时间:2024-07-28
杨 灿,李 伟,李晓涵,罗 硕,刘 英,王小宁
(1.中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井工程分公司,天津 300280;2.中国石油集团渤海钻探工程有限公司页岩气管理部,天津 300280;3.液化空气<天津>有限公司,天津 300074)
一趟钻技术,缘起于北美页岩油气、致密油气开发经济性而逐步形成的一项技术,并被誉为2016 年国际石油十大科技进展之一。但其并非类似于旋转导向技术这类单一技术,而是集成装备、钻井工具、施工设计、技术服务、钻井管理及其它高效工艺技术为一体的综合性技术的高度概括。广义上的一趟钻,并非指一口井一趟钻,是指某一开次一趟钻完成钻井进尺,另外也用于特殊井段一趟钻完成,如水平井水平段一趟钻完成[1-2]。
大港油田地处京津冀协同发展区,重点开发多类型斜坡区、多层系潜山、闭塞湖盆致密油、第三系深层、深层低渗透等油气藏,目的层系800~6000m,自上而下因成藏压实,南北地层藏深差异较大,可钻性差异大[3]。深井钻井一趟钻技术的形成,难度较大。
不考虑工程技术应用的因素,实现“一趟钻”,也有其相对的局限性,从地质岩性、井眼轨迹、装备能力方面表现出[4]。
2.1.1 地质岩性
地质岩性影响一趟钻技术作用较大,尤其是在2017年之前,钻头技术、螺杆技术等发展未有较大突破时,一趟钻技术几乎无法形成。大港油田上第三系馆陶组Ng底部发育底砾岩,厚度约为30~150m 之间,斜深长度30~180m,以石英质砾石为主,可钻性极差,较难使用常规PDC钻头,多使用1~2只三牙轮钻头钻穿。下第三系东营组Ed、沙河街组Es因地质压实作用,泥岩致密,可钻性差,对钻头、钻井工具性能要求较高。
2.1.2 井眼轨迹
在井眼轨迹设计时,受油藏、地质、井口位置、经济性等众多条件的影响,设计轨迹会呈现多段制,除常规三段制、水平井外,五段制井、三维定向井、双台阶水平井、双增双稳井型逐步增多,导致在进行井眼轨迹调控时,需要消耗更多的时间处理轨迹问题,而钻头、井下工具、仪器的工作寿命是有限的,进一步降低一趟钻成功率。
2.1.3 装备能力
装备能力对一趟钻的影响,主要是由于较高故障率导致。一是钻井主要设备出现故障,如顶驱故障、钻井泵故障、钻井大绳磨损严重等,必须起钻或停转检修;二是设备易损件修换,如钻井泵缸套刺漏、井口工具损坏、高压闸门刺漏更换等,增长非钻井时效,降低一趟钻成功率。
工程因素,受限于钻头技术、螺杆技术、井下测量技术、钻井液技术的影响,均会对一趟钻技术的形成产生负面影响。
2.2.1 钻头技术受限
钻头影响其一是在破岩过程中切削齿的磨损,导致后期机械钻速低或者无进尺,必须起钻更换钻头;其二是地质岩性发生改变,原有钻头不适应新地层,必须起钻更换更加高效的钻头入井,如钻遇砾岩,PDC钻头受限且进尺较少,最少进尺2m 即可报废一只钻头,见图1为港X井钻头下井前、图2为该钻头钻遇砾岩进尺13m后起出图。
图1 港XX井钻头入井前
图2 钻遇砾岩起出照片
2.2.2 螺杆技术受限
螺杆钻具是轨迹控制、钻井提速必不可少的井下工具,但是其密封件多为橡胶材质,寿命有限,常规螺杆下井工作推荐时间120h,高性能螺杆工作时间140~160h。超时工作容易引起螺杆事故发生(图3)。因此,必须在此时间段内完成目标进尺,否则将无法实现一趟钻。
图3 超时工作引起螺杆事故
2.2.3 井下随钻测量仪器受限
井下随钻测量仪器因其供电方式,有自发电供电类和携带电池类测量仪器。自发电供电类仪器可以在井下长时间工作,时间受限有限。携带电池类测量仪器因电池供电有限。如常用的YST-48R泥浆脉冲随钻测量仪,由高温锂—亚硫酰氯电池供电,更根据工作电流,其井下工作寿命130~200h之间(图4),因此一趟钻技术必须在该电池工作时间内完成。
