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蒸汽质量对RH真空度波动的影响

时间:2024-07-28

吴 寅

(攀钢集团有限公司,四川 攀枝花 617067)

0 前言

攀钢提钒炼钢厂高速轨钢RH精炼设备在生产过程中,由于真空泵运行不稳定,导致真空度波动与抽真空速度慢,除去泄漏、流量不足等重要因素,蒸汽质量对拉瓦尔喷嘴喷射泵的稳定运行也起着关键作用。真空泵对蒸汽质量有严格的要求:适合的蒸汽量;适合的压力和温度;不含空气和其它不凝性气体;干净;干燥;等等。该精炼设备站的工作蒸汽供给系统输出压力为1.3 MPa,温度为200℃。通常,真空泵的抽气能力不受过热或者饱和蒸汽的影响,或者说影响可以忽略不计,但当蒸汽供给系统的管道散热和工作蒸汽膨胀而变湿时,会使泵的性能不稳定。本文主要研究温度和含水量等因素对RH真空度波动的影响。

1 蒸汽的工作原理

该RH精炼设备采用蒸汽喷射泵系统,如图1所示。蒸汽通过拉瓦尔喷嘴在喷射泵中绝热膨胀对外做功,如图2所示。由于同外界没有热量的交换,所以是个等熵过程,称为等熵膨胀。根据热力学第一定律d Q=d U+p d V,对于理想气体d U=cv d T,在绝热的情况下d Q=0,所以0=cv d T+p d V,可得 -d T=,只要蒸汽对外界做功,同时膨胀所做的功以焓的减少为补偿,系统必定降温。在蒸汽绝热膨胀时,温度和压力降低,只要被抽气体的压力高于混合室的压力,则被抽气体被吸入混合室,即这个过程中其压力降低,焓值下降,热容激增,速度迅速增加至超音速。

工作蒸汽和被抽气体在混合室中进行混合,然后两股气流进行能量的交换,绝热膨胀后的蒸汽对被抽气体进行做功,使其速度迅速增加,进而工作蒸汽带着被抽气体进入扩压器中。

在扩压器中,被抽气体与蒸汽一边进行能量交换,一边逐渐压缩,动能转化为势能,到扩压器喉部时已完成混合过程达到音速,压力升高,经过扩张段速度继续降低至亚音速,随着压力的进一步升高,从而将被抽气体排出喷射器。因此,从蒸汽喷射泵的工作过程和原理来看,蒸汽的质量影响拉瓦尔喷射泵是否能够正常工作。

图1 蒸汽系统

图2 蒸汽单级喷射泵工作原理

2 蒸汽含水量和蒸汽温度对真空度的影响

2.1 蒸汽含水量对真空度的影响

当真空泵喷嘴喷射出的蒸汽流中含有微小水珠时,这些水珠不能像蒸汽那样膨胀产生速度,它只能被蒸汽推动而增加速度,因此湿蒸汽中的水分不但不能产生能量,而且还要消耗能量。喷嘴出来的蒸汽流速度下降,造成如下影响:

(1)蒸汽喷射泵的抽气能力下降。对喷射泵(3a、3b、4a、4b)而言,蒸汽流(湍流)对被抽气体的卷带效应变差;对增压泵(B1、B2)而言,一方面是蒸汽流(层流)对被抽气体的粘性摩擦效果变差,另一方面是蒸汽流密度变大后被抽气体扩散到蒸汽流的效果下降。

(2)蒸汽流横向扩散作用变大,形状的变化导致扩器收缩段动能转换为位能的效率变差,进而导致蒸汽泵排压下降,造成下一级真空泵压缩比扩大。

2.2 蒸汽温度对真空度的影响

攀钢RH系统预抽真空时蒸汽压力为1.4 MPa,真空处理开始后,蒸汽用量急剧上升,蒸汽压力急剧下降(最低至1.15 MPa),这一过程实质上造成了管道内蒸汽体积的急速膨胀,蒸汽温度骤降3~5℃不等,蒸汽过热度不足时就会产生冷凝水。实际生产中要求有一定的冗余量,通常蒸汽过热10℃,即205℃左右。

3 蒸汽中含水量和温度的控制

通过以上分析,供给系统管线中的蒸汽含水量,成为蒸汽泵抽气能力与性能稳定的重要因素,为了获得适合的蒸汽温度和含水量,采取如下措施。

3.1 合理布置疏水阀

从图3的减温减压蒸汽流程图可看出:在蒸汽总进口位置,减压操作,冷却水减温和输出管道上分别布置4个疏水阀;在蒸汽分配包前端,蒸汽分配包后端,主泵B1和B2的保温蒸汽,工作蒸汽布置了共6个疏水阀。

图3 减温减压蒸汽流程图

3.2 增设汽水分离器

为了分离掉管线远距离输送的蒸汽中疏水阀不能处理的悬浮液滴,选择在蒸汽分压包前端增加挡板式汽水分离器,它由多块挡板组成,液体在分离器内可多次改变流动方向。由于悬浮水滴的质量和惯性较大,当遇到挡板流动方向改变,干蒸汽可绕过挡板继续前进,而水滴则会聚积在挡板上。由于汽水分离器有较大的流通面积,减少了水滴的动能,大部分水滴都会凝聚,最后落到分离器的底部,进而通过疏水阀排出。实践证明,挡板式分离器在10~30 m/s的流速之间分离效率可以接近90%。

3.3 拟增设暖管措施

由于维修或其它原因让工作蒸汽长时间停机并重启时,可以考虑暖管措施。这个阶段冷凝水量较大,对于暖管时产生的热量散失称为“暖管负荷”。当管道正常运行时,同样会有一小部分稳定的管道散热损失,称为“运行负荷”。

该精炼设备站的蒸汽供给系统没有暖管设施,长期停止后重启直接送气到用汽点,这样管道中的冷凝水无处排放,极易形成水弹,发生水锤现象,且增加了蒸汽的湿度。因此拟增加一套旁路暖管装置来对长期停机后的管道进行暖管。

把蒸汽主管加热到工作温度需要的蒸汽流量与管道的质量、比热、温升、蒸汽的蒸发焓和暖管时间等因素有关,即

式中,ms为蒸汽的平均冷凝率;w管道与法兰以及接头的总重量;Ts为蒸汽温度;Tamb为环境温度;Cp为管道材质的比热;hfg为工作压力下的蒸发焓;t为暖管时间。

其中 w、Ts、Tamb、Cp、hfg均为定值,故 t与ms成反比,因此采用长时间的暖管可降低暖管负荷,提高管道输送合格蒸汽质量的能力。

3.4 预备先减温后减压的措施

通过先减温后减压的蒸汽处理工艺,可以得到微过热的蒸汽,其机理为:蒸汽进站时为过热状态(3.1 MPa、310℃,焾值3014.83),在压力不变的状态下喷水降温到235.49℃后变为饱和蒸汽,焓值下降到2801.65;再降压为到目标压力(1.4 MPa),此过程中焓值不变仍然保持2801.65,温度降为198.5℃。对比1.4 MPa时饱和蒸汽参数(195.04℃,焓值2788.4),可以发现蒸汽变为了轻微过热状态。蒸汽状态变化时的参数见表1。

表1 蒸汽状态变化时的参数

4 结束语

蒸汽质量提高后,B2泵在3 000~600 Pa段、B1泵在300~100 Pa段抽不动的情况未再出现,B2泵在3 000~600 Pa段抽气时间稳定在5 s以内,B1泵在300~100 Pa段抽气时间稳定在3 s以内。

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