时间:2024-07-28
桑长勇,杜福明,高全海,李新建
(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261204)
BBD3854磨煤机螺旋输送器故障原因分析与对策
桑长勇,杜福明,高全海,李新建
(华电潍坊发电有限公司,山东 潍坊 261204)
对华电潍坊发电有限公司制粉系统中BBD3854型双进双出磨煤机螺旋输送器出现的支撑棒断裂故障进行分析,提出了两种改进措施。利用大、小修组织实施改造,通过对比,确定将螺旋输送器改为弹性自补偿结构可彻底解决存在的问题,提高了制粉系统出力,保证制粉系统安全经济运行。
磨煤机;螺旋输送器;支撑棒;断裂;磨损;弹性自补偿结构
图1 BBD3854型双进双出磨煤机螺旋输送器
华电潍坊发电有限公司二期为2×670 MW燃煤机组,采用BBD3854型双进双出钢球磨煤机正压直吹制粉系统,每台机组配备6台磨煤机,每台磨煤机两侧各有一套螺旋输送器。螺旋输送器是磨煤机的重要设备,主要作用是将原煤推入磨煤机筒体中进行研磨,其结构通道既是进原煤通道,也是出煤粉通道。螺旋输送器本身无动力,外侧支撑在热风盒外部的轴承支座上,内侧通过4根支撑棒与筒体相连,靠磨煤机筒体带动做旋转运动,承载力大,工况恶劣。该公司燃煤机组自投产以来,制粉系统运行中多次出现磨煤机减速箱及螺旋输送器损坏[1-2],迫使磨煤机退出运行进入检修,严重影响锅炉制粉系统的安全、经济运行。
BBD3854型双进双出磨煤机螺旋输送器主要由主轴、螺旋输送器筒体、螺旋叶片、链环、螺旋输送器圆盘等部件构成(如图1所示)。螺旋输送器为磨煤机重要输送设备,长期受煤粉冲刷,缺陷多[3]。运行时进入磨煤机内部检修螺旋输送器,环境恶劣,危险性较高,工作量大,对人身、设备均有许多不利影响,具体存在如下问题。
(1)螺旋输送器内侧由4根支撑棒固定,两侧固定端不同心,运转时发生摆动,产生额外的内部应力。由于应力集中,运行中内侧支撑棒螺纹经常断裂;外侧轴承及轴承座承受额外摆动负荷,易损难修。
(2)螺旋叶片采用链环连接,链环为点接触,磨损后导致链节加长、螺旋叶片下垂,螺旋叶片和中空轴套管发生剐蹭磨损。
(3)叶片为热成形,成形过程中,钢带烧红后用模具校成形,退火导致耐磨钢性能降低。
(4)检修时必须先拆热风盒,才可抽出螺旋输送器,更换维修难度大,拆除时大量灰尘溢出,影响环境卫生。
(5)结构设计存在缺陷,热风盒内易积粉,死角堆积的煤粉存在爆燃隐患。
2.1 方案1
(1)机组大、小修时,及时更换磨损严重的螺旋输送器,增加1套新螺旋输送器链环,改为2套并列,减少了因链环断裂造成的损坏;将支撑棒找正误差降至2 mm以下;将支撑棒材质由34CrNi3Mo改为40CrNiMo,焊接固定时进行热处理,以消除内应力,提高支撑棒的强度。运行3个月后检查发现,链环问题得到解决,支撑棒仍会断裂,说明支撑棒强度仍然不足。
(2)增加支撑棒数量,分解受力。磨煤机内侧端衬板共16块,4块为带孔衬板,拆除4块不带孔衬板,更换为带孔衬板,在螺旋输送器体相对位置进行开孔,将支撑棒由有原来的4根增加为8根,调整后安装固定支撑棒。
该公司利用#3锅炉小修机会对3B,3F磨煤机螺旋输送器实施了改造。将支撑棒改为8根,取消了支撑棒护罩,防止额外挤占粉煤流通环形通道。虽然没有从根本上消除因螺旋输送器两端不同心、传动不稳带来的额外内部应力,但分解了支撑棒所受应力,大大延长了支撑棒更换周期,减少了运行时螺旋输送器因支撑棒断裂造成的故障,但轴承摆动损坏问题没有得到改善。
2.2 方案2
