时间:2024-07-28
赵宏海 徐志良
(上海众一石化工程有限公司,200540)(中国石化上海石油化工股份有限公司芳烃部,200540)
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称上海石化)芳烃部3#芳烃联合装置1#连续重整装置采用了美国环球油品(UOP)公司的第一代连续重整技术,于1984年建成投产,可处理加氢裂化重石脑油400 kt/a,1998年6月,该装置进行了扩能改造,加工能力提高到500 kt/a。
与2#、3#连续重整装置相比,1#连续重整装置工艺相对落后,在副产品回收方面,没有设置液化气(LPG)回收工艺。目前,1#重整装置脱戊烷塔塔顶产生的干气(以下简称1#重整干气)直接送燃料气系统,而2#、3#连续重整装置脱戊烷塔设置了塔顶干气返回再接触流程,该技术可以提高LPG以及重整氢的收率。
1#重整装置的干气中绝大部分为C3、C4的LPG馏分,同时,该股干气中C2、丙烷及正构烷烃等优质的乙烯裂解原料组分也较高[1-2]。为优化利用1#重整装置的轻烃资源,设想通过实施技术改造,从1#重整装置的干气中回收LPG,或者与其他装置产生的干气合并后外送烯烃部2#乙烯装置作裂解原料。对此,需对比分析1#重整干气优化利用技术方案的可操作性和经济性。
目前,1#连续重整装置脱戊烷塔(DA-301)塔顶产生的1.9 t/h(1 260 m3/h)干气经过4#芳烃联合装置1#异构化装置脱氯罐(DA-705)气相脱氯后直接进入燃料气系统。表1为典型的1#重整装置干气的组成。
表1 1#重整装置干气组成(未经脱氯处理)
由表1数据可见:1#重整装置脱戊烷塔DA-301塔顶干气主要成分为氢气、甲烷、C2、丙烷以及丁烷等,该股干气中LPG及以上馏分占46.57%(体积分数);同时,该股干气含60.71%(体积分数)的C2、C3及正构烷烃等优质的乙烯裂解原料组分;未经脱氯处理的1#重整装置干气中有11 mL/m3的杂质氯化氢,在水存在的条件下,氯化氢对设备和管线有较强的腐蚀性。
1#重整装置干气中的轻烃和氢气具有较高的利用价值。为充分发挥上海石化炼油化工一体化的优势,优化轻烃等资源的配置,拟通过实施技术改造,将1#重整装置干气中的轻烃和氢气进行回收利用,或者外送2#乙烯装置作乙烯裂解料,以替代部分石脑油。
3#芳烃联合装置2#连续重整装置和3#连续重整装置均采用了UOP公司的第三代超低压连续重整技术,该技术是当前世界上最高水平的催化重整工艺。在产品回收方面,设置了LPG回收工艺,即重整反应产物经再接触系统后返回到脱戊烷塔,脱戊烷塔塔顶气返回再接触系统回收LPG及氢气。因此,与未设置LPG回收工艺的1#重整装置相比,2#连续重整装置和3#连续重整装置的LPG及氢气的回收率均有一定程度的提高。
2.1.1 工艺流程
回收LPG方案是通过增设物料输送管线,将1#重整装置脱氯后的干气直接送2#重整装置或3#重整装置增压机二级入口分液罐,通过再接触系统回收LPG及氢气。同时,目前的工艺流程中1#重整装置干气经过4#芳烃联合装置1#异构化装置DA-705气相脱氯后进入燃料气系统,即脱氯罐DA-705设置在4#芳烃联合装置。为减少物料输送系统的压力损失,同时便于项目实施后的操作与管理,设想在1#连续重整装置内增设1台气相脱氯罐。
以2#重整装置为例,回收LPG方案的工艺流程示意见图1,云线内为需增设的内容。
1#重整装置脱戊烷塔DA-301塔顶产生的干气经过增设的脱氯罐进行脱氯处理后与来自2#重整装置的重整产物(分离罐D-202的重整氢)及脱戊烷塔C-201来的干气合并,进入增压机二级入口分液罐D-203进行气液分离。分离的气相产物经重整氢增压机三级入口分液罐D-204增压后进入再接触罐D-205处理后,送入3#芳烃联合装置4#变压吸附(PSA)装置回收氢气。液相产物经分液罐D-203分离后返回至重整产物分离罐D-202。
图1 1#重整干气回收液化气工艺流程示意
2.1.2 存在的问题
目前,2#重整分液罐D-203和3#重整分液罐D-3203的罐底调节阀LV21501、LV321001阀平均开度均达90%左右,两个调节阀基本没有调节余量,若再增加负荷,可能会影响装置的正常运行。
2009年2月及2010年6月,分两阶段实施了“芳烃部干气送2#烯烃装置作裂解原料”项目[2],将2#芳烃联合装置以及4#芳烃联合装置副产的6股干气物料外送烯烃部2#烯烃装置。项目实施后,提高了副产干气的附加值,产生的经济效益较为显著。
2.2.1 工艺流程
乙烯裂解料方案是通过增设物料输送管线,将经过脱氯后的1#重整装置的干气与其他干气合并后送烯烃部2#乙烯装置生产高附加值产品。
1#重整装置脱戊烷塔DA-301塔顶产生的干气经4#芳烃联合装置1#异构化装置脱氯塔DA-705进行脱氯处理,与来自1#歧化装置歧化汽提塔DA-501塔顶气、1#异构化装置脱庚烷塔DA-702塔顶气、4#芳烃2#歧化装置歧化汽提塔C-501塔顶气和2#异构化装置脱庚烷塔C-701塔顶气合并后进入GB-703压缩机入口缓冲分液罐,气相产物经增压后进入压缩机出口分液罐,再与2#芳烃胺处理与液化气回收装置脱丁烷塔DA-901的塔顶气和C3/C4分馏塔DA-911的塔顶气合并后送2#烯烃装置。
