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酒钢西沟矿数字化开采技术研究

时间:2024-07-28

许守信 颜威山 齐泽文

(酒钢集团甘肃西沟矿业有限公司,甘肃嘉峪关735100)

大部分冶金辅料矿山只是提供冶金系统需要的单一原料品种,熔剂石灰石矿山主要是提供冶金熔剂,但矿石资源的天然赋存可能不只是满足冶金熔剂质量标准,同时还可能有低于冶金熔剂标准的水泥灰岩等资源共同存在,由于合理运距等经济地理条件和配套产业的布局限制,导致部分资源得不到有效利用,造成资源的浪费。因此,在钢铁产业发展的同时,根据资源条件,探索开采新技术,建设资源综合开发利用的辅助配套产业,是搞好资源综合高效利用的基础。同时,随着区域经济的发展,不断发掘区域内资源产品的全品种用户,也是实现资源综合高效利用的有效途径。2015年以来,酒钢西沟石灰石矿为追求效益最大化,实现资源综合高效利用,通过科技攻关和技术改造,完成了6大方面的系统性研究工作,产生了可观的经济效益,为矿山的可持续发展奠定了坚实基础。

1 研究步骤

(1)资源的赋存情况调查。主要是掌握各品级矿石在开采境界内的分布情况,建立矿体三维数字模型及进行境界优化。

(2)调查研究用户对石灰石产品的需求及相关质量标准,在满足内部需求的基础上,拓展外部市场,延伸石灰石产业链。

(3)建设和完善生产工艺系统,重点增加分储分运系统,优化破碎、筛分工艺,为各种产品的生产提供设备保障。

(4)研究合理采剥方法,实现各品种的均衡生产和各生产系统的高效运行,在满足用户稳定需求的同时实现生产过程的稳定。

(5)研究矿石在开采过程中损失贫化及块矿转化为粉矿品位变化规律。

(6)研究制定石灰石产品质量控制体系,保证生产计划的落实,确保产品质量。

2 关键技术研究

2.1 资源的赋存情况调查

(1)矿体三维数字化模型建立及境界优化设计。利用矿山地质勘探和生产勘探数据,应用DIMINE矿山三维数字化软件,建立矿体三维数字化模型及境界优化设计,在此基础上分析境界内资源的分布情况[1]。西沟矿矿体三维模型见图1。

(2)通过生产勘探,进一步提高矿体三维模型精度。采取槽探资料与爆破钻孔取样相结合的生产勘探方式,进一步修正矿体地质信息,实现储量不断升级,准确掌握采场品位的分布情况,绘制采场品位分布图,为采剥计划编制和实施精细化配矿提供可靠依据。

(3)根据三维地质模型图,合理编制生产经营计划、采掘计划与质量方案。分析各采掘区域地质情况与矿石品级分布情况,确保同期不同品级矿石均衡配比出矿,避免高品级矿石单独出矿或低品级矿石不具备回收条件的排弃现象。

当同期熔剂灰岩一级品与水泥灰岩的矿量比介于1.8~2.5、熔剂灰岩一级品与熔剂灰岩三级品的矿量比介于1.2~1.5时,方能确保低品级矿石有足够的高品级矿与之配比回收,且避免高品级矿采出过快导致采剥失衡的问题。

2.2 用户对石灰石产品的需求和质量标准

2.2.1 矿石品级及矿石粒径需求市场调研

根据资源赋存情况,开采境界内熔剂灰岩划分为AⅠ(CaO≥52%、SiO2≤1.5%)、AⅡ(CaO≥50%、SiO2≤2.0%)和AⅢ(CaO≥50%、SiO2≤4.0%)3个品级,水泥灰岩划分为BⅠ(48%≤CaO<50%)、BⅡ(45%≤CaO<48%)2个品级。根据用户需求,石灰石产品分为5大类,详见表1。

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2.2.2 根据用户需求开发新产品

(1)用自产高品级块矿替代外购,节省外购资金。前期因受产能限制,西沟矿只能生产炼钢用普通熔剂石灰石,在西沟矿扩能项目投产后,开始生产不锈钢VOD转炉需要的CaO≥53.5%、AOD转炉需要的CaO≥54.0%的全部高品级熔剂块矿,至此,酒钢集团公司所需的石灰石产品完全实现自给。

