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PK油田NWKK-D1井堵漏技术研究

时间:2024-07-28

王金磊,赵国浩,王 军

(1.中油哈萨克PKKR项目钻井部,北京100300;2.中石油西部钻探公司哈萨克克孜项目部,新疆乌鲁木齐830000)

PK油田NWKK-D1井堵漏技术研究

王金磊*1,赵国浩2,王军2

(1.中油哈萨克PKKR项目钻井部,北京100300;2.中石油西部钻探公司哈萨克克孜项目部,新疆乌鲁木齐830000)

PKKR油田NWKK-D1井施工中钻遇生物岩时发生井漏并出现“上喷下漏”的复杂情况。处理井漏过程中,先是打入不同配方的堵漏泥浆,由于地层孔道发育而效果欠佳,并且堵漏浆浓度增加时依然收效甚微;转而打水泥多次,而孔道内水泥和漏层泥浆由于重力作用发生置换,收效也不好;最后伴随性漏失清水钻进到井深1718m,漏失速度快无法准确得到砂岩,随时会有井喷发生,决定打封隔器完井。共计漏失2240m3。后期经过测试求产,口井单产达到了90m3/d,为PKKR油田后期再布大斜度定向井提供了详实数据与施工经验。

生物岩地层;大斜度定向井;堵漏技术

2014年PKKR油田首次尝试大斜度定向井NWKK-D1井,设计井斜82.7°,预计定向段穿整个油层315m,完钻井深1718m,井身结构为四开井。钻探目的为增加古生界PZ油层裸露面积,从而增加口井单产。2014年7月24日开钻,9月16日裸眼完井。该井施工中出现恶性漏失[1-3],通过打堵漏浆5次,打水泥6次,最终伴随性漏失清水钻进到井深1718m完钻。

1 地理位置

NWKK-D1井位于PK油田克孜克亚区块西北,地表为戈壁,似丘陵地貌,水包分布比较多,长期有小股水流出,水包周围布满芦苇,也正是水包的水资源丰富,在井漏过程中避免供水不及时的最大弊端。该井周围开发井布局较密,其中与NWKK-205井间距离仅110m。邻井有出现漏失的情况,但经过抢钻都能够顺利完成,漏失都在可控的范围之内。在钻井设计的风险提示上,井漏为最重要的一点。本井设计A、B点靶间距315m。

图1 工况对比分析

2 施工复杂情况及分析

2.1复杂情况

该井建井周期达到了54.63d,其中复杂处理时间占了很大比重,在PK油田二十几年的开发过程中尚属首次。该井钻井周期各工况对比分析见图1。

可见,该井生产时间总计仅占了40%,非生产时间达到了60%,这其中事故复杂时间533h,占据比例达到40%,复杂以及衍生事故复杂大大加长了施工周期,严重影响施工进度。

本井共计漏失2240m3,在老8-1/2″井眼1513m出现第一次漏失,井漏过程中又钻进了22m,处理井漏过程共计打入堵漏浆5次,打水泥封堵漏层6次(其中井底打水泥4次,垫塞打水泥2次),后在6″小井眼钻进过程中出现失返现象,后根据情况伴随性漏失清水钻进到井深1718m被迫完钻。

漏层为发育成熟的生物岩,漏失通道顺畅,承压能力异常弱。上部地层在处理井漏过程中出现长时间浸泡,尤其在狗腿度变化稍大的点1330~1380m多次划眼,井眼尺寸异常,井壁稳定难度大。在第三次井漏发生后,漏速增大,泥浆供应不及,所以在套管脚以上的环空里灌入清水,液柱压力降低,导致套管脚水层井涌的现象。出现“上喷下漏”的复杂情况。

2.2情况分析

在显微镜下观察生物岩发现其“骨架”结构缜密,硬度试验也显示此岩性吸水性差、应力强,因此漏层不需要考虑缩径坍塌的因素。这也是本井后期能够清水钻进成功的关键。

在未发生井漏前,定向段井斜已80.8°,趋于设计要求的82.7°,在起下钻过程中始终处于正常摩阻的范围内。经过几次打堵漏浆和水泥的施工,在狗腿度略大的井段出现下钻遇阻划眼情况,造成该井段井眼轨迹平滑度破坏。根据岩屑划眼过程中返出的大量棕红色泥岩尺寸状态,确定井下缩径为导致划眼的主要原因。

在第二次堵漏泥浆打入后,起钻更换钻头期间井内有小股泥浆窜出。在多点进行方钻杆循环后环空液面下降,随后依然有小股泥浆(清水)窜出。起钻完成后下入牙轮堵漏钻具,下钻到井深1170m时,井内有大量清水返出,分析判断在套管脚有水层。

综合以上可以确定三开井眼三段剖面都存在问题,且对泥浆比重敏感:比重偏高会造成井底井段漏失速度过快,井漏复杂无法克服;但比重偏低就又会造成定向增斜的泥岩段垮塌,直井段的套管脚水层外溢。

