时间:2024-07-28
王笃勇,徐贝贝,朱金晏,朱晓健
(中国船舶重工集团公司第七一一研究所,上海 201108)
近年来,船舶柴油机排气噪声问题引起了人们的极大关注。船舶上的主要噪声源之一是柴油机,而柴油机的最大噪声源为排气噪声[1]。
为了满足相关组织对船舶噪声限值的要求,通常在排气系统中安装消声器用以降低排气噪声。但是,当排气系统发生声模态共振时,消声器在共振频率附近的消声量会大大降低,甚至可能导致靠近排气口区域的舱室噪声水平超标。排气噪声超标将导致船舶无法通过验收,最终影响交船进度。
当排气系统发生声模态共振后再对其进行治理,所花费的代价通常较高。而在排气系统设计阶段就对其管路进行声学性能优化设计,不仅可避免声模态共振现象的发生,还可充分利用排气管路结构增加额外的消声效果,降低对消声器的消声量要求,减少消声器带来的压力损失,提高柴油机的经济性。同时,还可减少消声器的外形尺寸,节省船舶空间。
柴油机排气系统主要是管道结构,利用声学软件LMS Virtual Lab Acoustics对其声模态和声场分布特性进行计算分析,可以充分掌握其声学特征,为排气系统进行声学性能优化设计提供依据。
与结构共振类似,分析排气系统声模态共振之前,需弄清楚声激励源的特性。显然,柴油机排气系统的声激励源是柴油机的排气噪声,其频率计算公式如下[2]。
式中:z为气缸数;n为转速;τ为冲程数;时,f1为基频,v≥2时,fv为高次谐频,其强度将逐次减弱。一般情况下,考虑到前3阶谐频即可。
本文对于排气系统的声学性能仿真计算基于声学有限元理论。具体计算流程如下:1)利用ANSYS软件建立声学有限元模型;2)打开LMS Virtual Lab Acoustics软件中的声学有限元模块,将声学模型导入,定义材料属性,施加边界条件,设定计算频率范围;3)求解管道内声场分布特性[3]。
以广州某船厂在建某型实船舱室噪声超标为例,简要介绍排气系统声学性能优化的过程。
针对船厂反映的该船舱室噪声超标的现象,有关单位利用声级计(型号:B&K 2250)对噪声超标的舱室进行了测量,测量结果见图1〔2000Hz以上频率声压级均在50dB(A)以下,可以忽略不计〕。根据图1所示的舱室噪声频谱分析,40Hz频率处声压级远高于其他频率,对总声压级的贡献占主要成分,该测点噪声超标的原因也是由于40Hz频率处声压级过高所致。
图1 噪声超标舱室内声压级频谱
该船柴油机机型为MAN 7L27/38,转速720rpm,利用上式计算得出排气噪声基频为42Hz。并且该舱室位于柴油机排气口附近。综合各方因素,可确定舱室噪声测试数据中40Hz(1/3倍频程中心频率)处声压级峰值来源于柴油机基频排气噪声。
在进行噪声测试时,排气系统安装有消声器,且该消声器已针对柴油机排气噪声基频频率有针对性的设计,所以推测是排气系统在42Hz发生了声模态共振。为了验证上述推论,对排气管路进行声学仿真计算,计算模型见图2。
在排气管路的进气端施加单位振速声源,在排气端施加大气阻抗,模拟噪声排向大气中。同时,在排气管道内部均匀读取7处声压级,然后进行能量平均,获取排气管道内部平均声压级,见图3。
图2 排气管路声学有限元模型
图3 修改前后排气管路内部平均声压级
从图3可看出,在42Hz处管道内的声压级出现了峰值,且峰值远高于其他频率,显然排气系统在42Hz处发生了声模态共振,验证了之前的推测。
由于进行噪声测试时该船的排气管路已安装完毕,无法对排气管路的走向进行调整。经过分析论证,决定通过增加排气管路长度的方法改变其声学共振频率,从而避开柴油机排气噪声基频频率。经过与船厂沟通,可在靠近排气口处增加一段直管。
针对不同长度的直管段设计,利用LMS Virtual Lab Acoustics软件进行了多次计算,最终决定所增加的直管段长度为1m。增加直管段长度前后的排气管内部平均声压级对比见图3。可见,柴油机排气管路增加1m后,其管内平均声压级最大峰值频率移到了47Hz,且在42Hz处没有声压级峰值,达到了预期设计目的。
为了验证管路修改后的降噪效果,在同一舱室的相同位置的测点进行噪声测试。测试结果见图4。从图4可看出,40Hz处声压级降低了约5dB(A),排气噪声总声压级也降到了限值以内。
图4 排气管路改造前后排气噪声对比
以上案例表明,对排气系统进行声学性能优化设计有助于降低排气噪声。如果在排气管路设计阶段,就对其声学性能进行预测和优化,完全可以避免排气噪声超标的现象发生,从而节省大量的人力物力。
由于排气管路布置的需要,经常可看到如图5(a)所示的弯头。这类结构消声作用基本可忽略,但只需稍加改造即可将其变为具有良好消声能力的消声结构。
弯头原始结构见图5(a),其直径为600mm,气流从左下端进入,右上端排出。基于侧枝共振器消声原理[4],改造后的结构见图5(b)~(d)。相对于原始结构图5(a),结构A在左端增加了500mm,结构B在右下端增加了800mm,新结构C同时在左端500mm和在右下端增加800mm,改造后的弯头结构像英文字母T,故又称T型共振器。
图5 排气管路弯头结构
由于吸声材料在中高频的消声效果较好,所以共振消声主要应用在低频范围内。故对于弯头消声量的考察频率范围确定为300Hz以内。
改造前后的各个弯头的传递损失见图6。从图6可见,原始弯头在300Hz以内的消声量几乎可以忽略。结构A的消声频率在170Hz附近,消声量在20dB(A)以上;结构B的消声频率在120Hz附近,消声量也在20dB(A)以上;结构C将结构A和B组合到一起,其消声带宽明显拓宽,在120~170Hz的消声量在20dB(A)左右。
图6 不同弯头传递损失仿真计算值
以上仅是对一个弯头进行改造,如果有两个或三个弯头可以进行上述设计改造,完全可以满足低频范围内的消声量需要,额外安装的消声器只需针对中高频率设计即可。这样额外安装的消声器的压力损失会大大降低,且所占空间也会明显减小。
根据对该实体船排气管路的优化设计,解决了排气噪声超标的问题。这说明基于声学有限元法对排气管路的优化设计是可行的。
通过排气管路中的弯头结构设计针对特定频率的消声器,仿真计算结果表明,对于降低排气噪声中的低频噪声具有良好效果。这对于降低排气系统压力损失和减少所占空间具有重要的意义。
相对于常规船舶,高性能船舶对排气噪声控制更为严格,且所能提供的空间也极为有限,故在排气系统设计阶段对其进行声学性能优化设计具有更大的意义。
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