时间:2024-07-28
景冸军, 张彦文, 曹 亮,杨 健
(1.赤峰敖仑花矿业有限公司,内蒙古 赤峰 024000) (2.西北有色金属研究院,陕西 西安 710016)
某低品位钼矿高效选别工艺研究
景冸军1, 张彦文1, 曹 亮2,杨 健2
(1.赤峰敖仑花矿业有限公司,内蒙古 赤峰 024000) (2.西北有色金属研究院,陕西 西安 710016)
国内某低品位钼矿,矿石中钼品位仅为0.055%,铜品位0.0120 %。研究采用粗磨-粗选-粗精矿再磨-精选工艺流程,粗选添加少量石灰作为黄铁矿、磁黄铁矿抑制剂,粗精矿再磨后添加硫化钠作为钼铜浮选分离铜抑制剂,最终实现钼精矿品位55%以上,钼金属回收率达到90%以上的选别指标。
钼矿; 低品位 ;高效选别
由于国内外钼精矿供应量严重饱和,使得钼金属价格持续走低,国内钼矿企业举步维艰。国内大部分原矿钼品位低、处理量小、采选成本高的钼矿企业已经处于停产状态[1]。
国内某低品位大型钼矿,矿石处理量为1.5万t/d,原矿钼品位仅为0.055%。通过合理控制粗磨产品粒度、浮选药剂制度,使得最终钼精矿品位可达55%以上,钼金属浮选回收率可达90%以上。钼精选尾矿即铜中矿可继续精选获得铜精矿。
由于该矿山所处地离水源地较远,生产用新水成本高,为实现尾矿回水的再利用,不使用水玻璃等钼矿浮选常用的脉石矿物抑制剂、分散剂,加快尾矿沉降速度。尾矿回水的高速、高效使用,可进一步降低该钼矿的选矿成本。使得该钼矿在钼金属价格低迷的情况下,仍可获得一定的利润。
对该矿石进行工艺矿物学、化学多元素分析、光谱半定量分析等分析研究工作。化学分析结果见表1,钼物相分析结果见表2,铜物相分析结果见表3。由分析结果可知,该矿石中主要回收矿物为辉钼矿,可综合回收矿物为黄铜矿和自然银。钼矿物氧化率达到8.54%,铜矿物氧化率到达12.50%。
矿石中辉钼矿以粗粒嵌布为主,并粗细不均匀分布,+0.074 mm以上粒级分布率为68.35%,-0.074 mm以下粒级分布率为31.65%,-0.038 mm粒级分布率10.42%。黄铜矿浸染粒度以粗细粒较均匀嵌布,-0.074 mm以下粒级分布率为44.16%,-0.038 mm粒级分布率为17.92%。辉钼矿和黄铜矿浸染粒度对比,黄铜矿浸染粒度比辉钼矿要细得多。自然银以小于10 μm的细粒状分布在脉石中,多被脉石包裹。从辉钼矿和黄铜矿产出特征来看,矿物产出较为单一,仅与脉石矿物关系密切,与其他金属矿物嵌布关系不密切。
表1 原矿化学多元素分析结果 %
表2 钼物相分析结果 %
表3 铜物相分析结果 %
试验流程见图1,试验结果见表4。由于矿石中黄铁矿、磁黄铁矿含量较低,因此在粗选段添加少量石灰对其进行抑制。同时,适当提高矿浆pH值,有利于提高钼、铜的浮选回收率。
由表4试验数据可知,随磨矿细度-0.074 mm含量增加,钼粗精矿钼品位逐步提高,铜品位先提高后降低。尾矿中钼、铜品位逐步降低;当磨矿细度达到-0.074 mm65%以后,尾矿中钼、铜品位不再变化,即钼、铜浮选回收率不再增加。综合钼粗精矿钼、铜品位及回收率,确定该矿石粗选磨矿细度为-0.074 mm65%。
图1 粗选磨矿细度试验工艺流程
磨矿细度-0074mm含量/%产 物产 率/%品 位/%回收率/%MoCuMoCu50粗精矿2501568033171156838中矿11001570033313299尾矿9640001470003525722863合计100000055100121100001000055粗精矿1352999060473866522中矿07503310065453391尾矿9790001210003921613087合计100000054800125100001000060粗精矿1353454060484786624中矿07002180061278346尾矿977500070003812443030合计100000055000123100001000065粗精矿1553247056190517125中矿07003030060382343尾矿9615000300035672532合计1000000556001221000010000
续表4
磨矿细度-0074mm含量/%产 物产 率/%品 位/%回收率/%MoCuMoCu70粗精矿2901727030090597241中矿09502230033383259尾矿9615000300035582500合计100000055300120100001000075粗精矿1653013054590067257中矿10501700035324296尾矿9730000400036702447合计1000000552001241000010000
含铜钼矿石在进行钼铜分离时通常采用抑铜浮钼的工艺流程。抑制剂通常采用巯基乙酸钠、硫化钠、氰化钠等单一铜抑制剂或组合使用抑制剂[2]。试验在确定粗扫选调整剂用量、捕收剂用量、浮选时间等最佳浮选条件后,重点进行钼铜分离抑制剂种类及用量试验研究工作。试验工艺流程图见图2,抑制剂种类试验结果见表5,抑制剂用量条件试验结果见表6。为保证抑制剂能充分与铜矿物接触并发挥作用,抑制剂加药点选择在再磨球磨机中。
由表5试验数据可知,采用硫化钠作为该矿石钼铜分离抑制剂分离效果较好。硫化钠为无毒碱性抑制剂,对钼铜混合精矿具有一定的脱药效果,对后续钼铜分离有益[3]。因此,试验采用硫化钠作为钼铜分离铜抑制剂。
由表6试验数据分析可知,当硫化钠用量达到1 500 g/t后,继续增大硫化钠用量,精矿中铜含量不再降低。因此,确定硫化钠最佳用量为1 500 g/t。
