时间:2024-07-28
谢建荣,邓丛林
(1.四川华能宝兴河水电有限责任公司,四川 雅安 625000;2.中国水电顾问集团成都院,四川 成都 610072)
关于硗碛水电站失磁保护拒动的分析及处理
谢建荣1,邓丛林2
(1.四川华能宝兴河水电有限责任公司,四川 雅安 625000;2.中国水电顾问集团成都院,四川 成都 610072)
摘要:对硗碛水电站3号机9.27励磁事故进行了情况介绍,对事故原因进行了分析,并提出了处理意见,对今后发电机失磁保护定值整定具有一定的借鉴意义。
关键词:发电机;继电保护;失磁保护
硗碛水电站位于四川省宝兴县境内青衣江主源宝兴河上游,为高坝引水式的电站,是宝兴河流域梯级滚动开发规划“一库八级”的龙头水库电站,工程枢纽由拦河大坝、泄洪洞、放空洞、引水隧洞、调压井、压力管道和地下厂房等建筑物组成。电站共装机3台,机端电压为13.8 kV,单机容量80MW,总装机容量240MW。工程主要任务为单一发电,无航运、漂木、防洪、灌溉等综合利用要求。
电站3台机组采用发变组单元接线形式,设发电机出口断路器,经3台220 kV主变压器升压至开关站,开关站为单母线,含三回进线和两回出线,一回至民治电站,一回备用。
发电机采用自并励励磁系统,机端电压经励磁变压器降压至功率柜,经整流后为转子绕组供电。
2009年9月27日11∶14,3号机组开机,11∶20并网,随后开始增负荷。
根据许继电气股份有限公司的分析报告,在增加负荷的过程中有如下现象:
(1)转子回路打火;
(2)根据转子电压录波文件来看,从11∶22左右开始到11∶25∶20时间内发生多次间歇性的波形畸变;在11:25∶20之前的时间里励磁电压基本保持在110 V到160 V之间的值,在11∶25∶23左右的时候,励磁电压突然增大了一倍达到280 V,在11∶25∶20到11∶25∶35时间内励磁电压激烈的大幅度波动;
(3)11∶25之后机组的无功功率持续下降,在11∶25∶20开始无功功率急剧下降,在5 s内下降到-65MV,发电机做深度进相运行;
(4)励磁电流是阶段性的增大,说明这个过程是阶段性增负荷的过程,在每个负荷值的阶段里励磁电流是稳定的;
(5)定子电流阶段性升高,11∶25∶20开始定子电流急剧增大,11∶25∶30达到最大4 900多A,在11∶25∶27左右达到4 100A二次值达到4.1 A;
(6)发电机机端电压非常稳定,从11∶19∶05 到11∶25∶55时间内保持在13.6~14 kV之间;
(7)励磁回路碳刷到转子之间的继电环有严重的灼烧现象(见图1);
(8)11∶25∶20主变A套“一侧过流保护”动作;11∶25∶30主变B套“一侧过流保护”动作跳开主变断路器;
图1转子回路引线到滑环的铜排烧断
(9)发电机保护没有动作;
(10)11∶26∶30手动紧急停机。
通过对上述事故过程及各项数据进行分析,事故原因为:
(1)励磁回路打火处接触不良,造成过电压打火;
(2)因为接触不良导致接触电阻过大,而励磁系统是以恒励磁电流的方式运行的(不同负荷状态下励磁电流是不同的,所以励磁电流波形是平滑的阶梯形的),励磁系统为了保证恒定的励磁电流,必须要增大励磁电压,因此在升负荷过程中励磁电压会有畸变;
(3)11∶25∶20时,因励磁引线烧断,发电机失磁了,而发电机此时挂在电网上,只能是无功倒送,做进相运行,并且做深度进相,此时发电机定子电流增大,主变的相电流也增大;
