时间:2024-07-28
匡顺根
(江西铜业集团公司贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335424)
有机胺脱硫工艺主要用于吸收环集烟气中的SO2,以实现烟气中SO2达标排放。有机胺液的品质决定了吸收烟气中SO2的能力,通过对有机胺液脱盐系统的运行实践,找出问题,进行优化,实现了有机胺液脱盐系统的平稳运行,保证了有机胺脱硫工艺中有机胺液的品质,确保环保达标排放。
江西铜业集团公司贵溪冶炼厂熔炼车间工序中产生SO2浓度约为1 000 mg/m3的环集烟气,排放物中SO2污染物是国家环境保护的重点监管指标之一,2010年国家颁布了《GB25467-2010铜、镍、钴工业污染物排放标准》[1],SO2排放浓度限值为400 mg/m3,对SO2排放浓度的要求越来越严。目前该厂熔炼车间2套环集烟气脱硫装置均采用了有机胺脱硫技术。有机胺脱硫技术是一种新型的再生型SO2分离技术,相比于前期使用的活性焦脱硫工序,该技术具有脱硫效率高、吸收剂可以再生、不产生二次污染等优点。有机胺脱硫工艺流程如图1所示。
有机胺脱硫工艺脱硫机理如下:
SO2+H2O H++HSO-3(1)H++R RH+(2)总反应式:R+SO2+H2O RH++HSO-3(3)
上式中R代表有机胺脱硫剂,(3)式是可逆反应,低温下反应(3)从左向右进行,高温下反应(3)从右向左进行。循环吸收法正是利用此原理,在低温下吸收二氧化硫,高温下将吸收剂中的二氧化硫再生出来,从而达到脱除和回收烟气中SO2的目的[2]。
该工艺中有机胺净化工序设置胺液过滤器、活性炭吸附器、阴离子树脂交换柱和冷冻结晶,脱除有机胺循环液中的各类杂质,见表1。
表1 胺液净化系统除杂对应表
该厂二系统有机胺脱硫工艺自投入使用以来,初期使用冷冻结晶系统脱除阴离子,冷冻结晶系统电力设备多,维护成本大,电耗高,每个周期需工艺人员至现场启停设备,更换料袋以容纳钠盐(每周期4袋钠盐,每天约1.5个周期),并配合叉车运输钠盐,钠盐只能在室内堆放,占据空间大。阴离子树脂交换柱脱盐系统设备少、维护成本少、电耗低,自动运行,无需人员现场启停设备,节约了人力电耗。
阴离子树脂交换柱脱盐系统运行步骤如下:
1.贫液脱盐(下进上出):阴离子交换器以25~40 m3/h流速进有机胺液,流出液进贫液槽,pH<贫液pH+0.1、进液时间到、贫液槽液位≤900 mm三个条件任一满足时,停止进有机胺液,排空系统内有机胺液(耗时1.3 h)。
图1 有机胺脱硫工艺流程示意图
2.脱盐循环洗(上进下出):用回收槽内的回收液以30 m3/h流速清洗树脂,初步回收有机胺液,初期流出液进贫液槽,后期流出液进回收槽,结束清洗后,排空阴离子交换器内液体。
3.脱盐纯水洗(上进下出):用纯水循环槽内的纯水以30 m3/h流速清洗树脂,进一步回收有机胺液,流出液进贫液槽,结束清洗后,排空阴离子交换器内液体。
4.稀碱洗(下进上出):用2%~4%NaOH,以10 m3/h的流速再生阴离子树脂,流出液送至废水处理系统,浸泡一段时间后,排净系统内液体(耗时1 h)。
5.稀碱配置(浓碱与纯水进入稀碱槽):用32%NaOH与纯水按照一定比例配比成2%~4%NaOH,为下一步稀碱洗做准备。
6.纯水洗(正洗上进下出,反洗下进上出):用纯水循环槽内的纯水以30 m3/h流速清洗树脂,清洗树脂内的NaOH,减少交换器内NaOH的残留,流出液送至废水处理系统,当流出液pH<8.0或者达到设定次数,停止进纯水,排尽系统内液体(3~5次,耗时3~5 h)。
7.系统复位,做好投入下一周期运行的准备。
阴离子树脂交换柱脱盐系统运行初期,由于脱盐能力不足,导致SO2-4浓度长期处于高位,影响有机胺液吸收SO2效果,导致外排烟气SO2浓度较高,不利于环保控制。造成阴离子树脂交换柱脱盐系统脱盐能力不足的原因如下:
1.浓碱槽液位高时浓碱自流进入稀碱槽。有机胺脱硫时,浓碱用于树脂再生以及冷冻结晶工序,浓碱由碱罐车运输,通过浓碱泵打入浓碱槽,现场液位计最高液位显示为2 500 mm,出液管最高液位为2 850 mm,碱罐车不好跟踪液位,每次加浓碱超过2 850 mm液位时浓碱将自流进入稀碱槽,导致稀碱浓度过高,降低树脂使用寿命,增加了纯水洗时间。