图2 钼铜分离抑制剂种类及用量条件试验工艺流程
抑制剂种类及用量/(g·t-1)产 物产 率/%品 位/%回收率/%MoCuMoCu硫化钠1000精矿01331060577302601中矿103023824312905880中矿21370230070568772尾矿982000047000358402747合计1000000553001241000010000氰化钠50精矿016250319172692500中矿102431220613594051中矿21250250067556690尾矿983500046000348162759合计1000000551001221000010000巯基乙酸钠300精矿016259212975001681中矿102722122210784871中矿21360250062604689尾矿982100046000348182759合计1000000553001231000010000
表6 铜钼分离抑制剂硫化钠用量条件试验结果
为考察该矿石获得最终钼精矿所需的精选次数,进行了浮选全流程开路试验研究。试验流程见图3,试验结果见表7。
图3 全流程开路试验工艺流程
%
由全流程开路试验结果分析可知,该钼矿石采用一粗一扫-预精选,预精选精矿再磨后经过3次精选,钼精矿中钼品位可达57.64%,铜品位0.18%。该钼矿石采用较简单的工艺流程即可获得质量极好的钼精矿。
采用全流程开路试验流程进行浮选闭路试验研究工作,流程中的中矿顺序返回。试验结果见表8。
表8 闭路试验结果 %
由闭路试验结果可知,该钼矿采用试验所确定的工艺流程及药剂制度,可获得较高品位的钼精矿。铜中矿后续可继续通过精选后提高铜品位,并最终获得铜精矿。
(1)国内某低品位大型钼矿,原矿中钼品位仅为0.055%,铜品位仅为0.012%。采用粗磨-粗选-再磨-再选的工艺流程,使用煤油作为辉钼矿浮选捕收剂,在粗选段添加少量石灰作为黄铁矿、磁黄铁矿抑制剂,粗精矿再磨后添加硫化钠作为黄铜矿抑制剂,最终获得钼品位55%的高品位钼精矿,钼浮选回收率达90%以上。铜中矿后续可继续通过精选获得铜精矿。
(2)该矿石中辉钼矿与黄铜矿嵌布粒度较粗、嵌布关系不密切,钼铜分离作业难度相对较小。钼铜矿石浮选综合回收铜通常以钼精选尾矿为原料,为获得较高的铜浮选回收率及更好的经济效益,在选择粗选磨矿细度时,需综合考虑钼、铜浮选回收率,使得尽可能多的铜进入钼粗精矿。
(3)钼铜浮选分离时,采用常规的抑铜浮钼工艺。使用硫化钠作为铜抑制剂,且添加至再磨球磨机中。充分发挥了球磨机再磨的擦洗及硫化钠的擦洗脱药功效,同时可使硫化钠与铜矿物表面充分接触反应,使得钼铜浮选分离获得较好的结果。
[1] 蒋丽娟,李来平,姚云芳,等.2016年钼业年评.中国钼业[J].2017,41(2) :1-7 .
[2] 林春元,程秀俭.钼矿选矿与深加工[M].北京:冶金工业出版社,1996:125.
[3] 朱一民.辉钼矿浮选药剂[J].国外金属矿选矿,1998(11):7-11.
[4] 马 晶,张文钲,李枢本.钼矿选矿[M].北京:冶金工业出版社,2008:63.
RESEARCHONEFFICIENTBENEFICIATIONPROCESSOFLOWGRADEMOLYBDENUMORE
JING Pan-jun1, ZHANG Yan-wen1, CAO Liang2,YANG Jian2
(1.Chifeng Aolunhua Mining Limited Company,Chifeng 024000,Neimenggu,China)(2.Northwest Institute for Nonferrous Metal Research,Xi,an 710016,Shaanxi,China)
The molybdenum ore with 0.055% Mo grade and 0.012 0% Cu grade exists in a mlybdenum mine.The grade of molybdenum could reach 55% and the recovery rate of molybdenite could be 90% by using the process flow grinding-roughing-the rough concentrate secondary grinding-selecting.Calcium oxide was used as the inhibitors of pyrite and pyrrhotite in the roughing and sodium sulfide was used as the inhibitors of chalcopyrite in the selecting.
molybdenite ; low grade ; efficient processing
2017-07-24;
2017-09-11
景冸军(1966—),男,机械工程师,从事选矿厂生产技术管理。E-mail:744380242@qq.com
10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2017.06.005
TD954
A
1006-2602(2017)06-0026-05
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