时间:2024-07-28
魏道君,王志荣
(华电莱州发电有限公司,山东 莱州 261441)
1 000 MW机组再热器减温水调节阀内漏治理及调节线性优化改造
魏道君,王志荣
(华电莱州发电有限公司,山东 莱州 261441)
针对某发电厂#1,#2锅炉再热器减温水调节阀实际运行中出现的零开度漏流、小开度调节线性差等问题,提出了将调节阀芯改为三重密封结构、节流套改成三级调节结构、阀门流量调节线性曲线采用等百分比特性曲线的改造方案。改造后消除了零开度漏流现象,阀门实际流量调节线性良好,可为同类型调节阀的改造提供参考。
再热器减温水调节阀;内漏;小开度;调节线性;等百分比特性
某发电厂#1锅炉为1 000 MW高效超超临界参数变压直流炉,是东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG3000/26.15-Ⅱ1型单炉膛、一次中间再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。再热器减温水调节阀型号为19-859,压力等级1 500 LB,出厂编号SN30520015。针对现场实际工况及存在的问题,本着消除零开度漏流、优化小开度调节线性和实用有效的原则进行改造。
2013年12月,该电厂#1,#2锅炉运行一段时间后,再热器减温水调节阀有零开度漏流、小开度调节线性差的现象。通过分析统计数据,发现调节阀在正常调节范围内调节线性没能达到设计状态(如图1所示),阀门开启到约1.3%时流量已经达到43.67 t/h,开度在50%左右时已经为最大流量,初步判定实际运行曲线类似抛物线曲线(如图2所示),与要求的等百分比曲线趋势正好相反,调节阀根本无法进行有效的调节。在解体阀门时,发现阀座密封面冲蚀严重,实际运行1个月后最大漏流量可达15 t/h(零开度,额定负荷下)。
再热器减温水设计为事故喷水,运行中投入大量的减温水和长期内漏会直接影响机组的经济性;同时,调节阀小开度时流量的大幅变化,对高温再热器的氧化皮剥落产生了很大影响,更突显此阀门改造的必然性。
图1 原阀门设计流量调节线性曲线
图2 原阀门实际流量调节线性曲线
该阀门为鼠笼式调节结构[1],阀芯为平衡式阀芯,根据其密封面冲蚀严重的现象,将节流套由原来的单级调节结构改成三级调节结构,通过逐级降压来降低介质流速,减少介质对阀芯与阀座密封面的冲蚀;同时,调节线性曲线采用等百分比曲线,这种曲线在小开度时调节性能优秀。通过这些方面的改造,即可消除调节阀零开度漏流、优化小开度调节线性的目的。阀门执行机构和阀门本体大部分不用更换,不但节省时间而且节约开支。
(1)从实际运行情况看,再热器减温水调节阀的阀门实际流量较设计流量大了很多,阀门的选型存在一定问题,即阀门的流通能力较大,节流面积大了,导致阀门小开度下流量较大,不能满足阀门小开度调节的要求。
(2)阀座与阀体焊在一起,阀座密封面与阀座节流套配合部位较薄,阀座密封面硬质合金层易脱落。
(3)节流套虽为两层但两层之间有较大间隙,相当于单级节流,密封面冲刷较严重。
(4)阀座与阀体焊接在一起,检修时阀座更换很不方便。
原阀门结构如图3所示。
图3 原阀门结构
根据阀门的运行参数可知,此阀的压差较大,可改为三级节流,减小每级的压差。首先对每级的流通能力进行计算,并计算出阀门所需的面积;然后,根据阀门的运行工况,选用等百分比流量特性计算出不同开度下流过阀门的介质流量;最后,设计节流套节流部分的通过能力(即截面积的总数值),并确定阀芯的合理结构。该阀芯为平衡式结构,为达到零泄漏的目的,将阀芯密封结构设计为三道密封的结构,计算公式如下[5]
通过公式可以看出,当阀门通过的流量一定时,阀门为一级节流时压差较大,阀门的流速v较大,对阀门的冲刷较严重。阀门采用多级节流时,每级的压差减小,流速相对减小,介质对阀门的冲刷减小。
(1)将阀门的调节阀芯密封圈改为多个密封圈结构,采用1个金属活塞环+1个炭精环+1个特氟龙密封圈的三重密封结构,可保证阀门在关闭时零泄漏[6-7]。
(2)对阀门的调节付重新进行设计计算,采用多级节流形式,减小每级的压差。小孔节流将介质分解为多个小水柱,消耗其能量,减小冲刷,减少阀门的振动并提高使用寿命。
(3)采用等百分比流量特性(原阀门的流量特性是直线特性),并考虑流量的裕度,优化小开度调节。改造后的阀门设计流量调节线性曲线如图4所示,实际流量调节线性曲线如图5所示。由实际运行流量曲线可以看出,改造后阀门线性度调节良好。
图4 改造后的阀门设计流量调节线性曲线
图5 改造后的阀门实际流量调节线性曲线
(4)阀瓣采用抗冲刷的不锈钢,密封面堆焊硬质合金,而且保证堆焊层有足够的厚度,并将阀瓣表面做硬化处理,增强密封付的抗冲刷能力,提高阀芯的使用寿命[8]。
(5)将阀座改为活阀座,密封面与节流套配合部位适当加厚,防止堆焊层脱落[9]。
改造后的阀门结构如图6所示,改造后的运行参数见表1。
图6 改造后的阀门结构
参数单位数值最大工作压力MPa13.5正常工作压力MPa9.1~10.0正常工作温度℃195正常汽水压差(减温水母管与再热蒸汽)MPa6.0~6.5最小汽水压差MPa2.0最大汽水压差MPa12.0正常工作流量t/h0~36最小工作流量t/h0最大工作流量(全开时调节阀压差为5.3MPa)t/h89
此次改造不但解决了再热器减温水调节阀调节线性问题,还把不可拆卸阀座改成可以拆卸的,检修时阀座无论更换或修复,只需更换下面的密封垫片即可,大量降低了检修维护成本。
通过实际运行流量曲线可以看出,此次改造无论从内漏治理,还是从阀门线性度调节来看,均很好地达到了设计目的,改造是可靠和经济的,并给以后的检修带来便利。
[1]阀门的标志和涂漆:JB/T 106—2004[S].
[2]形状和位置公差 未注公差值:GB/T 1184—1996[S].
[3]电站阀门:NB/T 47044—2014[S].
[4]电站调节阀技术条件:GB/T 10869—2008[S].
[5]通用机械研究所.阀门设计与计算[M].北京:通用机械研究所,1974.
[6]承压设备无损检测 第5部分:渗透检测:NB/T 47013.5—2015[S].
[7]气动调节阀:GB/T 4213—2008[S].
[8]承压设备无损检测 第3部分:超声检测:NB/T 47013.3—2015[S].
[9]气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸:GB 985—1988[S].
(本文责编:刘芳)
2017-01-04;
2017-02-21
TK 223.3+7;TK 223.7+5
B
1674-1951(2017)03-0039-03
魏道君(1981—),男,山东潍坊人,助理工程师,从事电厂集控运行工作(E-mail:714499422@qq.com)。
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