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铜街大沟尾矿库回水节能技术的应用

时间:2024-07-28

黄 波

(云南华联锌铟股份有限公司)



铜街大沟尾矿库回水节能技术的应用

黄 波

(云南华联锌铟股份有限公司)

原铜街大沟尾矿库回水采用三菱FR740变频器进行开环控制,造成二级泵池的水溢流返回尾矿库,导致水、电成本大幅上涨。为此,决定采用原二级泵站艾默生DCS系统,通过在泵池上加装超声波液位计,采用Modbus RTU数字通讯技术,构成一主站三从站的PID闭环控制网路,对3台三菱FR740变频器进行节能控制,实现了3台变频器负荷曲线的历史查询、远程实时泵池恒液位控制,减轻了操作人员的劳动强度,节约了回水成本。

变频器 超声波液位计 尾矿库回水 节能

为适应国家环保需求,云南华联锌铟股份有限公司要求企业生产用水尽可能使用工业回水。长期以来,尾矿库水送回车间使用都是采用人工调节频率的方式,但由于两个泵站相隔较远,看不见水池液位,送上泵池的水长期溢流返回尾矿库,使回水成本远比使用水库中的新水高。因此,决定对水泵采用恒液位节能方式控制,以便达到节水、节电的目的。

1 尾矿库概况

云南华联锌铟股份有限公司是集采矿、选矿、冶炼为一体的大型国有控股企业,铜街大沟尾矿库2013年建成,汇水面积17.25 km2,右岸坡度较陡(35°~50°),左岸坡度稍缓(10°~35°),库内平均纵坡13.5%,位于新田选厂东南面约5 km的铜街大沟内。该尾矿库初期坝是在原铜街大沟尾矿库初期坝的基础下游扩建,按照新田选厂20 a生产服务期设计,最终堆积标高1 140 m,尾矿坝最大坝高160 m,总库容3 548万m3,有效库容2 909万m3。一级泵站浮船位于尾矿库岸边,浮船上的装备主要有3台三菱FR740变频器驱动3台160 kW的电机,通过人工手动调节电位器的控制供水流量和压力,对二级泵站的水池供水,由于尾矿库到二级泵站的高差较大,一二级泵站之间的距离较远,二级泵站水池液位控制困难,造成水池长期溢流。

2 控制系统构成

采用PID闭环控制算法实现系统的自动控制。控制系统主要由信号采集、运算输出、执行驱动组成,系统结构见图1。

黄 波(1980—),男,工程师,663701 云南省文山州马关县都龙镇。

图1 系统结构

2.1 信号采集部分

采用西门子的sitrans PROBE LU超声波液位计对二级泵站的水池液位进行测量,液位计参数设置:P001测量模式-1(物位)、P003测量响应-2(中等)、P005单位-1(m)、P006零点-(2.5 m)、P007量程-(2.35 m)来实现对水池液位的测量,通过4~20 mA将测量出来的信号传送到DCS的模拟量输入模块进行模数转换,完成了控制信号的采集。

2.2 运算输出

由于配电室与浮船相距有1.5 km,为了减少电缆的使用量和获得精确的数据信号,决定采用Modbus RTU方式进行数据通讯,数据传输通过两个光纤收发器转换后由光纤连接,DCS定义为Modbus RTU主站。主站DCS配置了两块电源模块、两块CPU模块进行冗余、两块AI卡、两块AO卡、3块DI卡、两块DO卡和一块串口卡,在艾默生DCS软件DeltaV中进行硬件卡件组态、程序编写、实现远程数据的采集。

DeltaV串口卡件组态,从DeltaV Explorer访问端口的属性:Physical Network-Control Network-CTLR-I/O-P01-Properties,在Port选项中选中Enabled以启用通讯端口;在Advanced选项中选择RTU协议类型,Modbus Master模式;在Communications选项中选择RS422/RS485半双工,波特率为9600,校验位为无,数据位为8,停止位为1。右键点击P01选择New Serial device,创建3台设备,分别定义Device Address为2、3、4,即为3台变频器的Modbus地址[1]。

创建New dataset,在General选项中选择数据类型为input;Deltav中选择16 bit int w/status;PLC选项中选择holding registers、PLC base register40001、offset200、Number of 16,完成DCS的硬件配置。

DeltaV的程序编写,通过查阅三菱FR740变频器的通讯手册发现,变频器的控制输入命令存于40009,运行频率存于40014,输出频率存于40201中,输出电流存于40202中,输出端子状态存于40216中,通过程序编写,实现对3台变频器调速、启停,读取转速、电流和状态信号。程序功能见图2所示。

图2 程序功能

2.3 执行驱动

执行驱动由一对型号为UT-277SM的485转光纤的收发器和3台型号为FR740的变频器构成,3台变频器分别作为Modbus的1#、2#、3#从站,并按照通讯接线(图3)。

图3 通讯连接

变频器通讯参数设置:Pr331通讯站号分别对3台变频器设置为2、3、4,与DCS程序里的站号相对应,Pr332通讯速率9600,Pr333通讯停止位1,Pr334奇偶校验设为偶校验,Pr549选择协议设置为ModbusRTU,Pr551PU模式操作权选择2。完成3台变频器的硬件连接和软件程序设置[2],实现了3台变频器的DCS远程PID自动控制,达到了恒液位控制的目的。

3 结 语

通过改造,实现了铜街大沟尾矿库浮船变频器PID恒液位的DCS远程自动控制,可以实时观看3台变频器和二级泵站液位的运行状态和运行数据,降低了操作人员的劳动强度,每月节约了10 000 kWh的电量消耗,降低了车间的生产成本,达到了改造的预期效果。

[1] 李占英.分散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)及其工程设计[M].北京:电子工业出版社,2015.

[2] 郑凤翼.轻松解读三菱变频器原理与应用[M].北京:机械工业出版社,2012.

2016-09-23)

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