加。因此,出钢过程中加入石灰量应控制在300~400 kg以内,既能保证炉渣精炼的需求,又能对钢水温降降低到最低。

2.2 热渣循环利用的研究

经LF处理后的精炼炉渣具有高碱度、低氧化性、低熔点的特性。精炼渣循环利用可以有效降低精炼石灰、改质剂等用量。热态精炼渣循环利用还可以提高精炼化渣速度,降低精炼电耗[3]。通过对热态精炼渣循环利用研究,将连铸机浇铸完后钢包内的渣子不倒入渣罐内,而是直接吊至炉后吹氩站区域,待转炉出钢结束后,将空包内热渣倒入重包内,再进行吹氩操作,吹氩搅拌均匀后,测温。

2.2.1 钢包内渣子成分变化

在转炉出钢结束后,先进行折渣操作(即将连铸浇铸完后的钢包内渣子倒入新出完钢的钢包内),在折渣过程中,通过人员指挥天车将热渣准确兑入重包内,热渣的多次循环使用,成分变化见表2。

由表2可看出,多次循环后渣子中Al2O3含量不断升高,CaO含量降低,不利于脱硫反应进行,因此循环折渣应进行4次后,钢渣失去了再利用价值,应将循环渣倒出。

表2 循环折渣后渣子的组分

2.2.2 炉后折渣量对精炼造渣工艺的影响

连铸钢包返回热渣循环利用后,随循环次数增加,渣量增大,脱硫率降低[4],再每次折渣过程中应控制折渣量,保证LF精炼正常操作,控制钢包内渣量(见表 3)。

表3 炉后不同折渣量下精炼工艺的变化

当折渣量在1 t以下时,精炼过程中加入造渣料较多,折渣效果不明显;当折渣量在1.5~3.0 t时,精炼过程中渣料加入有所降低,且钢包净空满足精炼要求;当折渣量在3.0 t以上时,钢包净空较少,影响精炼正常操作。

2.2.3 折渣后对精炼电耗和时间的影响

根据现场实际操作,连铸钢包返回热渣具有一定热量,热渣在循环利用过程中精炼石灰可以不加或少加,这就减少了渣料熔化造成的热量损失,缩短了精炼时间,降低了精炼电耗。依据现场数据分析,通过折渣操作,精炼时间可缩短4~6 min,节约电耗 800~1 000 kW·h。

2.3 低成本包渣应用于LF造渣工艺

连铸大包浇铸结束后,产生的浇余一部分进行折渣操作,一部分倒入渣罐内,倒入渣罐内的钢渣叫做包渣[5]。将包渣送至渣场,经磁选、破碎,破碎后粒度至5~30mm,直接上至料仓内。包渣中w(Fe)在10%~12%左右,w(Al2O3)在 11%~13%之间,包渣碱度 3.3左右,可替代部分改质剂、铁矾土等。

2.3.1 造渣与改质、铁矾土的效果对比(见表4和表5)

表4 未使用包渣造渣炉次精炼后炉渣成分

由于包渣碱度在3.3左右,属于高碱度渣,这就满足脱硫的必要条件(高碱度、大渣量),在精炼过程中配以一定量的脱氧剂,满足低氧化性脱硫条件,因而在氧含量降低的同时,硫含量也在逐步降低。

表5 使用包渣造渣炉次精炼后炉渣成分

由表4和表5对比可以看出,两种造渣方式生成的炉渣成分基本不变,碱度在3.3左右,课件使用包渣造渣是可行的。

2.3.2 两种造渣方式生产成本的影响

两种造渣方式加入的渣料对比分析如表6、表7。

由表6与表7分析可知:在同等精炼条件下,使用包渣造渣,可以降低精炼用白灰消耗,节约了炼钢成本,减少了原辅助材料的浪费。并且改质剂、铁矾土外购成本较高,对现在所有的钢铁企业来说,这是一个不小的代价。成本的降低,意味着钢铁企业的盈利能力和竞争力的增强。

表6 未使用包渣造渣质量 kg

表7 使用包渣造渣质量 kg

3 结论

1)利用转炉出钢过程中良好的动力学条件,在转炉出钢过程中加入300~400 kg石灰,既能保证炉渣精炼的需求,又能对钢水温降降低到最低。

2)在转炉出钢结束后,先进行折渣操作(即将连铸浇铸完后的钢包内渣子倒入新出完钢的钢包内),折渣量控制在1.5~3.0 t,再进行吹氩搅拌,可有效缩短精炼时间,降低精炼电耗。

3)在精炼炉使用包渣造渣,可有效降低精炼用白灰量,同时减少了改质剂、铁矾土等外购成本较高的造渣物料,有效地降低精炼成本,提高了企业的盈利能力和竞争力。

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