图4 工作电流与使用时间关系曲线
在异型齿广泛应用前(约2017 年前),二开∅311.1mm 井眼均是以先下入PDC 钻头钻进至Ng底砾岩上部约10m,起出钻头更换为三牙轮钻头,约1~2只穿过砾岩进入Ed地层。
近年,变革传统思维推出砾岩破岩的个性化PDC钻头,主要是在切削齿上以传统的平面齿,变革为异型齿。如图5 所示,可实现中深井、深井在二开井段(∅311.1mm井眼),由一只异型齿PDC钻头钻穿Nm、Ng,钻穿Ng底砾岩[5],进入Ed组地层中完这一整个过程,并完成过程中的造斜、稳斜等施工实现一趟钻。
图5 平面齿到异型齿的转变
比如大港油田常用的异型齿钻头MD9431,该钻头主切削齿采用PX齿(图5最后一个样式),类似于斧头工作原理;后排辅助齿采用圆锥齿(见图5 第二个样式),锥形部分径向吃入地层的同时,能产生横向平衡力,控制钻头的横向振动,降低钻头因破岩应力不均或应力集中而产生的结构性破坏,提高了钻头使用寿命,以“压”与“切”的组合方式破岩,达到钻破砾岩层的目的。在大港油田页岩油井二开广泛应用实现“一趟钻”,机械钻速平均24.91m/h,与应用其它钻头的邻井相比,平均机械钻速提高了65.4%,平均每口井节约钻井时间108h。
开展激进式钻井参数设计,提高排量5~10L/s,转速、泵压、钻压值均提高10%~50%,见表1,各项施工参数的提高,必然带动钻井速度的提高,但对主体设备要求高。在大港油田二开井段一趟钻技术发展过程中,从固控设备、顶驱、钻井泵、管汇、钻具、网电设备等方面,完成装备换新、升级,满足激进式施工需求[6-7]。试验“高转速、高泵压、高扭矩、大排量”钻井参数设计,提高水力破岩效率,进一步提高机械钻速与井眼清洁。
表1 激进式设计对比
开展条件一是承压提升,循环系统承压能力提升为52MPa,满足激进式钻井高泵压的需求;二是主体高配,对固控系统、驱动系统等实行高配,提高钻探能力;三是绿色钻井,实行网电技术,动力保障充裕;四是钻具优配,使用高强度非标钻具。
三开井眼地层,一般从Ed组开始,完钻层位Es1、Es2、Es3、Ek1、Ek2、Ek3及中古生界均有,完钻层位不大相同,中北部地区Es1-Es2目标油藏较多,但底层压实作用强,层系深、可钻性较差,受制于钻头、井下工具、测量仪器时间限制的影响,能完成一趟钻完钻几乎为0,有待科学技术的进一步发展与完善。南部地区多以Ek组油藏开发为主。
三开PDC钻头技术与一趟钻相关性强,优选PDC钻头解决机械钻速低、钻压传递困难、定向工具面难以稳定的问题,实现高效钻井。因此,深层PDC 优选复合条件如下要求:
(1)满足直井、造斜、稳斜、水平段全轨迹作业需求,适应旋转导向、提速工具、LWD等配套作业需求与激进式水力参数设计需求。
(2)满足工作寿命长、磨损衰减低的特性,划眼过程中的保护外径。
(3)适应中高速螺杆工具持续破岩需求,适应页岩油层泥页岩破岩特性。
因此,一是设计子弹型高窄刀翼,增强钻头攻击性;二是实行浅锥设计,增强破岩稳定性;三是减小肩部齿背倾角,增强钻头的持久性,确保一趟钻技术的实现。如现场使用的TM1653RS、MD6521ZC,均是类似设计,见图6。
图6 钻头设计图
螺杆方面,一是提高螺杆造斜率,压缩轨迹定向时间,定制螺杆弯点到传动轴下端面距离缩短8%,扶正器中心距传动轴下端面距离缩短26.6%。二是针对中深部地层常规螺杆输出扭矩低、后期输出功率下降、进尺变慢的问题,研制大扭矩长寿命马达,输出扭矩比常规螺杆扭矩提高30%以上,具体性能见表2;三是应用耐盐水泥浆碳化钨喷涂转子技术,提高螺杆工作时间。