乙烯裂解料方案干气送2#烯烃装置工艺流程示意见图2,云线内为增设的流程。
图2 1#重整干气送2#烯烃工艺流程示意
2.2.2 存在的问题
外送干气的管线管径为150 mm和200 mm,而与2#烯烃装置连接管线的管径为100 mm,若增加外送干气,则2#烯烃装置接收管线存在瓶颈。
回收LPG方案通过新增管道及脱氯罐将1#重整装置的干气送至2#或3#重整装置回收LPG及重整氢气。目前2#重整装置分液罐D-203和3#重整装置分液罐D-3203罐生产操作接近满负荷,增加1#重整装置干气回收的LPG后,不利于1#重整装置的长周期稳定运行。由于2#或3#重整装置产品回收系统的调节系统没有足够的操作余量,需要对其调节控制系统进行改造,改造工作量较大,而且存在影响现装置正常平稳操作的可能性。
目前,芳烃部已有6股干气物料送至2#烯烃装置作乙烯裂解料,其中4股干气通过GB-703增压后外送。1#重整装置干气经4#芳烃联合装置1#异构化装置脱氯塔DA-705脱氯后,可与其他4股干气合并后通过GB-703增压后外送。因此,乙烯裂解料方案改造仅需新增管道,不影响其他生产装置的稳定运行。2#烯烃装置连接管线管径的瓶颈问题可以依托预留的甩头位置,通过增设输送管线解决。
由以上分析可知,乙烯裂解料方案改造内容简单,且不对其他相关装置产生影响,具有一定的可行性。
以2014年7月财务数据为计算基准,LPG、天然气和重整氢气的价格分别设定为5 457,3 790,13 000元/t,回收氢气和LPG变动成本参考2#重整油分离装置变动加工费121.55元/t,回收氢气与LPG后需要补充干气量以天然气替代,天然气与干气折标因子分别为1.225 4和0.95,以装置年操作时间8 000 h,1#重整干气外送量为1.9 t/h计,则:
回收氢气和LPG后需要补充干气量:(1.16%+71.61%)×1.9=1.38 t/h
补充的干气折合天然气:1.38×0.95/1.225 4=1.07 t/h
年补充天然气费用:1.07×8 000×3 790=3 224.2万元
回收氢气和LPG方案的年边际效益:1.16%×1.9×0.8×13 000+71.61%×1.9×0.8×5 457-121.55×1.9×0.8-3 224.2=2 876.04万元
LPG回收方案每年产生的效益为2 760万元。
乙烯过程模拟软件SPYRO广泛应用于乙烯原料裂解性能的评价、裂解产物组成的测算以及裂解炉运行周期的测算,该软件可模拟计算出不同原料方案下双烯收率和经济效益。
利用SPYRO软件模拟考察了石脑油、1#重整干气为裂解原料进行裂解后的裂解气组成,并以2014年7月财务数据对两种原料利用方案的经济性进行计算分析,结果见表2。
表2 SPYRO软件模拟测算结果
注: 1)石脑油、1#重整干气价格为5 950,4 160元/t,未扣除变动成本;
2)包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯和氢气
由表2可见:以1#重整干气为裂解原料,裂解产物中双烯收率为57.57%,较石脑油原料高出11.15个百分点;裂解产物中高附加值产品的收率为63.83%,较石脑油原料高4.68个百分点。由表2中还可发现:1#重整装置干气原料产品价值为7 466.88元/t,比石脑油原料高106.49元/t;若干气价格以4 160元计,1#重整干气原料效益为3 306.88元/t,与石脑油相比,两者效益相差1 896.49元/t。由此可见,与石脑油相比,1#重整干气更适合作乙烯裂解料。
按装置年操作时间8 000 h,1#重整干气外送流量为1.9 t/h,2#乙烯装置变动成本以851元/t计,则年经济效益:(7 466.88-4 160-851)×1.9×8 000/10 000=3 732.94万元
1#重整装置干气回收液化气方案实施后,每年可以回收液化气5 728.8 t,可回收氢气176.32 t,每年产生经济效益为2 876.04万元。1#重整干气作乙烯裂解料方案实施后,每年产生经济效益为3 732.94万元。与回收液化气方案相比,1#重整干气作乙烯裂解料每年可多产效益856.90万元。
(1)1#重整装置干气含有较高的C3及以上的LPG组分,同时富含C2、丙烷以及正丁烷等优质的乙烯裂解原料组分。
(2)从1#重整装置干气中每年可以回收液化气5 728.8 t,回收氢气176.32 t,产生经济效益为2 876.04万元。
(3)以1#重整干气为裂解原料,与石脑油相比,可有效提高乙烯装置乙烯、丙烯等高附加值产品收率;与回收液化气方案相比,1#重整干气作乙烯裂解料方案每年可多产效益856.90万元。
(4)与回收液化气方案相比,乙烯裂解料方案具有改造内容简单、不影响现有装置的正常运行、需要改造的内容较少等特点,且产生的经济效益显著。
[1] 陈平.轻烃资源优化及其经济效益分析[J].化工技术经济,2003,21(6):10-12.
[2] 张彩娟,唐仁花.炼化干气的优化利用[J].石油化工技术与经济,2010,26(6):39-41.
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