时间:2024-07-28
吴学理,王卫涛
(1.湖北华电襄阳发电有限公司,湖北 襄阳 441000;2.湖北省电力试验研究院,武汉 430077)
600 MW超临界机组并网调节阀全开原因分析及处理
吴学理1,王卫涛2
(1.湖北华电襄阳发电有限公司,湖北 襄阳 441000;2.湖北省电力试验研究院,武汉 430077)
以湖北华电襄阳发电有限公司MAXDNA控制系统中的数字电液控制系统(DEH)为对象,对一起并网后调节阀突然全开的处理过程进行总结,并提出快速处理的方法,对同类电厂控制系统异常事件处理具有较好的参考价值。
DEH;并网;调节阀全开;控制系统
湖北华电襄阳发电有限公司(以下简称襄发公司)2台600 MW机组为上海汽轮机厂生产的N600-24.2/566/566型汽轮机,机组为反动式、超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽、凝汽式汽轮机组,采用高中压联合启动的方式。配套锅炉为上海锅炉厂制造的SG1913/25.4-M957型超临界直流锅炉。分散控制单元(DCS)采用美国美卓自动化MAX控制系统公司生产的MAXDNA控制系统。
2015年7月2日#6机组启动,机组转速在3 000 r/min时并网。并网后,高压调节阀(GV)开度突然由13%增至100%,机组初负荷达到60 MW,严重影响锅炉燃烧和汽轮机运行安全。
机组并网后的初负荷一般为3%~5%额定负荷(30 MW左右),初负荷过低可能造成发电机逆功率保护动作,过高则易造成汽轮机振动、差胀、轴位移及热应力变化过大。当机组并网时,数字电液控制系统(DEH)将从转速控制模式切换为负荷控制模式;切换后,负荷设定值(REFDEM)信号由2路信号叠加而成,1路为并网前GV流量,1路为带初负荷增加的流量。
2015年7月2日#6机组并网前,GV流量指令(FDEM)为25.243 0%,主蒸汽压力为2 MPa,定压修正因子为4,并网后的负荷设定值应为284 MW,阀门流量信号为34.470 0%,对应GV的开度指令为22%,而实际开度却为100%。因此,GV开度过大,机组运行明显异常。
2015年7月2日#6机组异常GV开度数据如图1所示。由图1可知,05:33:17,#6机组并网;1.0 s后,GV指令全开;2.0 s后,反馈到达。
并网前,转速6模块输出指令为25.243 0%,汽轮机单阀运行,#4 GV控制指令设定为8.048 6%,转速设置为3 000 r/min;并网信号到达后,目标跟踪信号(DEMDTRK)由0至1,调节阀保持指令(HOLD GVS)同时由0至1。
3.1 DEH仿真数据分析
通过进行DEH仿真历史数据,分析出现类似现象的33张趋势图,有以下异常情况。
(1)DEMDTRK由1至0时,负荷指令(REFDMD)突然由284 MW增至770 MW。REFDMD正常状态为284 MW且不变化。
(2)GV在并网信号到达1.1 s后,开度突然由8%变至100%,正常状态为并网信号到达4.0 s后,GV开度变至16%。
(3)DEMDTRK动作时间为2.0 s,正常为1.1 s。
(4)并网脉冲(BRCL)时间为2.0 s,正常为1.1 s 。
(5)HOLD GVS 时间为4.0 s,正常为3.0 s 。
(6)REFDEM指令变化到GV指令时间为4.0 s,时间过长。
3.2 数据分析
根据上海汽轮机有限公司,600 MW超临界机组DEH系统逻辑图:REFDMD数值正常为284MW(运算过程:25.243 0%×650+120=284 (MW));异常数据为770 MW(运算过程:100.000 0%×650+120=770 (MW));其中,25.243 0%为当时调节阀流量指令,650为运算系数,120 MW为初负荷,FDEM为100.000 0%。
图1 高压调节阀异常全开数据
时间同步检测的最大允许误差时间为0.4 s;如果误差时间大于0.4 s,时间同步将异常;若增大最大允许误差时间,将会有较长的通信延迟,从而降低时间同步精度[1]。经图1分析,由于REFDMD出现错误,导致DEH从转速控制模式切换至负荷控制模式后,GV开度突然由8%变化至100%。
4.1 处理措施
根据DEH仿真结果的分析,采取了下列处理措施。
(1)将GV1~GV4中ForcedVel的强制值由0改为100,将调节阀IV1-IV4中ForcedVel的强制值由100改为20。
(2)将程序中TIMESYNC的同步时间改为0.4 s。
(3)在DEH逻辑中增加中压调节阀的ATAG数据点,由此导致增加1个运算页和运算块,其运算时间为0.1 s;DEH逻辑运算周期为0.5 s,当DEH中逻辑在0.5 s内没有运算完成时,DEH会重新从起始页进行运算,因此造成多次运算情况。为此,将逻辑页模块时间周期重新选择为40 ms。
4.2 改进建议
DEH出现异常事件的原因复杂而繁琐,特别是时序问题需经过反复仿真才能确认。因此对DEH系统逻辑工作要加强管理,有以下建议。
(1)逻辑或参数修改,要事先确认,涉及DEH要有异动通知单或工作票,修改完成后,要再次进行DEH仿真确认。
(2)逻辑修改前后均要完善备份。对操作员站、工程师站、历史站和各个过程控制站的时间同步进行定期检查,确保DEH动作正常。
本文根据DEH仿真历史数据筛选出典型的DEH异常事件,结合2015年7月2日#6机组DEH并网过程中出现的异常事件,提出了避免异常的处理措施及改进建议。经过改进,2015年7月13日#6机组再次启动并网后,带3%额定负荷情况正常。后续几次并网GV开度均正常,异常现象再没有出现。此次改进,为类似项目改造提供了有益借鉴。
[1]郑晓舟,王刚,王哲,等.大型汽轮机组DEH系统电液伺服阀的应用及维护[J].中国电力, 1999, 32(7):12-13.
(本文责编:刘炳锋)
2017-02-13;
2017-04-02
TK 325
B
1674-1951(2017)04-0030-02
吴学理(1975—),男,湖北襄阳人,助理工程师,从事火电厂热力系统自动化检修与维护方面的工作(E-mail:wuxueli@chd.com)。
王卫涛(1972—),男,江苏南京人,高级工程师,工学硕士,从事热力系统自动化协调方面工作(E-mail:wwt_fuzz@hotmail.com)。
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