时间:2024-07-28
弯晓林 兰庆男 张志强
1.中铁十九局集团第二工程有限公司,辽宁 辽阳 111000;2.西南交通大学土木工程学院,成都 610031
堵水限排是富水粉细砂岩地层隧道施工中常用处理措施[1-2]。相关学者对富水粉细砂地层隧道设计、施工问题已经研究得比较深入。李国良等[3]针对兰渝铁路、宁夏王洼铁路隧道建设中富水粉细砂岩突水突泥问题,提出以重降水、密导管、强支护、辅注浆、快挖快支快封闭为主的治理措施。朱宝[4]针对胡麻岭隧道富水粉细砂岩掌子面失稳问题,综合比选各种施工方法,实践验证了分部开挖法控制初期支护变形、涌突水效果较好。张建奇[5]采取轻型真空井点降水与管井降水相结合的降水措施,避免程儿山隧道富水粉细砂岩因地下水而造成岩体结构破坏、围岩软化变形等工程灾害。郑青[6]提出以超细水泥-水玻璃材料代替普通水泥-水玻璃材料,解决富水粉细砂地层中暗挖隧道注浆止水效果差的问题,并确定了该地层中的浆液配合比、注浆参数、注浆孔布置方法等。李小丰[7]推导了马蹄形隧道渗流场解析解,并针对太达村隧道粉细砂岩地层遇水涌砂问题,分析不同超前加固、降水方法的优缺点,提出以全断面降水、超前帷幕注浆加固为主的治理措施。毕焕军[8]针对胡麻岭隧道粉细砂岩地层涌水涌沙现象,通过建立该区域水文地质数值模型,得到隧道流速及涌水量,用以指导施工。李世才等[9]针对桃树坪隧道富水粉细砂岩地层施工中存在的掌子面溜塌、初期支护侵限等问题,提出高压旋喷注浆预加固技术。王丽庆、朱正国等[10-11]针对大西客运专线上白隧道施工中掌子面漏砂、涌砂问题,利用高压喷射的浆液改良粉细砂地层的黏聚力,解决了该地层无法形成预期开挖轮廓的施工难题。周立新[12]通过理论推导液桥平衡方程,开展粉细砂地层渗透系数试验、渗透注浆试验,探究了非饱和粉细砂地层持水特性和注浆机理。
本文以云南玉磨铁路安定隧道为工程依托,通过建立富水粉细砂岩地层隧道4种排堵水措施下三维数值模型,研究围岩渗流场特征、隧道及周边水压力分布规律,通过比较衬砌结构水压力和排水量,探究不同排堵水措施对高水压环境的适应性。
安定隧道位于玉磨铁路宁洱站—普洱站区间,为单洞双线隧道,全长5 815 m,最大埋深约180 m,最小埋深仅12 m,洞身有2处浅埋段,衬砌结构设计见图1。
图1 衬砌结构设计(单位:mm)
根据地勘资料,隧址穿越区(DK133+756—DK133+985 段)为粉细砂岩地层。该地层长时间遇水浸润后,在施工扰动下弱胶结的粉细砂岩变得松散,围岩稳定性迅速变差。
粉细砂岩广泛分布在第三系地层中,其形成过程及力学机制较为复杂,不同地区物理力学性质、水文地质特性差别较大[13-14]。因此,从安定隧道现场取样,开展渗透试验、颗粒级配试验,并结合既有文献总结分析粉细砂岩地层工程特性,为隧道设计、施工及后期运营维护提供依据。
粉细砂岩颗粒级配曲线见图2。粉细砂岩不均匀系数平均值为5.23,曲率系数平均值为1.87,可判定该隧道粉细砂岩级配良好。该地层主要靠粉细砂颗粒间摩擦力维持其自身稳定。在外界多次施工扰动和地下水作用下颗粒间摩擦力降低,易发生变形从而导致剪切滑移破坏、掌子面失稳。
图2 粉细砂岩颗粒级配曲线
