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动平衡测振支架的优化设计

时间:2024-07-28

安志香

(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)

动平衡测振支架的优化设计

安志香

(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150040)

摘要:在风力影响严重,无处生根的苛刻条件下,完成对测振装置的夹持和固定,保证转子装配动平衡试验的顺利进行,还具有通用性;通过对原有测振支架的缺陷分析,确定改进措施,完成优化设计,为今后相关项目的设计积累了经验。

关键词:挡油盖;连接板;左右支架;流线形;涡流;振动

0引言

汽轮发电机转子装配必须做动平衡试验,在动平衡间进行。做动平衡试验联轴器处需要进行测振,支架用来固定测振探头,连线,通过感应来测量相关数据。

1测振支架的技术难度

支架以轴承座上半顶部平台为基准把合在上半两吊攀孔上。支架支臂悬伸1 490 mm,在下垂把合一个立板, 立板下端把合测振装置。大轴高速旋转,连轴承座振动都很严重,支架随之振动,支架自身刚性难于保证,风力非常大,致使测振装置振颤。 要求设计通用性强 ,满足4个产品轴不同轴径,不同轴向距离的需要。

2原有测振支架的缺陷分析

测振支架原有结构如图1所示。立板受强风力吹动,就象一块挡风板。立板为10 mm×120 mm×760 mm硬铝板,材料选择不合理,自身刚性不好,迎风面宽度120 mm尺寸偏大,宽度越大,面积越大,受风力影响越大,自然引起振颤。

支板下端与径轴之间距离过小,当转子轴高速旋转时,整个动平衡间风力很大,约有5~6级,而在轴径与工具接近处风力更大,形成涡流,引起测振装置振颤。

支板与立板之间呈直角形态,而非三角形,自身

1.垫块;2.底板;3.过渡块;4.支板;5.立板;6.连接板图1 测振支架原有结构示意图

缺少稳定性。

由于结构不合理,选材不得当,导致整体刚性差,在风力强烈作用下,立板振动严重,致使夹持的测振装置被摇碎,无法完成转子装配动平衡试验;同时把合位置只能微调,不能大范围调节,不能满足不同产品尺寸的需要,缺少通用性。

为此必须对测振支架进行优化设计,合理选材,改进结构和尺寸,尤其改进支板下端结构及加大与轴径距离,增加拉筋,加强整体强度获得良好的刚性;在立板和支板上各增加一组腰形把合孔,实现轴向和径向调节,使测振支架具有通用性。

3改进措施

支架固定在轴承座上端孔上,悬臂伸支板,下垂立板,用于通过一个绝缘件把合测振装置,测振装置下端径向垂直于轴中心线,并高出轴径1~2 mm。支板上有横向腰孔调节轴向距离,立板上有竖直方向腰孔,调节径向距离,满足4个产品轴不同轴径,不同轴向距离需要。

1)轴高速旋转时,整个动平衡间风力很大,约有5~6级,而在轴径与工具接近处风力更大,立板受强风力吹动,就象一块挡风板,自身强度不好,或者尺寸偏大,自然引起振颤。因此立板材料由10 mm厚、宽度120 mm的硬铝板2A12改为槽钢,型号为100 mm×48 mm×5.3 mm槽钢Q235,其强度和刚性比钢板和铝板都好,还比较轻便。宽度由120 mm变为100 mm,尺寸尽可能小,又使立板下端离开轴径120 mm,既减小受强风力影响,又避免形成涡流。

2)立板下端增加焊块6和把合块7,尺寸尽量窄小,做出大倒角,呈流线形,让风流过,不形成涡流。

3)加强支架强度。原结构除了挡油盖,就是一个光秃秃大轴,没什么可利用的,只好利用挡油盖上拆下4个M10螺栓,把合一个过渡板,作为右支架和左支架的生根板。右支架和左支架的直臂夹抱住立板下端,再用2个M16螺栓把紧。 立板定住了,测振装置自然纹丝不动。如果夹持位置放到支板上,离测振装置远,还会振颤。 夹持位置不同,加强效果大不相同。