(1)支撑棒改为弹性自补偿结构(如图2所示)。将支撑棒分为两段,一段放置于衬板孔内,长度比衬板孔深度小15~20 mm,上部做成凹面,另一段支撑棒下部为凸面,两段凹凸结构连接。支撑棒上部与螺旋输送器体连接部位加装弹性组件。通过上、下两部分弹性连接,有效补偿、消除螺旋输送器两端不同心、传动不稳带来的额外内部应力。
图2 弹性自补偿式支撑棒
(2)螺旋叶片采用挂链式设计,点接触变为线接触,叶片活动范围减小,波动小,消除叶片外圆与中空轴套管的剐蹭磨损。
(3)叶片采用耐磨钢板冷弯成形,保证了耐磨钢板的耐磨强度。
(4)热风盒(如图3所示)采用端面法兰结构,内侧端面加装可拆卸式密封挡板,防止钢球、煤粉进入热风盒内造成挤压磨损;外侧端面法兰中部设置轴承箱,安装螺旋输送器支撑轴承;内侧加装骨架密封,箱体采用射流卷吸风式密封风结构,保护轴承免受高温辐射;检修时无需拆热风盒,只需拆除外侧端面法兰盖板即可抽出螺旋输送器,检修方便,工作量大大减小,现场清洁。
图3 热风盒
该公司利用#4锅炉小修机会对4F磨煤机螺旋输送器进行了改造。
(1)#3锅炉3B,3F磨煤机增加支撑棒后运行6个月,未出现磨煤机螺旋输送器支撑棒故障,为避免额外挤占粉煤流通环形通道,取消了防护罩,导致支撑棒磨损量略有增加,但不会对支撑棒强度造成较大影响。
(2)#4锅炉4F磨煤机运行2个月,未出现磨煤机螺旋输送器故障。通过改造,设备运行平稳,大幅度延长支撑杆、轴承、轴承座、内衬、螺旋叶片等的使用寿命,停机时间大幅度减少, 维修更换方便。
通过以上对比,可以得出以下结论。
(1)改变支撑棒材质,未能解决实际问题。增加链环数量,起到了一定的保护作用,可以部分解决螺旋输送器问题。增加支撑棒数量,可以部分解决螺旋输送器支撑棒断裂问题,但未从根本上消除支撑棒应力集中造成的问题。
(2)螺旋输送器改为弹性自补偿结构,从根本上消除了导致支撑棒断裂和轴承损坏的内部因素,螺旋输送器传动平稳,无需增加支撑棒数量,彻底解决支撑棒断裂和轴承容易损坏的问题。创新结构的挂链设计,避免了叶片外圆与中空管内衬的剐蹭磨损。叶片采用冷弯成形,保证了耐磨钢板的耐磨性能,延长了使用寿命。原来更换螺旋输送器时需断开热风管道,拆除连接法兰,然后整体拆下热风盒(如图4所示),改造后两侧端面为法兰结构,抽出螺旋输送器时无需拆热风盒,只需拆除法兰盖板(如图5所示),检修方便,工作量小,现场清洁。
图4 原磨煤机螺旋输送器结构
图5 优化后磨煤机螺旋输送器结构
通过对华电潍坊发电有限公司670 MW燃煤机组磨煤机螺旋输送器故障原因分析,找到了降低磨煤机螺旋输送器故障的最佳方案并组织了实施,提高了设备的安全性和可靠性。改造仍然存在很多不足之处,希望能与大家能共同探讨、共同提高。
[1]刘兆俊,石天佐.双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统改进[J].电力安全技术,2010,12(11):40-41.
[2]罗森.双进双出钢球磨煤机故障分析及改造[C]//中国电力企业联合会.第7届全国电站锅炉专业技术交流年会论文集,2012: 569-574.
[3]陈龙,辛本权,袁鹤,等.BBD4360双进双出磨煤机运行出现的问题及对策[C]//中国电机工程学会.中国电机工程学会清洁高效燃煤发电技术协作网2010年年会论文集,2010: 742-747.
(本文责编:刘芳)
2017-02-02;
2017-03-04
TM 621
B
1674-1951(2017)03-0057-03
桑长勇(1977—),男,山东潍坊人,技师,从事电厂锅炉维护工作(E-mail:feel1489@sohu.com)。
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