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300 MW电厂热网智能前端流量采集故障的分析与解决

时间:2024-07-28

赵金亮,李宝国

(1.华电电力科学研究院,浙江 杭州 310030;2.北京市电力公司 检修分公司,北京 100031)

1 问题的提出

300 MW热电厂智能变送器接线如图1所示,主机通信电路既可接在AB上,也可接在BC上。由于智能前端没有电源单元,只好借助可编程控制器(PLC)的电源,智能前端接线如图2所示。在调试过程中发现,智能前端采集的温度、压力等模拟量数值与现场相符,唯独流量采集不正确。

图1 智能变送器接线

图2 智能前端接线

2 原因分析

智能差压变送器的原理如图3所示,输出信号为两线制。

本文智能差压变送器型号为3051CG,其主要技术指标[1]如下:精度等级,0.075%;量程比,100∶1(如3051CG2量程为0~10.34 kPa到0~1034.20 kPa);电源电压,10.5~45.0 V DC;接线方式 ,二线制;现场指示表,LCD显示,显示方式、单位可选;输出信号,4~20 mA DC+HART协议通信。

图3 智能差压变送器的原理

HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4~20 mA模拟信号上叠加幅度为0.5 mA的音频数字信号进行双向数字通信,数据传输率为1.2 Mbit/s。由于FSK信号的平均值为0,因此,不影响传送给控制系统模拟信号的大小[1]。

在HART协议通信中,主要的变量和控制信息由4~20 mA模拟信号传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。HART通信采用半双工通信方式。

根据相关原理,用逐步排除法寻找故障点,检查变送器设置并确认无误。首先将差压计和电阻上2根导线解开,两端对线后,导线没有接错。然后用万用表测量电阻值,显示为250 Ω,电阻值与实际值一致。接着在差压计两端将导线接入4~20 mA发生器,在电阻一端接线处串进万用表测量,所发信号和接收到的信号一致,说明导线回路不存在问题。将电阻两端导线接好,继续用信号发生器发送4~20 mA信号,检查智能前端采集到的流量仍然不正常。此时分析认为,智能前端的流量计算公式可能出错,经过检查和厂家确认,智能前端的流量计算公式和程序方面也没有错误。电压为0~24 V DC,满足变送器要求;负载电阻在要求之内,通信地址设置也正确;问题最后落在智能变送器和智能前端的通信上。找变送器厂家了解通信协议,厂家未能解答。

3 解决问题

通过修改通信协议解决问题,是件工作量大且很繁琐的事情,况且现场没有通信专业的编程人员,因此,通过修改通信协议解决问题的办法也行不通。现场PLC控制系统的存在,为解决问题提供了方便,设想先将智能变送器的信号送入PLC输入AI插件,然后在PLC内部编写一段程序,将该AI采集到的信号原封不动地输入到PLC的输出AO上,然后将AO与智能前端的电阻连接[2],如图4所示。

图4 改正后的智能前端接线

经过上述改造后,智能前端采集到了准确的流量信号,说明该设想是正确的。

4 结束语

在实际工程调试中,未发现有类似的解决方案,希望本文总结的内容能为同行提供有益参考。

[1]马小永,汪宝兵.HART协议简介及HART智能仪表的组成原理[J].仪表技术与传感器,2002(4):45-48.

[2]程周.电气控制与PLC原理及应用[M].北京:电子工业出版社,2009.

[3]祝学存,郝喜宽,邬青.分散控制系统中锅炉智能远程I/O装置故障原因分析及改造措施[J].华电技术,2013,35(5):43-44.

[4]杨京渝.智能电网时间同步方案[J].华电技术,2011,33(12):36-35.

[5]王振岳,陈伟,鹿海成,等.电子式与电磁式互感器的比较及在智能电网中的应用[J].华电技术,2012,34(2):50-52.

[6]黄华,叶萌.含间歇式分布电源配电网的可靠性评估[J].华电技术,2011,33(9):4 -6.

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