时间:2024-07-28
白延军,李 睿,孙志坚,王君明,宋振彪
(中国石油吉林石化公司 合成树脂厂,吉林 吉林 132021)
ABS树脂是一种常用的通用型材料,应用广泛,产品种类众多。随着生产工艺的发展,目前国际上ABS树脂的生产工艺主要有乳液接枝-本体聚苯乙烯-丙烯腈(SAN)树脂掺混法和连续本体法2种,其中乳液法应用更普遍,90%左右的ABS产品是由乳液法生产的。随着市场的发展,用户对ABS树脂的要求越来越高,尤其是作为外观制品,对产品的杂质要求日益提高,国内大型家电企业纷纷制定杂质控制标准,在空调、洗衣机、小家电等白色家电制品领域,要求外观制件的杂质数为零。因此控制ABS树脂杂质是满足白色家电领域应用的必要条件。
ABS树脂生产工艺流程长,首先合成聚丁二烯胶乳,然后再接枝形成接枝聚合物,经过凝聚干燥生产出ABS粉料。苯乙烯、丙烯腈单体在另外一个装置合成为SAN树脂,ABS粉料再与SAN树脂共混生产出ABS树脂。每个生产环节都可能带入杂质,本文结合吉林石化公司ABS生产装置实际情况,重点分析ABS接枝聚合物生产过程中红色杂质产生的原因。
通常认为ABS树脂中红色杂质为丙烯腈环状自聚物[1],ABS接枝聚合物生产中由于接枝生产过程温度相对较低,不会形成丙烯腈自聚物,不容易产生红色杂质。相对来讲接枝聚合涉及的原料助剂较多、工序长,由此引入的黑色杂质应该多。但实际生产过程中由于装置规范化管理,严格控制,ABS接枝聚合物中黑色杂质很少,而红色杂质较多。本文为解决ABS接枝聚合物中红色杂质开展研究,分析杂质来源,制定解决措施。
ABS接枝胶乳、凝聚浆料、ABS湿粉料、ABS干粉料均来自吉林石化公司合成树脂厂ABS生产装置。
平板硫化机:NF-37型,日本SHINTO METAL INDUSTRIES有限公司;红外光谱仪:IRPrestige-21,日本岛津公司。
取10 g ABS接枝聚合物,置于酒精擦拭过的铝箔中,放入平板模具中,置于220 ℃平板硫化机中预热1 min,施加1.5 MPa压力压制1 min,取出冷却后将ABS样片从铝箔上取下,在标准光源箱内,用肉眼观察杂质情况。
杂质评定标准:根据杂质尺寸及数量确定,杂质尺寸小于0.1 mm的一个杂质计做1,尺寸0.2 mm的计做4,0.3 mm的计做9,然后将所有杂质计数求和。
在实验室中,10 L烧杯内加入5 L 85 ℃热水,加入10 mL浓硫酸,搅拌均匀后加入2 L ABS接枝胶乳。搅拌并加热,3 min后将浆液倒入离心机中,离心并用大量脱盐水清洗,获得凝聚后的湿粉料。
取干燥后的ABS接枝聚合物粉料进行压片制样,观察杂质情况。结果发现ABS接枝聚合物中杂质多呈现红色,并且杂质颗粒尺寸较大,部分形成环形水波纹状。10 g聚合物中杂质数量在200以上,杂质数量严重超标,主要是杂质的尺寸偏大。
将ABS接枝聚合物中红色杂质挑出,利用红外光谱进行定性分析。
波数/cm-1(a) 红色杂质
波数/cm-1(b) ABS树脂
ABS接枝聚合后胶乳从反应釜放入胶乳储罐,在储罐中加入水、抗氧剂等物质,然后由泵打到凝聚罐,加入酸和水,凝聚、陈化后放入浆液储罐,再输送到真空带式过滤器,加入热水洗涤,洗涤后的物料挤压脱水、沸腾床干燥,最后形成ABS干粉料。
为进一步确认红色杂质来源,从ABS接枝聚合釜出口及胶乳储罐取样,样品在实验室进行凝聚,分别采用工业装置上的酸和水与实验室酸和水进行对比,然后进行杂质测试。测试结果如表1所示。
表1 接枝聚合胶乳中红色杂质数量测试结果
由表1可见,进行了5次样品的测试,杂质测试结果均小于10,数据在控制标准内。与ABS干燥后杂质数200以上相比,胶乳合成及储存过程中杂质数量较少,且胶乳储存过程杂质数量基本不变。
