时间:2024-07-28
王宽心,吴玉成,韩晓春,娄海川,许 彤,侯卫锋
(浙江中控软件技术有限公司,浙江 杭州 310053)
随着原油重质化、劣质化程度的加深,石化产品向着深度精制、无害化的方向不断发展,氢气作为炼油厂仅次于原油的第二大原料投入,其消耗量大幅度增长[1-2]。如何降低炼油过程中的用氢成本一直是国内外关注的焦点[3-4]。近年来,发达国家已形成了以Towler的氢夹点分析[5]、Hallale的MINLP氢网络优化模型[6]、Energia公司开发的氢网络管理软件[7]等为代表的氢气系统优化方法,实现了炼油厂氢气资源优化配置,有效提升了氢气系统操作及管理水平。然而,国内炼化企业氢气资源高质低用、氢网络设计不合理、操作管理相对粗放等问题仍然较为突出[8-10]。相关优化技术及方法[11-15]虽然在炼化企业有所应用,但大多局限在氢气生产、输送或消耗的某个方面,缺乏有机结合与集成,难以最大程度发挥各类技术优势,无法全面提升氢气系统的操作及管理水平。如果能将临氢装置操作优化、氢网络优化改造、运行过程调度优化相结合进行氢气系统全局优化,将有效降低氢气成本、提升企业效益。
耗氢装置按氢耗过程,可分为化学氢耗、物理氢耗两种类型。化学氢耗是参与化学反应而消耗的氢气,可将其进一步分为脱硫、脱氮、脱氧、脱氯等还原氢耗、烯烃饱和与芳烃饱和氢耗、裂化氢耗等类型。物理氢耗主要为未参与化学反应的氢耗、有高压环境下溶解于生成油中的氢耗、维持循环氢纯度而放空的氢耗、压缩机及管道泄漏而产生的氢耗等。由于正常情况下泄漏损失可以忽略,临氢装置氢耗过程可表示为:
FS,T=∑Fj,i=∑FR,i+∑FD,i+∑FV,i
(1)
式中:FS,T为加氢过程总氢耗;FR,i为化学氢耗;FD,i为油溶氢耗;FV,i为放空氢耗。
针对临氢装置氢耗过程的特点,可建立如下评价指标,对氢耗过程进行分析与评价。氢单耗:装置单位加工负荷下消耗的纯氢量。氢油比:参与反应的纯氢量(包含新氢与循环氢两部分)与原料油进料量之比。氢损耗:未参与反应的纯氢量与原料油进料量之比,包含排放的高分气、低分气、汽提塔塔顶气、分馏塔塔顶气中的纯氢量。氢单耗主要反映了加氢过程整体的氢耗情况,氢油比进一步反映了加氢过程的氢分压环境,氢损耗综合反映了加氢过程中的氢损失。针对不同加氢装置类型,还可以进一步建立单位脱硫氢耗、单位脱氮氢耗、单位辛烷值损失氢耗、单位十六烷值增加氢耗等化学氢耗评价指标类型。在加氢过程中,用氢量过高,将增大氢分压和油溶性氢耗量,造成氢气资源浪费,以及烯烃饱和、辛烷值损失过大等问题。因此,在满足产品质量要求的前提下,科学控制氢单耗、氢油比、循环氢纯度等关键指标,对降低反应过程中不必要的化学氢耗、减少油溶性氢耗损失至关重要。
临氢装置可分为产氢装置和耗氢装置两种类型。氢耗装置操作优化主要通过对耗氢过程关键指标的关联分析,获取装置氢单耗、氢油比、氢损耗等指标与原料性质、产品质量要求、操作参数及脱硫率、脱氮率等指标间的内在联系,从而在满足产品质量要求的前提下优化新氢量、新氢纯度、循环氢纯度等操作参数,降低不必要的化学氢耗及溶解氢耗,达到节约氢气资源的目的。对于连续重整等副产氢装置,可以通过数据分析获取再接触罐的操作温度、压力等与新氢产量、新氢纯度等变量之间的关联关系,获得最佳操作条件,指导产氢装置进行操作优化。取某石化厂200万t/年直柴加氢装置一个月的操作数据、化验分析数据进行计算,获得加氢装置氢单耗及氢损耗的变化趋势如图1所示。
