时间:2024-07-28
江 兴 马文欣 王乾坤
(华能云南滇东第二发电厂,云南 曲靖 655507)
厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6kV辅机上,风烟、制粉、循环水、凝结水、外水泵站等辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、循环水、凝结水、外水泵站等辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键。
为达到节能降耗的目的,将1#机组凝结水泵改为变频运行。变频调节是在管道特性不变的条件下,通过改变转速而改变特性曲线,来进行调节的 (凝结水泵电机变频改造控制逻辑方案见图1)。
图1 凝结水泵电机变频改造控制逻辑方案
由于风机和水泵的耗电量是和其转速的三次方成正比的,所以其节电量是很可观的。由相似定律知,采用变频调节的电动机的功耗为:Q=(n/n0)3Q0
式中:
Q0—额定转数时的实际耗电量;
n0—额定转数;
n—调节后的转数;
Q—调节后对应n转数时的实际耗电量。
变频调节时的节电量为:
变频调节时节电量用百分数表示则为:
由上式,若转速较额定转速下降到90%,则δQ%=27.1%,转速较额定转速下降到80%,则δQ%=48.4%,可见,变频调节的节电率是很高的。
将外水二级泵站改为变频运行。
通过本次变频器改造可降低厂用电率0.13%以上,达到了预期的节电降耗的目的。
节能方案一:对引风机及增压风机进行变频改造。优点:节电降耗效果明显,厂用电率可以降低0.3%以上;缺点:引风机、增压风机的运行方式都是连续的,随负荷的变化要经常进行调整的,其调节频率很频繁,且只能采用一拖一安装变频器的方案,投入成本较高。节能方案二:将同侧的引风机及增压风机合二为一采用一台小汽轮机驱动。优点:发电成本将会大大降低。缺点:引风机是电厂所有动力设备中最早启动最迟停机的动力设备,其可靠性要求比给水泵汽轮机还要高,如果采用汽轮机驱动会大大增加电厂系统的复杂性和运行难度,增加设备投资。经两种方案比较引风机及增压风机采用变频方式运行不易实现,该厂机组每天都要参与南网的调峰工作,变频运行不适合实际情况。相对于方案一变频运行方案来所方案二引风机、增压风机采用小汽轮机驱动实现的可能性极大,且小汽轮机驱动节能较变频节能效果好得多,能有效提高引风机在低负荷工况运行的效率。
以机组500MW负荷为例,两台引风机的电流约为275A,两台增压风机的电流约为315A。若同侧引风机及增压风机采用一台小汽轮机驱动,相当于每天节省电量169920KW.h,机组年利用率按5500h计算,年节约用电量约19470000 KW.h,上网电价如按0.311元/KW.h,年多增效益为605.52万元。降低厂用电率约0.708%。
循环水泵电机单速改双速,在环境温度低时,采用低速运行,此改造投资较小,易于实现,可以降低厂用电。
机组投产初期胶球清洗收球不正常,为回收胶球不得不采取双循泵运行。经对胶球清洗系统运行方式的调整,选择规格合适的胶球,将胶球泵收球时间由1h延长到3~5h,实现了胶球清洗运行正常,同时提高了机组运行真空值,提高了机组的效率,从而降低了厂用电率。
在机组停止后,由于循环水系统需经开式水系统向主机润滑油、空压机提供冷却水源,导致循环水泵、开式水泵少用户运行时间过长,使厂用电增加,对此,为主机开式水增加了一路工业水源作为备用,停机后主机润滑油冷却水切至工业水,空压机冷却水切至邻机供给,使循环水泵无用户后可以得到及时停运。
消防水泵、螺杆式空压机等6KV辅机均可采用变频器方式运行,从而实现变频节约能源的目的。
合理调整燃油泵运行方式,两台机运行时一台运行,并且在燃油泵上加装变频器以实现有效节能。
尽量减少电动给水泵的运行时间,除非急需停运汽泵消缺的工作外,汽泵消缺工作尽量放在夜间低负荷期间处理,另外在机组冷态启动过程中,利用邻炉辅汽冲转汽泵给汽包上水。
机组停运后,机组不带负荷,辅机系统相对运行时间长,必然增大机组厂用电率,因此,合理安排停机过程中辅机系统的运行方式,辅机达到停运条件时及时停运,尽量缩短辅机运行时间,也是降低厂用电率的有效措施。
另外由燃料部牵头,加强燃煤的掺配管理和入厂煤质检验,并多方寻找煤源,努力增加煤场库存,提高燃煤质量,尽量降低制粉单耗。
1)厂内第二台机组启动时,尽量不用电泵上水,改用小汽轮机上水。
2)负荷满足吹灰条件要全面吹灰,降低送、引风机电流。
3)空预器烟气差压大于1kPa时要及时投入空预器吹灰。
4)大机真空升至-76kPa以上时改单循泵运行。
节能降耗则是国家的长远方针,火力发电厂运行负荷长期偏低,煤价的攀升导致发电厂经济效益下滑。通过优化辅机运行方式、技术改造、加强运行管理等方法,使机组厂用电率得到了较大幅度的降低,达到了节电降耗的目的。
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[6]关于#1、2机组凝结水泵电机变频改造控制逻辑方案[Z].滇东雨汪发电厂.
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