使用装置的酸和水,并与实验室的酸和水进行交叉实验,确定凝聚原料对杂质的影响。通过数据分析,改变酸和水对杂质数量影响不大,基本排除凝聚过程胶乳、酸、水3种原料产生杂质的可能。
凝聚后续工序物料杂质情况见表2。胶乳在80~95 ℃条件下凝聚、陈化,破乳后形成一定粒度的浆液,表2中数据表明,陈化后杂质数量明显上升,升高6倍以上,说明凝聚陈化环节是杂质产生的重点部位。结合表1数据,排除了凝聚所用原料的问题,因此可以判定凝聚罐、陈化罐自身存在问题,通过现场实际考察,发现在陈化罐侧壁、搅拌等部位存在物料挂壁现象,将挂壁物料取出,发现是凝聚的ABS聚合物,并且由于长时间在高温下与空气接触,部分聚合物老化变成红色。
表2 凝聚后杂质数量跟踪结果
跟踪真空过滤机出口杂质情况,发现物料经过真空过滤机后杂质数量反而下降,这是由于真空过滤机使用大量热水进行清洗,部分杂质被清洗出去。
脱水机位于真空过滤机下游,其出口杂质数量与真空过滤机基本相同,可以排除脱水机产生杂质的可能。
跟踪干燥器出口发现物料杂质数量急剧上升,与胶乳相比升高20倍以上,是ABS接枝聚合物生产过程中杂质的主要来源。分析原因是干燥器内温度较高,且采用空气干燥,ABS接枝聚合物在干燥器内容易出现停留时间过长,部分氧化变色。因此控制干燥器工艺条件是控制ABS接枝聚合物杂质的关键。一方面需要控制工艺稳定性,保证进入干燥器的物料状态均匀、水含量稳定,干燥器操作温度等参数稳定;另一方面需要定期清洗干燥器,避免物料长期积聚老化变色。
通过以上分析,发现ABS接枝聚合物杂质的主要来源是生产过程中部分物料积存在设备中,造成长时间老化变色[2]。为此清洗凝聚干燥系统是解决问题的最好办法。在没有对设备进行改造之前,利用停车时机对凝聚系统进行简单清洗。清洗后物料杂质情况见表3。
表3 凝聚干燥系统清洗后杂质数量跟踪结果
1) 1#、2#样品为清洗后取样,3#、4#样品为清洗后运行2 d后取样。
清洗后杂质数量明显下降,其中陈化罐由于清洗不方便,没有进行彻底清洗,杂质数量下降不明显,但也有下降趋势。干燥器清洗后杂质数量下降幅度较大,干燥器为保证安全生产必须定期清洗[3]。从数据上看,干燥器清洗后杂质控制情况比较好,实际操作过程中,由于干燥器为常规定期清洗,制定了规范的清洗操作规程,能够做到彻底清洗。随着凝聚、干燥系统运行时间延长,杂质数量增加。
清洗凝聚干燥系统能够减少杂质数量,但简单清洗方法不能根本去除杂质的产生,尤其是凝聚后至干燥前这一流程,需要对设备进行改造,设计清洗操作过程。同时也反映出装置稳定运行的重要性,避免或减少挂壁物质的产生也是控制杂质的重要方法。
(1) ABS接枝聚合物中红色杂质主要成分为ABS树脂本身,是生产过程中ABS接枝聚合物氧化而产生的。
(2) ABS接枝聚合物中杂质与生产所用的胶乳、酸和水关系不大,杂质不是原料带入的。
(3) 杂质产生的重点部位是凝聚罐、陈化罐和干燥器。通过定期清洗凝聚干燥系统能够减少杂质的产生。
(4) 凝聚干燥系统的清洗需要彻底,需要从清除挂壁物质的角度研究生产工艺及清洗工艺,对设备进行改造,便于清洗才能更有效地控制杂质。
参 考 文 献:
[1] 管迎春,张强.聚丙烯腈纤维碱法部分水解机理研究[J].舰船防化,2007(1):8-12.
[2] 韩洪义,关国民,宋庆林.ABS干燥器着火原因分析及采取的措施[J].合成树脂及塑料,2003,20(2):31-33.
[3] 王梓旭.ABS装置干燥器的控制与保护方案研究[J].中国仪器仪表,2012(S1):51-55.
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