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甲醇合成装置结蜡因素分析及控制措施

时间:2024-07-28

章雨龙

(神华工程技术有限公司安徽分公司,安徽合肥 231000)

甲醇合成装置运行期间往往会形成一定量的石蜡,随着结蜡程度的加重,合成装置将出现分离器、水冷器堵塞的情况,导致分离、水冷效果受到影响,与此同时,压差及耗能均会有所增加,若不尽快解决上述问题,将导致停车并进行清蜡。由此可见,对生产甲醇期间形成石蜡的原因进行分析,在控制石蜡生成量的前提下,拟定切实可行的除蜡方案,对甲醇合成及后续工作的开展均具有重要意义。

1 石蜡特征概述

石蜡又被称作晶型蜡,其成分以单环环烷烃、直链烷烃等较为常见的固态烷烃为主。正常情况下,石蜡多以固态形式存在,对应碳原子数则处于18~30,若外界温度提高至48~64℃,石蜡便会由固态转变成液态。目前,石蜡的类别主要分为三类,分别是粗石蜡、半精炼石蜡、精炼石蜡。多数石蜡均是无味的白色固体,在对其性能进行评价时,需要重点关注含油量、稳定性还有熔点。

2 石蜡形成机理

CO、H2会在特定条件或工艺的影响下形成石蜡,结合实践所积累经验、现有资料可知,石蜡形成机理如下:①在外界温度偏低的情况下,若催化剂含有Ⅷ组元素,例如镍、铁或钴,将形成石蜡。②如果催化剂内含少量的钍元素,同样有较大概率形成石蜡。③反应气所含蒸汽、催化剂所含CO、铁元素相遇后,将形成一定量的石蜡。

3 石蜡危害

3.1 催化剂

一方面,合成甲醇期间,催化剂表面往往会发生多种副反应,随着石蜡的出现,正副反应间所存在竞争将变得更加激烈,生产效率必然会受到影响。另一方面,处于运行状态的合成装置极易被催化剂所影响,若催化剂活性与生产要求不符,不仅会影响到甲醇反应的程度,还会影响到产品的整体质量。

3.2 设备运行

结蜡会致使水冷器运行温度大幅提高,与此同时,分离器的功能也无法得到充分发挥,分离液体与气体的效果自然难以达到预期。进入压缩环节后,甲醇将形成超出允许范围的液压,该问题不仅会影响压缩机的运行效果,还会使其寿命缩短,导致公司在维修方面所投入成本大幅提高[1]。

(1)合成塔。若甲醇在没有获得系统分离的前提下,便通过循环气到达合成塔内部,将给合成塔运行造成不良影响,不仅杂质形成的速度会有所加快,甲醇转化率也将难以达到理想水平,产品质量必然会受到影响。

(2)水冷设备。石蜡给水冷设备所造成影响,主要会波及设备换热能力、最终效果两个方面,若不尽快去除石蜡,将致使设备出口处温度快速上升,与该设备相连的分离装置也会受到影响。

(3)精馏设备。如果合成装置向精馏设备所输送物质内含有石蜡类烷烃,将致使加工所得甲醇产品在水溶性、高锰酸钾含量等方面的表现均无法满足生产要求,其质量也将受到较为明显的影响[2]。

(4)分离设备。若该设备表面附着大量石蜡,将给分离效果造成负面影响,导致气体所含甲醇无法被快速分离,不仅产品质量会受到影响,还会致使分离不彻底的甲醇流入压缩机,使压缩机出现运行故障或损坏,公司在维护设备方面所投入成本随之提高。

4 案例分析

中煤陕西公司甲醇年产量为180万t,加工所得甲醇被尽数运往下游生产中心,用来生产烯烃。该公司现有甲醇合成装置将合成气作为主要原料,配合使用DAVY所开发甲醇合成技术、铜基催化剂,确保甲醇产品可达MTO级,副产品以氢气为主。合成装置使用并联+串联的合成回路,要求合成压力在7.5~8.0MPa。

4.1 合成装置运行流程

甲醇合成回路与两台合成反应器相连,反应器流程的耦合方式为并联耦合+串联耦合,设备内气体沿轴径向匀速流动。列管内部液体为锅炉水,外侧均匀填充着铜基催化剂。这样设计的优点主要体现在以下方面:①催化剂床层的压降较小,对床层温度进行控制的效果十分理想。②可保证能量得到合理回收,副反应相对较少。③简化了精馏的步骤,使精馏难度大幅降低。④能够通过科学分配新鲜气的方式,保证两塔所填充催化剂的寿命基本相同。