表2 常规与改进螺杆扭矩增大
减扭工具以水力振荡器为主,大港油田深部地层钻井提速需求特点:长时间作业、对工具稳定性要求高、整体高效钻井。优选提速工具、最优设计安装位置、钻具结构性调整等措施,进一步提高行程机械钻速,促进一趟钻技术的形成。在官东地区页岩油井钻井数据统计得知,使用水力振荡器滑动效率可提高45%以上。
钻井液抑制、润滑、低摩阻,有限保障钻井低托压、起下钻正常附加拉力,事故复杂预防不可或缺的重要因素。主要使用的润滑材料有无荧光水基润滑剂HRH-101、液体润滑剂BZ-YRH、改性植物油BZRH-I等,含量2%~3%,保持摩阻系数小于0.08以下。
在一些特殊井,使用新工艺新工具来保障一趟钻的完成,如页岩油井使用旋转导向技术、变径扶正器技术、大数据分析决策、远程监测等;同时在施工组织中,精选优秀操作人员、注重过程监控、专家盯井等,促进一趟钻形成。
GY10-2-1L井位于大港油田沧东凹陷,完钻井深3960m,钻井周期20.54d,机械钻速22.76m/h,成功实现一开、二开、三开“一趟钻”方式完钻(一开不作阐述),刷新大港油田周期纪录,同比邻井整体提速15%~37%。
GY10-2-1L井为一口三开大斜度井,井眼轨迹近似水平,自上而下地层依次为Qp-Nm-Ng-Es-Ek五个层位,其中Ng底砾岩垂深1482~1524m;Es抗钻性级别4~6级,硬塑性泥岩为主;Ek地层抗钻性级别4~6.5 级,其中Ek1垂深2075~2152m 为黑色玄武岩,Ek2垂深2982~3238m为致密泥岩、油页岩。
二开311.1mm井眼选用异形齿ES1942H钻头,设计激进式钻井参数,钻压60~80kN,转速100~120r/min,排量65~70L/s,泵压17~21MPa。砾岩段略降低钻井参数,减小砾岩对钻头的冲击破损,钻穿Ng底砾岩后2327m 至中完,仍然保持在0.8~4.5min/m 的较快钻时,起出钻头可再次使用。一趟钻完成进尺1922m,机械钻速45.76m/h,同比邻井机械钻速提高127.5%,二开钻井时间节省43.5h。
三开215.9mm 井眼优选高效PDC 钻头TM1653RS,以致密泥岩、油页岩为主,钻井参数:钻压80kN,转速60r/min,排量35L/s,最高泵压26MPa。其次,钻具组合中使用178mm 水力振荡器消除托压问题,定向过程中保持钻压120~160kN,提高滑动钻进机械钻速。第三,保持钻井液摩擦系数在0.07以下,API失水小于3.0mL、HTHP 失水小于11mL,形成良好的泥饼及润滑性,3960m完钻。在钻头选型、水力振荡器使用、钻井液性能优化等综合作用下,一趟钻完成进尺1633m,机械钻速12.96m/h,同比邻井机械钻速提高55.96%,钻井时间节省221h。优质螺杆循环时长181h,在螺杆的有效使用时间内实现“一趟钻”。
(1)形成一趟钻技术,是由钻井工程的多个先进细化专业技术组成,每项技术均具有较强的针对性,可以解决一项问题,每项技术“不掉链子”的发挥,方可实现一趟钻。
(2)一趟钻技术,可以有效提高口井机械钻速、缩短钻井周期,节约时间与提高经济效益,是一项石油钻探技术发展的重要趋势,并有着很好的推广应用前景。
(3)一趟钻技术发展的同时,对井下工具、地面设备、钻井液性能、专业化技术服务等现存问题,尤其是针对4000m以上的深井,还需要解决进一步攻克,更高效、更长寿、更稳定等技术还需要更加高端的科技技术支撑。
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