(2)为大型水泥厂生产45%~48%的表外低品位矿石,变废为宝。按照设计,CaO含量<48%的低品位矿石被划分为岩石,开采过程可以排弃。2016年,西沟矿了解到周边有一家新型干法水泥生产企业具备利用CaO含量45%~48%低品位矿石的技术实力,与其签订战略合作协议,大批量生产、输出低品矿石,实现了开采区域内BII等低品位矿石的回收利用。

(3)拟研究建设1条重质碳酸钙粉生产线,增加高品质粉矿的附加值。西沟矿生产高品级块矿时每年有20~30万t的CaO含量在53%以上高品质粉矿作为普通熔剂粉矿销售,产品附加值低,造成优质资源浪费。酒钢集团公司已批准西沟矿委托专业机构开展《重质碳酸钙开发利用可行性研究》。

2.3 建设和完善生产工艺系统

2.3.1 分步建设原矿和成品矿分储分运系统

(1)增加分储分运设施。为满足各品种矿石的生产及品种要求,西沟石灰石矿先后建设了2套相对独立的溜井胶带运输系统,采场溜井由原来的2条增加到4条,年矿石生产能力由原来的200万t增加到500万t。成品矿仓在原来5个200 t矿仓的基础上增加了8个5 000 t圆筒矿仓。

(2)增加破碎筛分系统。在2套相对独立的粗、中破碎及筛分系统基础上,增加了闭路循环支破碎系统,来满足个性化用户对粒级及品级的需求。

(3)建设了相对独立的公路和铁路输出系统,满足用户不同的运输方式需求。

2.3.2 优化破碎和筛分工艺

(1)在中破碎前加装不同型号的棒条筛,使符合粒度标准的矿石不经过二次破碎,灵活调整成品矿块矿率。分别制作 80~100 mm 、60~80 mm、45~65 mm的3种梯形口棒条筛,条筛尺寸愈大,对应的块矿率愈高。

(2)中破碎机锤壁间隙可以从65~140 mm调整到45~120 mm的最小尺寸,在不降低生产效率的前提下,能够改变成品矿块矿率。

(3)调整PS0185双齿棍破碎机排矿口尺寸及进行齿板齿牙加密改造,提高20~40 mm高品级块矿的产出率和生产效率。

(4)在2台振动筛上使用聚氨酯橡塑合金筛板[2],确保块矿含粉率指标可控,便于在生产不同粒径的矿石时快速实施更换筛板作业。

2.4 采剥方法关键技术研究

(1)确定合理的采剥顺序[3]。根据采场矿岩分布、开采运输条件等综合因素分析,确定了“横向推进,纵向辅助”的采剥方法,即在“南北掘沟、东西掘进”的大原则不变的基础上,局部采用“东西掘沟”,促使高、低品级原矿完全出露,减少高、低品级矿石混爆,提高高品级矿石利用效率。矿体走向和推进方向一致,为分穿分爆及配矿提供了方便。

(2)确定同期开采台阶数量。“横向推进,纵向辅助”的采剥方法,为采场提供了充足的工作线长度和良好的配矿条件。在编制中长期采剥计划时,为了保持合理的剥采比,以正常保持2~3个台阶生产为原则,结束上一个台阶后再开拓下一个新台阶,避免生产台阶过多而设备不足造成设备频繁调动,致使设备效率下降。

(3)采剥顺序优化。为实现高品质矿石生产顺行,2016年在原有“南北掘沟、东西掘进”的总体采剥原则基础上,利用DIMINE矿山三维数字化软件再次对采剥顺序进行优化,南北掘沟至4#溜井和1#溜井贯通,高品质矿区段提前出露,为高品质石灰石矿持续生产提供备采矿量,实现高品级石灰石的稳定生产。采剥顺序优化结果见图2。

(4)完善细化DIMINE矿山三维数字化模型数据库,更好地指导服务生产。

(5)优化高品级原矿区段爆破方式,提高高品级原矿利用率和块矿率。在高品级原矿区段,原矿出露后爆区按照东西布设,爆区平行(或斜交)于矿体走向,有效避免不同品级矿石的混爆问题,为高品级矿石生产储备足够的矿量。对高品级矿石中夹杂的低品级夹层采用“小炮”剔除法,降低高、低品级矿石混爆问题。为提高高品级原矿的块矿率,将高品级原矿区域的爆破方式由排间起爆改变为逐孔起爆,孔网参数由5.5 m×7 m调整为6 m×7 m,将优质矿石区段炸药单耗控制在0.175~0.180 kg/t范围内,每孔的装药量由230 kg降为210 kg,同时采用分段装药结构减小填塞高度。