合成装置的运行流程如下:净化合成气可通过反应器下部多个直径为2mm的小孔顺利进入催化剂床层,待膜分离单元所提供渗透气、净化装置所提供合成气充分混合后,通过分离器进行气液分离,将经过处理的混合气体运往压缩机内部,由压缩机负责加压并转移至脱氯槽。在此过程中,反应所产生热量可连同蒸汽混合物、锅炉水被排放到管外,同时由汽包对出口温度进行控制。待气体进入预热器后,再使用低压蒸汽对其进行加热,保证气体温度与催化剂反应要求相符,随后,方可对气体所含微量硫组分进行脱除。事实证明,这样做能够避免催化剂出现不可逆的中毒。

将经过净化处理的合成气分成两部分,一部分混入循环气,由换热器1负责加热,待其温度达到预设值后,方可进入合成塔1。合成塔1的出塔气可通过换热器与入塔气进行换热,保证自身温度能够尽快下降到约95℃,随后,先后通过空冷器以及水冷器的处理,将气体温度下降到约45℃,此时,便可将气体运送到分离器内,由分离器负责对其进行分离,获得相应的液体与气体。

分离器2顶端溢出气体所含甲醇量较少,可将作为驰放气被转移到氢回收单元,用来对合成循环回路所流经惰性气体的总量进行调节。该回收单元主要由两部分组成,分别是膜分离、变压吸附。一般情况下,驰放气需要先进行膜分离处理,将渗透气运回合成系统,剩余气体则被运往下一单元,通过变压吸附的方式,形成纯度较高的氢气,同时将氢气转移到上下游对应装置内。

4.2 结蜡控制方法

4.2.1 控制床层温度及合成气组分

在合成甲醇期间通常会释放较多热量,需要移除的热反应极多,而催化剂活性对应温度范围较窄,一旦有效气体所含CO出现波动,温度及催化剂活动均会受到影响,对CO波动进行控制极为重要。若运行期间形成大量石蜡,应尽快降低CO含量,在提高碳氢比的同时对床层温度进行控制。若由于入塔原料气含有过多CO,导致副反应、石蜡量增多,则可通过增加CO2占比的方式,达到抑制石蜡快速形成的效果。

中煤陕西公司的工艺指标如表1所示。

表1 100%负荷的工艺指标

当设备运行负荷达到90%及以上时,可酌情减少CO含量、增加CO2含量,与此同时,提高压缩机转速,通过增加空速的方式,使循环量达到预期。如果设备负荷处于70%~90%,则应当加大惰性气体占比,并增加循环量。这是因为惰性气体普遍具有极高的甲烷热值,可将床层反应热带走[7]。

4.2.2 减少杂质

考虑到第1炉所用催化剂内混有镍、铁及其他常见金属杂质的概率较大,为石蜡的形成提供了先决条件,因此,应对运输及装填催化剂的环节严加控制,最大程度避免催化剂内有金属杂质混入。事实证明,该做法起到了一定的效果,石蜡形成速度和总量均有所减小。另外,在对第2炉所用催化剂进行正式装填前,使用氮气仔细吹扫了入口管线内部,旨在将腐蚀铁锈混入催化剂的概率降至最低,通过提高催化剂纯度的方式,抑制石蜡的形成,这一做法也具有抑制石蜡形成的效果。

4.2.3 控制甲醇含量

如果存在循环气温度过高或是分离效果不理想的情况,将造成循环气夹带过多的问题,循环气将夹带一定量甲醇进入床层,在甲醇所含烷烃、高级醇等杂质与催化剂相遇后,将形成高级醇。一旦粗甲醇所含杂质增多,石蜡形成速度和总量必然会有所增多。结合石蜡与甲醇间所存在联系可知,在分离器处于正常运行状态时,对循环气温度、循环气所含甲醇总量加以控制极为重要,一般情况下,循环气温度均不得超过50℃。