4转子测振支架的优化设计

优化设计后的装配结构如图2所示,主要由10部分组成。

1.垫块;2.底板;3.过渡块;4.支板;5.立板;6.焊块;7.把合块;8.连接板;9.右支架;10.左支架 图2 优化结构的测振支架示意图

1)垫块结构如图3所示,用于垫起并支撑底板2,使底板下平面高于轴承座顶部,2件等高,为减轻重量,中间70段直径小于两端。

图3 垫块结构

2)底板如图4所示,两端通过2×M48螺栓与轴承座把合成一体,中间有3×M24孔,用于把合过渡块。

3)过渡块如图5所示,结构呈矩形,平面上3×φ26孔用于把合底板,垂直面上的6×φ22孔,用于把合支板。

4)支板如图6所示,选用材料硬铝槽钢,型号为140 mm×80 mm×6 mm槽钢2A12,强度高又轻便;左侧开有4 mm×22 mm较长的腰形孔, 用于把合过渡块,调节轴向距离;右侧的开有4 mm×18 mm的腰形孔用于把合过渡块立板。并使立板实现轴向微调。

图4 底板结构

图5 过渡块结构

图6 支板结构

5)立板如图7所示,材料选用槽钢,型号为100 mm×48 mm×5.3 mm槽钢Q235,其强度和刚性比钢板和铝板都好,还比钢板轻便。 其上端有4 mm×18 mm的长腰形孔, 用于把合支板,并实现竖直方向调节,满足不同轴径的要求。

图7 立板结构

6)焊块如图8所示,用36厚钢板Q235加工而成,呈L形,其缺口与立板下端靠齐,并焊接牢。 焊块的下平面有2×M10螺孔, 用于把合把合板。 侧面开有大的倒角,迎风一侧尖尖的, 呈流线形,让风流过,减少受风力作用。

图8 焊块结构

7)把合块如图9所示, 材料选用尼龙,起绝缘作用,其上有3×φ12孔,2个用于把紧把合板,1个用于装配测振阵子。其结构特点是侧面和一端开有大的倒角,上宽下狭一侧尖, 呈流线形,让风流过,不形成涡流。

8)连接板如图10所示,从挡油盖上拆下4×M10螺栓,R650节圆上分布4×φ14孔用于把紧挡油盖,使连接板与挡油盖形成为一体;圆弧R628是为了让开挡油盖凸起的斜坡,两侧各有4×M20通孔, 分别用于把合左、右支架, 使左、右支架生根。

9)右支架、左支架如图11和12所示,底脚分别与连接板把紧,直臂上各有4×φ20孔, 右支架和左支架的直臂夹抱住立板下端,再用2×M16螺栓

图9 把合块结构

图10 连接板结构

图11 右支架结构

图12 左支架结构

把紧,当立板需要轴向移动时,可通过窜动2×M16把紧螺栓的位置实现。

5结语

优化后的测振支架结构选材合理,可以避免涡流的形成,减小风力影响,挡油盖处的左右立体支架结构,有效地加强了整体的强度,提高了整体刚性,构思独特巧妙,连接简捷紧凑。在风力影响严重,无处生根的苛刻条件下,完成对测振装置的加持和固定,保证转子装配动平衡试验的顺利进行。

该测振支架,已在60万、GE燃机390H、核电半速1 250级汽轮发电机组的动平衡试验过程中得以应用,满足动平衡试验精度要求,达到了预其效果,得到认可。

该测振支架具有一定的通用性,通过调节支板和立板的位置,来满足转子轴不同轴径,不同轴向距离需要,从而降低工装费用,获得良好的经济效益。

作者简介:

安志香,女,1965年生,高级工程师,东北林业大学林业机械专业毕业,哈尔滨电机厂有限责任公司工装分厂高级工程师,从事工装工艺装备设计工作。

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