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液体黄药生产工艺的改进及其选矿实验

时间:2024-07-28

仵亚妮 冯卫国 吴庆伟 刘明亮 孙胜奇

(陕西华光实业有限责任公司,陕西 华县 714102)

黄药是浮选有色金属硫化矿时最常用的捕收剂之一,长期以来我国生产黄药的主要是以醇、二硫化碳和固体氢氧化钠作为原料[1]。正混基黄药可以代替单一品种的黄药应用于有色金属硫化矿的浮选,合成方法与合成黄药方法相同。

某公司采用传统的工艺以乙醇、丁醇、二硫化碳及氢氧化钠为主要原料生产混基液体黄药,该工艺的优点是生产的混基黄药有很好的协同作用,选矿效果好,整个合成工艺也较简单,但是合成的黄药品位较低,生产成本居高不下。为了提高品位、稳定指标、降低成本,需对液体黄药合成工艺中的技术参数进行改进。

1 实验部分

1.1 仪器及原料

仪器:500 L反应釜,醇类计量罐,NaOH计量罐,CS2计量罐,1.5 L、0.5 L 浮选机,ZB1012Ⅰ型电热鼓风干燥箱。

原料:乙醇(C2H5OH),丁醇(C4H9OH),二硫化碳(CS2),氢氧化钠(NaOH),2#油,均工业级。粗尾湿矿样。

1.2 实验原理

以 CH3(CH2)3OH、CH3CH2OH、CS2和 NaOH 为原料,合成混基黄原酸钠的反应式如下(R=iso-C4H9—,—C2H5—):

在黄药生成的同时,还伴随一些副反应发生,如[2]:

副反应会生成桔红色的副产物。

1.3 合成黄药实验

在装有温度计的反应釜中,按一定的比例加入CH3(CH2)3OH、CH3CH2OH 与 CS2,搅拌 30 min 开始加热升温,加入一定含量的NaOH溶液,保持温度在34~37℃,反应一定时间后,有黄药固体晶体析出,即得液体黄药。

参照YS/T 271.1—1994,采用滴定法测定黄原酸钠含量[3]。

1.4 选矿实验

取钼尾矿粗精矿样50 kg,烘干,混匀。取200 g,加水100 g,至φ150×100型锥型球磨机,磨14 min,小于38 μm的质量分数85%。

选矿对比实验采用一粗一精一扫流程,检验其性能和效果。粗选过程同时添加黄药和2#油,搅拌2 min后进行刮泡作业,时间3 min;扫选过程同时添加黄药和2#油,搅拌2 min后进行刮泡作业,时间2 min;精选过程搅拌30 s后进行刮泡作业,时间为1.5 min。实验流程见图1。

2 结果与讨论

2.1 物料比的影响

在其他条件保持不变的情况下,改变乙醇、丁醇的质量比,考察混醇物料比对混基黄原酸钠品位(质量分数w)及稳定性的影响;在稳定性实验研究中,选择了生产的原样进行开口放置实验,开口放置50 h,计算其品位损失率l。实验结果如表1。

图1 选矿实验流程Fig 1 Process of mineral separation experiment

表1 物料比对产品品位及稳定性的影响Tab1 The influence of material ratio on product quality and stability

从表1可以看出,随着丁醇量的增加,产品品位降低,但是稳定性逐渐增强。当乙醇与丁醇的质量比为2:1时产品品位最好,但是稳定性最差,损失率为28%,当乙醇与丁醇的质量比为1:1时产品品位较高,损失率降低到3.24%。考虑到作为主要原料的丁醇价格相对较高。因此,综合分析乙醇与丁醇的质量比为1:1时较为适宜。

2.2 NaOH含量的影响

实验中保持其他条件不变,碱的总量不变,改变溶液NaOH的含量,考察溶液NaOH含量对产品品位及产量m的影响,其结果见表2。

表2 溶液NaOH含量的影响Tab 2 The influence of NaOH content in solution

从表2可以看出,溶液NaOH的含量对产品的品位及产量有很大影响。当NaOH的质量分数为42%时,产品品位较高、产量最高。NaOH的含量较低,带入反应中的水分增加,不利于正反应的进行,造成产品品位下降;NaOH的含量太大,局部反应速率太快,导致反应液不均匀,导致产率降低,在工业中NaOH的含量过大也不易操作,因此确定加NaOH的质量分数为42%为宜。

2.3 NaOH溶液加入速度的影响

实验中保持其他条件不变,改变NaOH加入的时间,考察NaOH加入速度对产品品位的影响,其结果见表3。

表3 NaOH溶液加入速度的影响Tab 3 The influence of NaOH solution adding speed

从表3可以看出,加碱速度对产品的品位有很大影响。加碱速度较快,一方面,反应剧烈,反应中瞬时放出的热量较大,冷凝水难以达到瞬时冷却,反应温度上升较快温度难以控制,CS2挥发较快;另一方面,加碱速度太快,局部反应过快,在短时间内,反应物会由液体凝结为半固体产物,有很多未反应物被固体产物包裹起来,使反应液不均匀,而得不到充分接触,造成产品品位下降,加碱时间增加到120 min时产品的品位相对增幅不大,因此确定加碱时间90 min时为宜。

2.4 保温时间的影响

实验分别在其加完碱后分别保温0、30、60 min取样,考察对产品品位的影响,其结果见表4。

表4 保温时间对产品品位的影响Tab 4 The influence of heat preservation time on product grade

从表4可以看出,加完碱30 min后产品品位无明显变化,说明加完碱30 min内反应基本完成,为降低能耗,确定加完碱后再继续搅拌30 min停止反应。

2.5 重复性实验

为了验证优化工艺条件时产品品位是否稳定,作一组4批重复性实验,乙醇、丁醇、二硫化碳的投料分别为50、50、130 kg,NaOH的加入时间控制为90 min,所得产品的黄原酸钠质量分数分别为71.40%、69.40%、68.33%和68.86%,基本都在69%左右,表明实验重现性好。

2.6 选矿实验

采用一粗一精一扫进行选矿实验流程,结果见表5。

从表5可看出,乙醇与丁醇质量比为1.5:1时,虽然精矿回收率最高,但其主要选矿指标均最差;乙醇与丁醇质量比为1:2时,回收率虽然最高,但其精选段硫回收率最低,会增大闭路循环时粗扫选段返回量。

表5 选矿实验结果Tab 5 Mineral separation experiment results

乙醇与丁醇质量比为1:1时,精矿品位最高,中矿循环量较小,对生产现场中矿返回压力小。

3 结论

通过合成实验确定的优化工艺条件为:乙醇与丁醇的质量比1:1,NaOH的质量分数42%,碱加入量75 kg,碱加入时间为1.5 h,反应温度34~37℃,以此条件所得混基黄原酸钠品位最好。经室内选矿实验验证,在此条件下生产的黄药选矿效果最好。

[1]杨晓玲,张红亮.液体异丙基黄原酸钠的合成[J].应用化工,2012,36(6):895-897.

[2]熊薪.黄药合成工艺的生产实践[J].铜业工程,2003(9):29-31.

[3]YS/T 271.1—1994黄药化学分析方法 乙酸铅滴定法测定黄原酸盐含量[S].

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