2.5 矿石在贫化及块矿转化为粉矿品位变化规律

2.5.1 断层泥对矿石贫化影响

采场1#、2#溜井南部矿石品级较高,F13断层破碎带经过此区域,裂隙发育明显,裂隙中填充有泥质物,爆破后泥质物分布于粉矿中致使粉矿贫化。爆破后矿石综合品位较钻孔取样化验数据降低0.8%,矿石的贫化对质量的影响相对较小。断层区域矿石贫化情况见表2。

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2.5.2 低品级矿石区域贫化影响

低品级矿石的贫化对矿石的质量影响较大,采场北东部地质情况复杂多变,主要出露矿层的熔剂灰岩一级品、三级品与水泥灰岩,低品级薄层矿石表层附着炭质薄膜、云母及泥质物,爆破后炭质薄膜、泥土质、云母等脆性物质多分散于粉矿中,是造成贫化的主要矿物质。一般情况下,熔剂灰岩一级区内爆堆矿石品级较钻孔取样化验数据降低1.3%,熔剂灰岩三级品与水泥灰岩降低1.8%。

2.5.3 采场西部矿石贫化影响

一般情况下,熔剂灰岩二级、三级品爆堆实际矿石品位较钻孔取样化验数据降低1.5%,熔剂灰岩三级品部分区域最低可降低2.7%。

2.6 研究制定石灰石产品质量控制体系

2.6.1 编制精细化采剥计划和质量计划

以市场需求为导向,借助三维数字模块编制采剥计划和质量计划。充分考虑季节性变化带来的生产不均衡问题,在冬季水泥生产企业停产期间,以满足公司内供块矿需求为原则编制生产计划,将富余的粉矿倒运至临时料场堆存,在需求旺季增加库存输出力度保证石灰石供需平衡。

2.6.2 制定各环节产品质量控制措施

(1)高品质块矿质量控制方法。钻孔取样[4]CaO含量高于54%且具备集中出矿条件的区段,矿石单独装入某溜井用于生产VOD用高品级块矿。钻孔取样品位为53%~54%的区段生产AOD用高品级块矿。

(2)普通熔剂矿石生产方案。根据矿石贫化研究成果,熔剂灰岩三级品、水泥灰岩不具备单独出矿的条件,通过与熔剂灰岩一级品配比确保生产的块矿CaO含量达到51%,粉矿达到48%。利用熔剂灰岩一级品与水泥灰岩、熔剂灰岩三级品的合理配比,加大了采区低品级矿石的回收利用,在指标范围内有针对性地降低普通熔剂石灰石的品位,减缓采区高品级矿的出矿速度。

(3)2条生产系统采用差异化排产方式。A系统生产10~65 mm普通熔剂产品及水泥粉矿,入溜井块矿CaO品位大于50.5%,低品位水泥灰岩CaO综合品位控制在45%~48%。B系统主要生产20~40 mm高品级块矿,CaO综合品位大于53.5%。

(4)采用三级配矿稳定产品质量[5]。在采场配矿、溜井配矿后,输出时根据各矿仓内矿石品级再次进行配矿工作,确保产品实物质量合格稳定,为低品级矿石的回收创造有利条件。

(5)建设自动取样系统。在转运站皮带上建立自动取样系统,实现自动取样,消除人工取样误差。根据取样结果,对不同品级矿石进行分运、分输,同时,根据检验结果追溯溜井质量控制的有效性,及时指导采场生产。

3 结论

(1)西沟矿《熔剂石灰石矿数字化开采技术》成果成功入选《矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录(第六批)》,表明该项技术成果具有广泛的推广和应用价值。

(2)开展石灰石资源高效利用开采技术研究和应用,要以用户需求为导向,只有通过工艺优化生产出不同粒径、不同质量的石灰石产品,才能提高矿山竞争能力和盈利能力。

(3)数字化开采技术的应用,解决了高品级块矿生产与低品位矿石回收之间的矛盾,使西沟矿矿石综合回采率由原来92.50%左右提高至94.04%,在减少排岩费用的同时降低了排土场负荷。

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