3 堵漏措施

本井井漏复杂,且为大斜度定向井,在堵漏技术上需要兼顾井下情况。

第一次打堵漏浆堵漏:采用传统静止堵漏技术,钻进至1511m出现3m快钻时(5min/m左右),此时泥浆突然漏失20m3,快速起钻至套管脚观察,起钻期间不间断向环空灌浆,共计漏失量约35m3。2.5h观察期间向环空灌入清水,漏失量为7.6m3/h。随后起钻甩MWD和螺杆,接无水眼牙轮钻头下钻堵漏(1500m泵入10m3L.C.M配方为6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMCHV+5%纤维木屑),起钻至套管脚静堵观察。静堵观察13h后,漏失量从4m3/h逐渐降为0.3m3/h。

第二次打堵漏浆堵漏:第一次井漏基本控制后,下入常规钻具进行试钻,试钻进到1522m,井漏现象加剧。钻进4m,漏速7m3/h,配堵漏浆9m3(6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纤维木屑),泵入,起钻,起钻过程中漏失4m3,按照井下情况决定下定向工具。

第三次打堵漏浆堵漏:在套管脚水层井涌控制后,下定向钻具过程中发生,下钻到井深1403m(泥浆漏失10m3),开泵,泵入12m3泥浆不返,当即决定打堵漏剂10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMC-HV+5%纤维木屑+1%铁洛盐),替浆10m3,在打堵漏剂过程中泥浆返出量是泵入量一半,起钻到套管脚,进行静止堵漏,12h向井内灌入0.6m3泥浆。

第四次打堵漏浆堵漏:从套管脚下钻到1383m,开泵划眼到1438m,期间漏失泥浆13m3,开泵时间1.5h,下钻到井深1497m,开泵划眼,泥浆漏速过大,14m3/h,就地打堵漏浆10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1% CMC-HV+5%纤维木屑+4%可膨胀核桃壳棉籽壳混合物),替浆10m3,起钻到套管脚,泥浆漏失5.5m3,静止堵漏12h,向井内灌入1m3泥浆。

第五次打堵漏浆堵漏:下钻到1277m遇阻,泥岩段缩径,牙轮钻头划眼困难,划眼到1333m时,井漏漏速加剧,漏失14m3,打12m3堵漏浆(配方6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纤维木屑+4%可膨胀核桃壳棉籽壳混合物),起钻静堵,起钻期间漏失2.5m3泥浆。

第一次打水泥堵漏:经过以上堵漏浆堵漏多次没有良好效果,准备进行打水泥堵漏作业。由于井下出现多次划眼,同时卡钻一次,所以打水泥作业时常规钻具带钻头,防止下钻下不到漏层,影响水泥堵漏实施。下钻到1318m,遇阻开泵,根据要求划眼到1500m,为打水泥塞准备好顺畅井眼,参数18L/s,2~3t,90r/min。固井车辆到后继续划眼,目的是万一恶性漏失发生直接打水泥封堵漏层。后划眼到1533m,漏速均匀,4m3/h,整个划眼过程中泥浆漏失量为28m3,提离钻具到1516m,打水泥7m3,替浆9.26m3,预计水泥面初始位置1350m,起钻,灌浆漏失量2.5m3,起到套管脚候凝。

第二次打水泥堵漏:候凝14h,期间灌入泥浆量为19.5m3,下钻到1315m,遇阻,划眼,参数18L/s,2~4t,90r/min,划眼顺畅,出口观察无水泥返出,划眼过程中泥浆漏失速度减少,维持在2m3/h,划眼9h,漏失总计30m3,其中在1495m出现憋跳现象,筛子返出零星水泥颗粒,打堵漏浆4m3,起钻到1430m,打水泥7m3,替浆8.9m3,起钻到套管脚,观察漏失共计3.2m3,期间关环形,泵入泥浆,憋压4MPa,共计泵入1.6m3泥浆。

第三次打水泥堵漏(垫塞):候凝11h后下钻,井深1315m遇阻,划眼,参数18L/s,2~4t,90r/min,泵压2.5MPa,到1533m无水泥,泥浆漏失量很小共计4m3,减去所除有害固相和接单根所喷泥浆,漏失量最多1m3。到底后,循环观察,1.5h漏失泥浆10m3,根据情况决定第三次打水泥,泵入堵漏浆4m3后,钻具起到1422m,打入水泥7m3,起钻到套管脚,起钻过程中泥浆漏失1.3m3,候凝。候凝期间,关封井器,泵入泥浆,憋压4MPa,共计泵入2.4m3泥浆,候凝12h,期间灌入泥浆2.5m3。

第四次打水泥堵漏(垫塞):静堵11h,漏速1.4m3/h,下钻到1356m,划眼到1360m,下钻到底,循环观察1h,漏失速度6m3/h,泵入堵漏浆4m3,起三柱到井深1468m,打入1.89比重水泥浆7m3,替浆8.5m3,起钻,起钻过程中泥浆漏失1.1m3,起到套管脚候凝,候凝期间关封井器泵入泥浆2m3。候凝期间甲方将附近同一圈闭的两口生产井关闭,候凝8h。