现阶段,中煤陕西公司对水冷后温度进行降低的方法如下:①调整风机扇叶角度,使其达到允许范围内的最大值,通过增加空冷器风量的方式,使出口温度得到控制。②改造空冷器,升级传动齿轮,确保风扇转速得到显著提高,为风量的增加奠定基础。③定期清理空冷器翅片,保证翅片表面不存在沙子以及灰尘,使换热效果达到预期。④在切换气化炉期间,对水冷器内部石蜡进行清理,同时将循环气温度控制在50℃及以下。

4.2.4 清理石蜡

对石蜡进行清理时,可视情况采取以下做法:

(1)在换热器底部恰当位置增设排蜡阀,保证换热器内部石蜡能够定期通过该排蜡阀排出,避免水冷器内部石蜡大量堆积,导致水冷效果受到影响。

(2)串联分离器、过滤器,过滤器数量以两个为最佳,保证始终有一台过滤器处于正常运行状态,通过对石蜡进行过滤与清除的方式,避免该物质给后续精馏及其他环节造成不良影响。运行期间,应做到以过滤器压差为依据,及时切换主机/备用机,通过向备用机内注入低压蒸汽的方式,达到除蜡的目的,保证石蜡能够连同冷凝液被排出[3]。

(3)配备空冷器及水冷器,各组设备通过串联的方式进行连接,空冷器负责将循环气温度降到95℃,水冷器可使循环气温度进一步下降至45℃。每组所配备设备的数量均为两台,通过并联的方式连接,可使用出/进口阀或开关气路进行切换,保证二者始终处于一台为主机、另一台为备用机的状态。如果条件允许,可向备用设备内部注入蒸汽,通过蒸煮的方式达到除蜡的效果,这样做可有效规避在线除蜡所存在问题,实现合成装置长期、稳定的运行。

(4)在线煮蜡。实践所积累经验表明,在正常运行状态下,若甲醇出口所连接水冷器的温度上升明显,则表示管道内部结蜡程度较为严重,此时,应将运行温度调整为50℃,同时将负荷更改为原始负荷的1/2,关闭水冷器进出冷却水的阀门。待上述操作告一段落,再将水冷器温度提高至85℃,期间应视情况对关闭阀门的时长进行调整,确保水冷器内部石蜡由固态转变为液态,在循环气的辅助下,顺利被转移到分离器内部。分离器体积相对较大,在结蜡初期及中期,该设备均不会受到石蜡的影响。事实证明,在线煮蜡可使水冷器温度迅速下降,与此同时,该设备所表现出性能和使用寿命均能够更接近理想状态。

5 控制措施总结

5.1 预防石蜡形成

①提前吹扫合成装置内部,尽量避免催化剂内混入铁质。②转运前先检查催化剂情况,转运和装填期间需要保证所使用方法正确,阻断杂质混入催化剂的通道。③开车后将温度控制在215℃以上,为接气效果提供保证,停车期间应密切关注置换是否彻底。对降温标准严加控制,只有达到有关要求,才能着手准备降温,视情况确定相应的操作条件,将生产阶段形成石蜡的概率降至最低。④给予合成系统压力足够的重视,严格控制塔内合成气组分及比例[4]。⑤除特殊情况外,入口处温度均不得低于195℃,对应出口处温度则以220℃以上为宜。⑥出于对结蜡概率加以控制的考虑,应避免频繁停车,若有停车的必要,则可利用停车的机会,彻底置换合成装置内部当前反应物,在此期间应阻断空气进入途径,同时通过蒸煮的方式彻底清洗合成装置。

5.2 控制结蜡产生

①正常生产期间,极易由于上水中断而出现结蜡问题。要想避免该问题出现,关键是要对喷射器开度进行控制,通过增加其开度的方式,确保塔内蒸汽量和蒸汽浓度符合要求[5]。②若甲醇装置未安装预热器,则应在该装置和装有预热器的装置间增设跨线,确保锅炉上水量始终在泵所能承受的范围内,真正做到跨线供给。如果条件允许还可对锅炉进行改造,通过新增压力表的方式,确保潜在问题能够被及时发觉并得到处理。

6 结论

在生产甲醇期间极易出现结蜡的问题,要想使生产装置长期处于稳定运行状态,一方面要预防结蜡,另一方面要控制并减少结蜡。在开展上述工作时,应对公司现有合成装置进行分析,明确导致石蜡形成的主要原因,尽快拟定并落实相应的解决措施,确保石蜡给装置运行所造成负面影响能够得到有力控制。

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