图1 氢单耗及氢损耗变化趋势图
由图1可见,该装置氢单耗与氢损耗的变化趋势基本保持一致,随着装置氢单耗的增加,氢损耗迅速增加。其主要原因在于,随着氢分压的增加,溶解在生成油中的氢气量增加,造成低分气、汽提塔塔顶气、分馏塔塔顶气排放量及氢含量的增加。大量低分气、汽提塔塔顶气进入脱硫及变压吸附(pressure swing adsorption,PSA)装置分离提纯氢气,增加了产氢成本;分馏塔塔顶气直接排入低压瓦斯管网,造成了氢气资源的浪费。此外,当氢单耗维持在0.9%以下时,氢损耗量基本维持在0.1%;氢单耗增加后,氢损耗量迅速增加到0.125%以上。因此,在生产过程中应尽量将氢单耗控制在0.9%以下,以降低不必要的氢损耗。通过操作优化,将柴油加氢装置的氢单耗由平均值0.98%降低到了0.95%左右,装置氢单耗降低了0.03%,平均节约氢气资源消耗约为750 Nm3/h。
基于临氢装置操作优化分析,可获得各临氢装置最佳操作工况。在此基础上,可进一步开展氢夹点分析与氢网络优化。根据某石化厂临氢装置优化数据,绘制出氢气流量-纯度曲线、氢气剩余流量曲线,分别如图2和图3所示。由图2可见,目前该厂氢气消耗总量在180 000 Nm3/h左右,氢源主要为99.9%的高纯氢、95%的重整氢、80%左右的排放氢等不同类型。目前运行状况下,该氢气系统夹点的氢气纯度为84%。一般而言,夹点之上的氢源与夹点之上的氢阱进行匹配,夹点之下的氢源与夹点之下的氢阱进行匹配。对氢气进行提纯时,只有穿越氢夹点,才能使氢气资源的整体利用率最大化。结合生产实际发现,该企业氢气系统存在的主要问题是氢气资源高质低用。两套S-zorb装置、四套硫磺装置对新氢纯度要求较低而使用高纯度氢气,造成了不必要的氢损耗。采用PSA装置,对纯度相对较高的重整氢等氢源进行提纯,将造成提纯成本的上升,并且在提纯过程中损失了10%左右的氢气资源。
图2 氢气流量-纯度曲线
图3 氢气剩余流量曲线
基于氢夹点分析结果并结合氢气管网的实际分布情况,对该石化厂氢网络进行优化匹配,确保在不增加较大投资的情况下,通过局部优化提升氢气资源的利用率。结果表明,氢网络优化后可将原进入PSA装置进行提纯的加氢裂化、柴油加氢、蜡油加氢干气,直接供S-zorb装置、一加氢装置、二加氢装置使用,将重整装置副产的氢气直接供给三加氢装置使用,而没必要全部引入PSA装置进行提纯。
结合现场生产实际制定氢网络优化改造方案:新增氢气管线,将蜡油加氢装置副产的低分气直接供给S-zorb装置使用,并关停用于提纯蜡油加氢装置副产低分气的PSA装置。增设重整装置供三加氢装置的氢气管线,将重整装置副产的氢气直接引入三加氢装置利用,降低PSA装置的负荷,以减少氢气资源损耗和提纯成本。在企业停工检修期间,基于上述方案对全厂氢气管网进行了改造。改造后,关停提纯蜡油加氢低分气的PSA装置。按装置平均负荷2 500 Nm3/h、PSA装置提纯效率90%计算,装置关停后,PSA装置的氢气损失降低了250 Nm3/h。优化改造后,增加了重整装置至三加氢装置的供氢管线,PSA装置的负荷降低了6 000 Nm3/h。按PSA装置提纯效率90%计算,降低氢气提纯过程损失量约为600 Nm3/h。综上可知,通过氢网络优化,降低氢气资源损失约850 Nm3/h。另外,通过关停或降低提纯装置负荷,有效降低了提纯过程中的电耗、水耗及人力成本。