2.阴离子交换器树脂泄漏量大。阴离子树脂交换柱脱盐程序运行时,大量的树脂从阴离子交换器泄漏至过滤器,堵塞过滤器,造成过滤器排液不畅发生泄漏,导致阴离子树脂交换柱脱盐程序无法正常运行。同时,阴离子交换器内大量树脂泄漏出去,脱盐效果不佳,有机胺液中浓度无法降低,胺液吸收SO2效果变差,最终导致尾排上升。
3.排液不畅。阴离子树脂交换柱脱盐系统每个步骤都涉及到排液,排液量的大小决定了脱盐程序的日平均运行次数,最终影响了脱盐效率。阴离子树脂交换柱脱盐程序中排液管道设置两台过滤器,运行中发现排液过滤器过滤孔隙过小,出液困难。
1.加高浓碱槽入稀碱槽管道高度。设计初期,浓碱槽入稀碱槽水平进液管道高度低于浓碱槽高度,一旦浓碱槽液位高于2 850 mm时,浓碱将自流进入稀碱槽,浓碱浪费,同时稀碱浓度过高,破环树脂属性,降低树脂使用寿命,影响脱盐效率。将浓碱槽入稀碱槽水平管道增加高度,高于浓碱槽高度,防止浓碱自流入稀碱槽。
2.更换阴离子交换器下部滤水帽。阴离子交换器下部滤水帽,原使用的是较为柔软的塑料滤水帽,过滤间隙过大,受介质、温度等影响,容易发生变型老化,改为过滤间隙远低于树脂最小直径的316L材质不锈钢滤水帽,防止树脂流失。
3.更换阴离子交换器上部出液管。检修过程中发现阴离子交换器上部出液管中最大的一条管缝超过0.75 mm,远大于树脂颗粒最小直径0.325 mm,造成树脂泄漏的。更换为过滤孔径低于最小树脂直径的自制出液管,杜绝阴离子交换器内树脂泄漏。
4.过滤器管径改大。将阴离子交换器排液管道上过滤器管径由DN40改为DN80,增大排液面积,节约排液时间,增加脱盐频次,提高脱盐效率。
5.调整脱盐程序。纯水洗步骤是脱盐工序中耗时最长的,当脱盐废水pH≤8且电导率≤20μs/cm时,步骤结束。实际运行中设置的5次循环后脱盐废水pH值在11左右,针对该问题进行分析,决定从碱液用量及纯水洗效果两方面进行改进:(1)增加正洗、反洗的风干时间,确保风干后阴离子交换器内液体排尽,循环次数由5次改为3次,纯水洗效果更佳;(2)减少稀碱洗过程中的稀碱用量,防止稀碱使用过量导致终点判定延后。改进后,纯水洗步骤耗时明显减少,增加了脱盐程序日均运行频次。
改进后,各项运行参数的前后对比见表2。
表2 改造前后各参数对比表
从近一年的使用来看,脱盐贫液循环量由11 m3/h提高到了35 m3/h,很明显提高了阴离子树脂交换柱的处理能力,同时,有机胺液中SO24-浓度由110 g/L降到了70 g/L,提高了脱盐实效,进而提高了有机胺液对SO2的吸收效率,脱硫尾排浓度由200 m3/h降低到了80 m3/h,提高了脱硫效率;通过将浓碱罐入稀碱罐水平管道的加高,有效遏制了浓碱的浪费,降低了运行成本;通过加大过滤器管径,增加了排液面积,缩短了排液时间,进而降低了脱盐周期,提高了阴离子树脂交换柱脱盐程序的日均运行次数,脱盐效率得到了提高;NaOH溶液合理使用,避免了浪费,减少了冲洗过量NaOH的纯水用量,纯水洗次数的合理调整减少了废水排放。优化后的工序起到了降本增效减排的作用。
通过改进,一天可节约浓碱用量0.4 t,一年节约用量约为146 t,一吨浓碱价格约为2 400元,一年节约费用约为35.04万元,具有可观的经济效益。
通过对阴离子树脂交换柱脱盐系统的改造及脱盐程序的优化,提高了脱盐系统的处理能力,提高了脱盐频次,有效脱除了胺液中SO2-4等阴离子,确保了有机胺液对SO2的吸收效果,进而提高了脱硫效率,保证了尾排达标排放,防止了大气污染。
目前该厂熔炼车间的两套有机胺脱硫装置运行平稳,可实现环集烟气SO2低浓度排放(SO2浓度小时平均值小于100 mg/m3),同时再生出来的高浓度SO2返回制酸系统,在节能减排的同时,也实现了经济的可持续发展,为企业创造了环境效益和经济效益[3]。
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