工程现场粉细砂岩初始含水率为9.8%,通过改变粉细砂岩密度制备不同孔隙率试样,开展渗透试验。对实测数据进行拟合,得到粉细砂岩渗透系数、孔隙率与密度的关系曲线,见图3。可知:工程现场粉细砂岩密度为1 813 kg/m3,对应的渗透系数为6.76 ×10-3cm/s、孔隙率为0.37,属于中等透水性,其渗透系数远大于黄土、黏土等。这表明富水环境下粉细砂岩地层透水性较强,随着掌子面开挖存在涌水涌砂风险。因此,隧道施工期及后期运营应采取排堵水措施,着重加强地下水处理。
图3 粉细砂岩渗透系数、孔隙率与密度的关系曲线
安定隧道粉细砂岩为Ⅴ级围岩,地下水位至隧道拱顶100 m。综合考虑隧道埋深、地下水位以及边界效应,数值模型(图4)尺寸为100 m(长)×30 m(宽)×150 m(高)。
图4 数值计算模型
假设围岩、注浆加固圈为理想弹塑性材料,服从摩尔-库伦强度准则;初期支护、二次衬砌为弹性材料。防水板可有效阻止地下水渗入二次衬砌,认为二次衬砌材料渗透系数为0,故将二次衬砌设为不透水材料;围岩、支护材料物理力学参数参考室内试验结果及规范取值,见表1。
表1 材料物理力学参数
模型侧面、底面均设置法向约束。模型底面、侧面设置为不透水边界,同时假定地下水位以下围岩始终处于饱和状态。
采用注浆堵水、环向盲管排水措施,探究不同排堵水措施对高水压环境的适应性。计算工况设置见表2。
表2 计算工况设置
3.3.1 围岩渗流场分布特征
工况1 和工况2 围岩水压力等值线见图5。可知:①两种工况隧道附近围岩水压力等值线均呈漏斗状分布,由于二次衬砌边界设置为不透水,隧道周边地下水只能通过环向、纵向盲管排出,其排水泄压能力有限,故远场围岩渗流场分布特征与未开挖状态相差不大;②工况1 仅在隧道排水盲管附近形成局部水压力等值线密集分布圈,而工况2在隧道注浆加固圈、排水盲管附近形成水压力等值线密集分布圈。同时等值线分布密集处水压力变化较大,表明排水、堵水效果好。因此,工况2 相比工况1 起到更好地降低隧道周边围岩水压力的作用。
图5 工况1和工况2围岩水压力等值线(单位:Pa)
3.3.2 隧道及周边水压力分布规律
由于远场围岩渗流场分布特征与未开挖状态相差不大,因此仅探讨隧道拱顶、仰拱处由初期支护内表面径向向外延伸6 m范围的水压力分布规律。工况1、工况3 仅采取排水措施,监测段分为初期支护段(0 ~0.27 m)和围岩段(0.27~6.00 m);工况2、工况4采取排堵水措施,监测段分为初期支护段(0~0.27 m)、注浆加固段(0.27~2.27 m)、围岩段(2.27~6.00 m),如图6所示。
图6 计算模型监测点及监测范围
隧道拱顶及周边围岩水压力变化见图7。由图7(a)可知,工况1、工况3 水压力变化主要分为两个阶段:①平缓段,发生在初期支护内,此时水压力几乎不变;②稳定变化段,发生在围岩内,随着距初期支护内表面距离增大,水压力基本上呈线性变化。
图7 隧道拱顶及周边围岩水压力变化
由图7(b)可知,工况2、工况4 受初期支护、围岩、注浆加固圈渗透系数影响,水压力变化可分为三个阶段:①平缓段,发生在初期支护内,由于初期支护渗透系数较小,水压力几乎不变;②急剧变化段,发生在注浆加固圈内,此时排堵水结合有效改善了粉细砂岩的渗透性导致水压力变化较大;③稳定变化段,发生在围岩内,水压力基本上呈线性变化。