炼化企业氢气产耗量受装置负荷、油品品质等方面的影响较大,生产过程中氢气系统始终处于波动状态。氢气资源的利用率和氢气生产、输送、消耗、回收等过程均密切相关,按传统方式进行平衡与调度,难以应对加工方案多变、氢气组成多变、用氢装置对品质要求不一等因素的影响,难以确保氢气系统长期运行在最优状态,将不可避免地造成氢气资源的浪费。因此,需要在临氢装置操作优化、氢网络优化改造的基础上,构建氢气系统调度优化模型,实现运行过程的调度优化,以全面提升氢气系统的运行效率。
以氢气系统运行总成本最低为目标,以临氢装置操作参数及氢管网运行状态为约束,构建氢气系统调度优化模型。将氢气系统的运行成本定义为产氢成本、提纯成本、压缩成本、氢气放散的损失之和,可建立如下目标函数:
(2)
该模型需满足装置的物料平衡约束:产氢总量等于耗氢总量与排放总量之和、产氢纯氢量等于耗纯氢量与排放纯氢量之和,如式(3)所示。同时,该模型需满足装置约束:各产氢装置、提纯装置、耗氢装置的负荷不能超过正常范围,如式(4)所示。另外,该模型还需满足氢纯度、氢用量约束:提纯装置的进料氢纯度不能低于最低纯度要求、耗氢装置用氢量不小于临氢装置操作优化给出的最低氢用量、氢纯度不小于优化获得的最低氢纯度,如式(5)所示。
(3)
(4)
(5)
采用多元非线性规划、遗传算法等方法对调度优化模型进行求解,可获得产氢装置最佳产氢量、提纯装置最佳负荷和氢气资源的最佳分配方式等优化结果,进而优化氢气分配和新氢机操作策略、优化耗氢装置用氢策略,实现氢气系统的动态优化与高效运行。
以石化企业现有信息化系统为基础,以氢气系统调度优化模型为支撑,开发调度优化平台,指导氢气系统进行优化操作,能为调度优化过程提供定量决策依据。该调度优化平台以大型实时数据为支撑,同时集成炼化企业分布式控制系统(distributed control system,DCS)、实验室信息管理系统(library information management system,LIMS)化验分析、制造执行系统(manufacturing execution system,MES)及企业资源计划(enterprise resource planning,ERP)管理等相关数据,通过Web方式实现人机交互,支撑调度优化模型在线计算,给出定量调度优化数据,指导氢气系统的优化操作及优化调度,并进行优化效益评估与核算。氢气系统调度优化平台,可同时集成临氢装置实时监控、氢气产耗平衡在线统计、氢管网模拟、氢气产耗定量预测等功能及专家知识库等,实现对氢气系统的全面精细化管控与优化高效运行,提升氢气系统管理过程的信息化、智能化程度。在某石化厂的应用表明,氢气系统调度优化平台能显著提升氢气系统的调度及管理水平,使氢气系统始终保持在良好的运行状态,实现了氢气资源的优化配置。将其与临氢装置操作优化、氢气网络优化等技术相结合,可将该石化厂的氢气资源总体利用率提升到95%以上。
氢气系统的运行状况直接决定着炼油企业的经济效益。针对炼化企业的生产实际情况及特点,本文将临氢装置操作优化、氢网络优化、氢气系统调度优化等技术相结合,构建氢气系统全局优化方法,进行氢气系统全面优化,可有效减少耗氢装置氢气资源的过度损耗、降低氢气提纯成本、提升氢气资源利用率,达到降本增效的目标。本文开发的氢气系统调度优化平台,能显著提升企业氢气系统管理的信息化、智能化水平,实现氢气系统精细化管理、优化高效运行,并获得显著的经济效益。
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