第五次打水泥堵漏:下钻,探塞,在井深1420m探到水泥塞,钻塞,24L/s,4~5t,80r/min,钻塞到1490m,钻塞期间漏失6m3泥浆,循环观察,漏速在3m3/h,决定继续钻塞到1533m,钻进2m后,进行第五次打水泥,钻头位置井底1535m,打水泥浆7m3,替浆9m3。

第六次打水泥堵漏:在第五次水泥打完后5h,开始下钻探塞,塞面位置1475m,后倒定向钻具,钻塞到1531m无任何漏失情况发生,继续钻进到1532m开始出现漏失,漏速6m3/h,此时决定再次打水泥,打入水泥5m3,在替浆过程中挤入水泥1.6m3后压力升到1.7MPa,起钻到套管脚,观察无漏失,候凝5h后下钻探水泥塞,塞面1453m,钻塞到1525m,起钻,无漏失。

下套管遇阻卡:在确定下部漏层封堵成功的情况下,准备下7″套管的工作,目的是封堵坍塌井段和套管脚水层,确保下一步工作顺利进行,下到井深1356m开始出现遇阻现象,开泵,加压20~24t有效果送至井深1367m,原悬重38t,压完,指重表没有任何反应,多次上提下放活动无效,起套管。

打水泥塞侧钻:在1200m,打入14m3水泥,起钻到920m套管脚循环,无水泥。探塞,塞面在960m,水泥较软,最大钻压能加2t,钻塞到井深1080m,定向钻进到井深1472m,为有效封堵上部地层,采取了比较保守的井深完钻。下套管固井候凝,换井口装置。

小井眼定向钻进:从钻塞和套管附件施工上以及钻进到1589m施工都很顺利,1589~1590m钻时突增1m/min,发生恶性漏失,泥浆不返,循环系统泥浆漏15m3,环空灌水,起钻到套管脚,接方钻杆,采取环空和泥浆泵双向灌浆,仍然不返,起钻,起钻过程中不断从向环空灌入清水,起钻到350m,地面共计漏失泥浆达到了220m3左右,漏失时间2.5h,因为一直没有见泥浆液面,漏失速度无法准确计算,起钻完后,绷定向仪器,卸钻头水眼,下钻到套管脚1453m,全力寻找水源,组织更多水车,作业进入伴随漏失钻进,有时甚至是盲打,钻井风险极高。

打封隔器完井:钻进到1718m,由于气测值在1644~1711m顶峰达到了70%,井口油气味重,清水中携带原油油花,由于漏失速度快无法准确得到砂岩,随时会有井喷发生,风险极高,决定打封隔器完井。

总结:本井在堵漏过程中出现套管脚出水的现象,说明9-5/8″技术套管下深需要增加;打入不同配方的堵漏泥浆,效果均欠佳,并且堵漏浆浓度增加时效果依然甚微,说明地层孔道发育达到了一定程度。在打水泥过程中,多次没有探到水泥,而根据计算漏失量与泵入水泥量,应该有水泥存在,说明孔道内水泥和漏层泥浆由于重力作用发生置换,这也是堵漏泥浆不能有好效果的主要原因。多年来像本井一样漏失超千方的情况没有发生过,所以堵漏材料库存品种不足,没有大颗粒的堵漏材料,现场技术手段非常有限。在四开小井眼的钻井施工过程中,4-6/8″小螺杆的迟迟不能到位严重影响了进度。后经定向公司组织,从斯伦贝谢租赁一根新螺杆,使得后期施工进度正常。

4 结论与展望

9-5/8″技术套管下深可以考虑下到1000m左右,彻底清除上部地层水层井涌隐患。若该区块还遇到此类井型,在打水泥堵漏施工中可以考虑加入促凝剂,缩短水泥初凝时间,避免发生重力置换而造成水泥堵漏的失败。应该有充足的多品种的堵漏剂材料库存,另外小尺寸螺杆可以提前对相关服务方提出库存要求,防止复杂情况突然发生。对此类型井进行规模开发,可以考虑用更有技术含量的微泡、充气或空气钻井技术,以上问题可以迎刃而解。

[1]许期聪,刘奇林,侯伟,蒲刚,王卫东,刘云.四川油气田气体钻井技术[J].天然气工业,2007(3):60-62.

[2]魏武,许期聪,余梁,刘贵义,李刚,刘云,王卫东.利用空气钻井技术提高钻井速度研究[J].天然气工业,2006(7):57-58.

[3]田鲁财,刘永贵,白晓捷.空气钻井技术在徐深21井的应用[J].石油钻探技术,2006(4):27-29.

TE258

A

1004-5716(2016)08-0061-03

2015-08-09

2015-08-28

国家自然科学基金项目“高温高压低弹性模量复合固井材料形成机理研究”,编号51474192;中央高校基本科研业务费,编号2012098。

王金磊(1983-),男(汉族),山东聊城人,工程师,现从事钻修井工艺技术现场施工安全优化组织管理工作。

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