(4)对于发电机主保护来说,励磁引线断线是发电机外部的故障,发电机主保护不会动作,低电压闭锁过流保护因为机端电压下不来所以过流被闭锁,定子接地、转子接地、过电压、负序过流保护都不会动作,过负荷保护发信段虽满足过流条件,但满足时间只有3 s,保护不会动作发信;反时限动作跳闸段,由于时限较长,也不会动作。失磁保护因为机端阻抗未进入到静稳动作圆内(整定值:Z1B=11.61Ω,深度进相时保护计算的机端阻抗幅值12.66Ω),且励磁系统强励,转子电压不满足条件,系统电压也下不来,因此失磁不会发信及动作跳闸。主变过流保护满足动作条件(动作电流方向指向变压器),主变高压侧后备保护一段过流动作,延时0.7 s跳开主变高压侧断路器,发电机跟电网断开不再做进相运行,由于发电机自身失磁定子电流消失了,发电机保护还是不会动作。
在对整个事故过程及事故原因进行详细分析后,得出结论为:
(1)此次故障是发电机励磁回路故障导致发电机失磁,使得发电机进相运行造成主变高压侧过流,变压器过流保护动作。变压器过流保护先动作,主要是因为主变过流保护作为主变倒送电时主变后备保护,整定值为1.3倍主变高压侧额定电流值,发电机失磁进相运行时,电流值增大满足动作条件;
(2)因为机端阻抗未进入到静稳动作圆内,且经过励磁电压和机端电压闭锁,在整个励磁断线失磁故障中,励磁电压和机端电压基本维持不变,不满足低电压闭锁动作条件,因此,发电机失磁保护没动作。
在了解事故整个情况后,现场进行了如下处理:
(1)对3号机转子及定子进行检查测试,消除其他隐患。
(2)更换损坏的励磁引线铜排。
(3)对1、2号机转子引线相应位置的螺丝进行检查,避免类似情况发生。
(4)保护处理意见:
①主变高压侧过流保护加入复合电压闭锁,通过电压闭锁防止机组进相过流时主变过流保护越级跳闸,具体定值调整如下:
增加低电压闭锁和负序电压闭锁;
复压闭锁负序相电压定值:6 V;
复压闭锁相间低电压定值:90 V。
②调整发电机失磁保护动作时限以及机端低电压定值。在大电网系统运行条件下,发电机励磁回路断线失磁时励磁低电压和机端低电压判据很难满足,为了让发电机失磁保护能可靠动作,考虑在原有失磁判据基础上静稳阻抗圆增加一个长延时段(带TV断线闭锁),经长延时后动作跳闸。长延时整定应按躲开系统振荡考虑。具体定值调整如下:
静稳阻抗圆经系统电压闭锁段延时由1 s改为0.5 s;
静稳阻抗圆经励磁电压闭锁段延时由2.5 s改为1 s;
增加不经系统和励磁电压闭锁的静稳阻抗圆延时2 s跳闸出口;
静稳阻抗圆Z1B由11.61Ω改为13.49Ω;
系统低电压整定值由80V改为90 V。
(5)保护厂家根据上述方案,完成相关程序的编写和保护装置测试配合工作。
通过对此次事故的分析,由于大电网具有很强的电压支撑作用,加上励磁系统本身的强励作用,对于励磁绕组断线故障,系统电压和机端电压降低幅度不大,因此相关低电压定值不宜取得过低,同时,水轮发电机失磁保护阻抗圆不宜整定得过小,宜采用静稳阻抗圆,阻抗圆边界值根据DL/684中要求整定,另外,根据四川省电网继电保护专业反事故措施《川电调[2006]96号文》规定,为确保各种失磁故障均能够切除,失磁保护宜配置一段不经低电压闭锁的、稍长延时的定子阻抗判据。
中图分类号:TM307
文献标识码:B
文章编号:1672-5387(2015)07-0060-02
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.07.017
收稿日期:2015-04-30
作者简介:谢建荣(1966-),男,高级技师,主要研究方向:水电站电气系统运行与管理。
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