时间:2024-07-28
张子斌 姜永丰
(本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿)
碎磨作业是选矿厂基建投资大、生产能耗及钢耗高的生产环节。对于新建选矿厂来说,采用节能高效的碎磨工艺极为重要,是实现选矿厂节能降耗的关键。
在碎磨流程中应用高压辊磨机能够充分体现多碎少磨的节能理念。目前,高压辊磨机已广泛应用于铁矿、铜矿、金矿、金刚石、水泥和石灰石等矿山[1],作为选矿厂的细碎或超细碎设备。高压辊磨机开路破碎产品P80可达8 mm 左右,闭路破碎产品P80可达3 mm 左右,甚至更低。目前,高压辊磨机与孔宽3 mm筛子闭路筛分多为湿筛。近年来,随着弛张筛或微粉筛等干式筛分技术的发展,高压辊磨机3 mm 闭路干筛的应用日益增多,尤其是在采用干选抛废工艺的铁矿山。高压辊磨机作为细碎或超细碎设备的优点主要为碎矿产品粒度细、单位矿石碎磨耗电量低、设备处理能力大且运转率高[2-3]。
为践行“多碎少磨、能抛早抛”理念,本钢歪头山铁矿针对采场矿石开展了辊磨—干式磁选工艺研究,旨在通过提前抛掉合格尾矿,提高入磨品位、降低入磨量,达到节能减排、提高资源综合利用率、减少湿尾外排的目的。
本钢歪头山铁矿石中的主要铁矿物为磁铁矿,假象赤铁矿、赤铁矿、菱铁矿、(磁)黄铁矿等少量,非金属矿物主要有石英,其次是阳起石、绿帘石、方解石、滑石等。矿石中的铁矿物呈中细粒结构,条带状和致密块状构造,平均嵌布粒度在0.07~0.12 mm。矿石主要化学成分分析结果见表1,铁物相分析结果见表2。
从表1 可知,矿石中有价成分为铁,伴生成分均未达到综合回收标准,有害成分S、P含量不高。
从表2 可知,矿石属原生贫磁铁矿石,宜采用磁选工艺回收铁。
现场细碎产品(20~0 mm)干选试验采用GTG 型永磁干式筒式磁选机,试验流程为1次干选流程。
2.1.1 磁场强度试验
磁场强度试验固定含水率为2.5%,试验结果见表3。
从表3 可以看出,随着磁场强度的提高,尾矿磁性铁含量降低,精矿全铁品位降低、全铁回收率升高、磁性铁回收率变化不大。综合考虑,确定适宜的抛尾磁场强度为238.85 kA/m。
2.1.2 含水率试验
含水率试验固定磁场强度为238.85 kA/m,试验结果见表4。
从表4可以看出,矿石含水率对尾矿产率影响较大,含水率升高会显著降低抛废率,恶化抛废指标,故生产中应严格控制矿石含水率。
2.1.3 干式磁选抛尾扩大试验
为了验证工业设备的分选效果,按照GTG1024型双筒干式磁选机的处理能力(300 t/h)进行模拟生产试验,磁场强度为238.85 kA/m,试验结果见表5。
从表5 可以看出,一段抛废扩大试验抛尾率为22.14%,尾矿TFe品位为8.95%,TFe损失率为7.12%,磁性铁含量为0.69%,磁性铁损失率为0.66%;精矿产率为77.86%、TFe 品位为33.21%、TFe 回收率为92.88%,磁性铁品位为29.49%、磁性铁回收率为99.34%,产品TFe品位提高5.37个百分点。
将干选精矿(20~0 mm)用高压辊磨机闭路辊压至3~0 mm,然后采用GTG1225型细粒智能分选机进行干选抛废,试验结果见表6。
从表6可以看出,现场细碎产品干选精矿经过高压辊磨机闭路辊压,3~0 mm 产品经过细粒智能分选,最终可抛出作业产率为25.43%,TFe 品位为7.49%、作业损失率为5.90%,磁性铁品位为0.41%、作业损失率为0.34%的尾矿;获得TFe 品位为40.71%、作业回收率为94.10%,磁性铁品位为39.41%、作业回收率为99.66%的精矿,该作业提高产品TFe 品位8.45个百分点。
根据条件试验结果进行了全流程试验,试验结果见表7。
从表7 可以看出,细碎产品(20~0 mm)采用1 次粗粒干选、干选精矿高压辊磨机闭路辊压,3~0 mm产品细粒粉矿干选,全流程抛废率为42.43%,尾矿TFe 品位为8.62%、损失率为13.13%,磁性铁品位为0.71%、损失率为1.30%;精矿TFe 品位为42.01%、回收率为86.87%,磁性铁品位为39.62%、回收率为98.70%,产品TFe品位提高14.17个百分点。
(1)本钢歪头山铁矿石属原生贫磁铁矿石,矿石中的主要铁矿物为磁铁矿,非金属矿物主要有石英,有价成分为铁,有害成分S、P 含量不高;矿石中的铁矿物呈中细粒结构,条带状和致密块状构造,平均嵌布粒度在0.07~0.12 mm。
(2)现场碎矿产品(20~0 mm)的GTG1024 型双筒干式磁选机干选抛废扩大试验抛废产率为22.14%,尾矿TFe 品位为8.95%、损失率为7.12%,磁性铁含量为0.69%、损失率为0.66%;精矿TFe 品位为33.21%、回收率为92.88%,磁性铁品位为29.49%、回收率为99.34%,产品TFe品位提高5.37个百分点。
(3)现场碎矿产品干选试验精矿闭路辊压产品(3~0 mm)的GTG1225 型细粒智能分选机干选抛废试验可抛出作业产率为25.43%,TFe 品位为7.49%、作业损失率为5.90%,磁性铁品位为0.41%、作业损失率为0.34%的尾矿;获得TFe 品位为40.71%、作业回收率为94.10%,磁性铁品位为39.41%、作业回收率为99.66%的精矿,该作业提高产品TFe 品位8.45 个百分点。
(4)现场细碎产品(20~0 mm)采用1 次粗粒干选、干选精矿高压辊磨机闭路辊压,3~0 mm 产品细粒粉矿干选,全流程抛废率为42.43%,尾矿TFe 品位为8.62%、损失率为13.13%,磁性铁品位为0.71%、损失率为1.30%;精矿TFe 品位为42.01%、回收率为86.87%,磁性铁品位为39.62%、回收率为98.70%,产品TFe品位提高14.17个百分点。
我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!