对比图7(a)和图7(b)可知:从工况1到工况3环向盲管间距由5 m 增至10 m,0 ~ 4.85 m 水压力有所增大;从工况2 到工况4 注浆圈厚度不变,环向盲管间距由5 m 增至10 m,0 ~ 1.62 m 水压力也有所增大。可见,排堵水结合时环向盲管的影响范围有所减小。
隧道仰拱及周边围岩水压力变化见图8。可知:工况1 和工况3 曲线基本上重合,工况2 和工况4 曲线基本上重合,这是仰拱部位未设置任何排水措施所致,无论环向盲管间距5 m 还是10 m 均不会对仰拱部位水压力分布规律造成影响,注浆加固才是影响仰拱处水压力分布规律变化的主要原因。类似工程中在注浆加固的同时,应加强隧道仰拱防排水设计,防止仰拱水压力过大从而影响其长期服役性能。
图8 隧道仰拱及周边围岩水压力变化
3.3.3 衬砌结构水压力、排水量比较
对于水头高度大于60 m 的深埋隧道,采用全封闭衬砌是不合理的,必须设置排水措施,以缓解衬砌水压力[15]。因此,以水头高度60 m对应的水压力0.6 MPa作为限值,评价4 种隧道排堵水措施对高水压环境的适应性。
不同排堵水措施下衬砌结构各部位水压力见表3。可知:①工况1、工况3 可以将水压力平均值控制在限值之内,但拱顶、拱肩、拱腰、仰拱水压力超过限值,造成局部应力集中,对结构造成不利影响;②工况2、工况4 可将平均水压力控制在限值以内,但工况4(环向盲管间距10 m)排水泄压能力相对薄弱,拱肩、拱腰水压力超过限值;③4 种工况中工况2 平均水压力、局部水压力均可控制在限值以内,即注浆加固圈厚2 m、环向盲管间距5 m的排堵水结合措施对高水压的控制效果较好。
表3 不同排堵水措施下衬砌结构各部位水压力 MPa
工况1—工况4 衬砌结构排水量分别为40.03、10.53、29.69、8.21 m3/(d·m)。可以看出:①工况1、工况3 排水量较大,工况2、工况4 可将排水量降低到10 m3/(d·m)左右;②从工况1 到工况3 环向盲管间距由5 m 增至10 m,排水量降低10.34 m3/(d·m),而从工况2 到工况4 排水量仅相差2.32 m3/(d·m),表明注浆改良周边围岩渗透性后,再改变环向盲管间距对于排水量影响不大。③从工况4到工况2在注浆加固的同时适当减小环向盲管间距,可将衬砌结构各监测点承受水压力控制在限值以内,同时可将排水量控制在10 m3/(d·m)左右,兼顾结构长期安全稳定和保护地下水环境的目标。
1)粉细砂岩地层成岩性、水稳性差。在富水环境和施工扰动下,其易松散呈砂状,稳定性迅速变差,随时存在涌水、涌砂的风险,应加强对地下水的处理。
2)仅排水工况(工况1、工况3)隧道及周边围岩6 m 范围内水压力变化主要分为平缓段和稳定变化段两个阶段。排堵水结合工况(工况2、工况4)隧道及周边围岩6 m 范围内水压力变化分为平缓段、急剧变化段和稳定变化段三个阶段。
3)工况1、工况3 排水量较大,且局部水压力超过限值;工况4(注浆加固圈厚2 m+环向盲管间距10 m)虽然排水量较小,但局部水压力仍超过限值。
4)工况2(注浆加固圈厚2 m+环向盲管间距5 m)衬砌结构水压力控制在限值以内、排水量控制在10 m3/(d·m)左右,有效降低了对地下水环境的影响,同时有利于衬砌结构的长期安全稳定。故该排堵水结合措施对高水压的控制效果较好。
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