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汉钢螺纹钢质量提升实践

时间:2024-07-28

赵新成, 王培培

(1.陕钢集团汉中钢铁有限责任公司,陕西汉中724200;2.陕西钢铁集团有限公司,陕西西安710018)

随着工程质量追责制度的不断完善,人们的质量意识也在不断提升。钢材出厂后,不定期出现客户反馈:HRB400E的屈服强度不符合国标要求,且与出厂检测数据偏差较大。陕钢集团汉中钢铁有限责任公司(全文简称汉钢)针对此问题组织相关技术人员展开研究。通过对钢材自然时效金相组织、力学性能变化,调整炼钢、轧钢工序生产过程及关键质量控制点,实现产品质量的精准控制。

1 检测设备

1)微机控制电液伺服万能试验机,型号:WAW-300、WAW-600、WAW-1000、WAW-2000,试验机精度等级0.5,生产厂家:上海三四纵横机械制造有限公司。

2)光学显微镜,型号:GS71,生产厂家:日本奥林巴斯。

3)硬质冲头标距打点机型号YD-400,生产厂家:韶关市先标实验设备有限公司。

4)游标卡尺(0~300)mm。

2 试验方法

1) 取 Φ16 mm、Φ25 mm、Φ32 mm 三种种规格HRB400E试样,在同一规格和同一个批次上抽取5组,每组4支,每只450 mm。

2)每组样品按照基准试样、10 d时效试样、20 d时效试样、30 d时效试样、60 d时效试样分别进行标识。

3)基准样品标识后直接试验,记录数据。其他试样放在室外进行自然时效。按时间节点完成自然时效样的力学性能检测,记录实验数据。

3 数据分析

3.1 自然时效试验数据(见表1)

表1 自然时效试验数据

3.2 力学性能分析(见下页图1——图4)

3.3 抽样分析

抽取HRB400EΦ25 mm试样进行不同时间段时效后的金相组织分析,生产当天试样和时效10d、20d、30 d后,金相分析试样的内部组织基本为铁素体+珠光体。如下页图5所示。

图1 屈服强度变化趋势

图2 抗拉强度变化趋势

图3 断后伸长率变化趋势

图4 最大力下总伸长率变化趋势

3.4 时效试验分析

1)经时效后屈服强度10 d时降低比较明显,降低基本在10 MPa以上,最大可达到17.31 MPa,而抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率都有所升高。

图5 金相分析式样的内部组织

2)除屈服强度经时效后变化明显外,其他指标受时效时间影响程度较小。

3)不同时间段时效样金相分析表明:试样的内部组织基本为铁素体+珠光体,且金相组织无明显变化。

4 屈服强度下降原因

HRB400E钢材时效试验过程中屈服强度明显下降,是因为屈服点应力是弹性极限的指标,依据金属学原理,金属的弹性极限主要取决于原子间的结合力,原子间的结合力又主要取决于原子间距,钢筋在轧制冷却的过程中会产生残余应力,残余应力的存在会使晶格产生畸变,从而改变原子间距。但是随着时间的推移,残余应力逐渐减弱并最终达到稳定,这时原子间距不再发生变化,因此,屈服强度应力随着时效时间的推移而下降并最终趋于稳定。

为提高客户满意度,降低因钢材性能问题引发的质量异议,汉钢生产过程通过提升螺纹钢的钒含量稳定钢材性能。

5 采取的措施

钒作为钢螺纹钢中细化晶粒的微量元素,在HRB400E生产过程中具有举足轻重的作用,主要表现:与氮结合有助于减弱钢材性能时效影响;通过传统的晶界钉扎及晶内成核,铁素体实现细化晶粒;析出发生在奥氏体向铁素体转变过程和转变后具有明显的强化作用;在轧制过程中,析出较少或溶质牵制较少,有利于降低轧制负荷提高生产率等。故根据生产实际及前期生产情况,这次提升质量过程,主要通过调整各规格钒含量观察钢材质量变化。

5.1 调整HRB400E螺纹钢化学成分(见表2)

表2 HRB400E螺纹钢的化学成分调整前后对比表 %

5.2 力学性能变化(见表3)

表3 力学性能变化表

通过以上数据对比分析可见:在碳、硅、锰合金元素含量维持不变的情况下,将HRB400E钢中的钒元素含量平均提高0.005%,钢材屈服强度的稳定性将提高8.75%,性能初检待判几率下降7.72%。

6 结论

1)通过时效试验可知,HRB400E螺纹钢屈服强度监测值不小于420 MPa即可有效杜绝不合格产品出厂。考虑到检测差异,HRB400E螺纹钢生产过程屈服强度按430~465 MPa进行控制。

2)按正常工艺生产HRB400E螺纹钢时,将钢中钒的化学成分上调0.005%,钢材屈服强度的稳定性将提高8.75%,性能初检待判几率下降7.72%;同时钢材的表面质量得到明显改善。

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