时间:2024-07-28
东北石油大学
油田测调联动测试工艺
年嘉庆东北石油大学
测调联动测试工艺以偏心分层注水工艺为基础,分层不受层段的限制,地面直接读取井下小层的流量,通过流量调节系统,实现了井下流量无级连续调配。主要设备由地面测试设备、井下测试系统、可调水嘴等部分组成。测调联动分层配水工艺采用了连续可调的水嘴,可以满足水嘴量程内的任意水量的需要。测调联动测试技术依托于常规偏心配水技术,与常规的测试技术相比,保持了投捞测试工艺技术的优势。
测调;联动测试;可调水嘴;流量
测调联动测试工艺以偏心分层注水工艺为基础,分层不受层段的限制,地面直接读取井下小层的流量,通过流量调节系统,实现了井下流量无级连续调配,从而提高了测调的效率,保持较高的注水合格率。主要设备由地面测试设备、井下测试系统、可调水嘴等部分组成。
在不改变原试井工艺的前提条件下,对防喷管进行技术改造,采用多级密封,阻尼孔Ø3.8×40mm。在第1级和第2级橡胶密封之间有一个压力平衡孔,使1级处和高压腔的压差保持基本恒定,减小了电缆在运动中的阻尼损失。在1、2级间密封设计可控的排水孔,在电缆运动时打开这个排水孔,减小了电缆的阻力。便于仪器下井,在测调时,电缆不动则关闭排水孔,减小了泄漏量,以保证密封的需要。
在现场使用的注水井试井车钢丝滚筒的旁边,增加一个电缆滚筒,设计了钢丝、电缆双滚筒,增加了电缆输出的滑环。采用单芯双铠电缆(Ø3.5mm),天、地滑轮根据电缆的要求做出了相应的更换,可调水嘴的投捞。
为了达到井下的连续调节能力,采用单芯电缆下的井身结构,通过单芯电缆实现正向供电和双向ST编码的数据通信功能。并通过电缆控制井下综合测调仪上的传动轴电机和调节器电机,实现对可调水嘴开度的控制,来达到注水流量大小的调节控制功能;同时测取流量、压力、温度等参数。流量测量采用超声波相位差测量流量的原理,压力、温度传感器均采用恒流供电方式,3种信号最后都以直流电平方式分时进行A/D的转换,得到测量数据结果。这些数据通过电缆返回地面操作系统,用于指导注水井各小层配注量的双向调节。
可调水嘴由上下两片组成,上部是定片,下部是动片。调节的过程中,定片是固定不动,旋转动片,通过改变动片与定片相互重叠的两个半月板过流面积,来实现流量的调整功能。
通过现场的测试工艺对比分析,测调联动测试工作基本上符合采油厂的测试条件,基本能够达到采油厂的测试要求,与常规FDL-300集流流量计和非集流式超声波流量计测试比较,具有其技术上的优越性。
(1)测调联动分层配水工艺采用了连续可调的水嘴,可以满足水嘴量程内的任意水量的需要。能够实现水嘴的合理优化组合方式,达到在较低的注水压力下,完成地质要求的配注量。常规分层注水工艺采用固定水嘴,水嘴直径最小为1.0mm,最大为7.0mm,每隔0.2mm确定一个固定水嘴的大小,共有35种水嘴。在相邻的两个水嘴之间无法实现过度的调整。实际测调过程中,选择下限的水嘴几率较大,由于水嘴直径的降低,很难完成注水压力与水量的最优配伍点。
(2)测调联动测试技术依托于常规偏心配水技术,与常规的测试技术相比,保持了投捞测试工艺技术的优势。
(3)测调联动分层配水工艺实现了仪器一次下井,就能完成多层流量的测量与调整工作,减少了频繁投捞堵塞器和更换水嘴的麻烦,降低了测试仪器来回起下对井下水量状态的影响,减小了刮落井壁落物堵塞水嘴的机会。
(4)测调联动分层配水工艺可以进一步提高测试工作效率。经过生产现场试验的6口井,平均单井测调时间为6h,测试班组每月测试工作量可提高到8~10井次,与目前各个采油厂测试班组每月测试5井次的测试工作量相比提高了近一倍,很大程度上解决了测试工作量大的问题,能够保证测试人员按计划完成注水井的测试任务。
测调联动测试工艺的实现,缩短了注水井测调的周期,提高了测调的效率和测试的精度,降低了测调过程中的成本。该工艺为进一步提高分层注水的质量,改善油田整体开发效果提供了技术支持,也从根本上解决了测试工作量的问题,为生产现场的水井测试工作奠定了很好的基础。这项注水井测试工艺有待于在生产现场广泛使用。
(栏目主持 焦晓梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.11.064
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