当前位置:首页 期刊杂志

甲醇再生装置处理效率提升研究

时间:2024-07-28

房建宇,景 元,任正城,高 欣,常 胜,黄 霄,马双伏

(中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西榆林 718100)

1 甲醇再生装置工艺介绍

甲醇再生装置采用常压精馏工艺(见图1)回收气田采出水中的甲醇,设计处理能力为150 m3/d。经过预处理后的含醇采出水[1],进入废水换热器与塔底水进行换热后,进入原料加热器加热升温,再经机械过滤器去除杂质后进入精馏塔,气相甲醇从塔顶进入冷却器,经冷却成为甲醇液体,进入回流罐,回流罐中的大部分甲醇,经甲醇产品冷却器冷却后,由回流泵输送至产品甲醇罐,一少部分甲醇返回塔顶,控制塔顶温度[2]。塔底水一部分进入废水换热器,与原料液进行换热后进入回注系统,另一部分进入重沸器,经蒸汽加热后回到塔底,控制塔底温度。塔顶产品甲醇浓度大于90 %,塔底水甲醇含量小于0.1 %。

图1 甲醇再生装置工艺流程图

2 甲醇再生装置运行问题

(1)随着气田开发,采出水水量增加、水质变差,导致换热器、加热器、塔盘堵塞,设备清理、维修频率升高,每次检修时长2 d~7 d 不等,导致采出水处理不及时,影响天然气产量。

(2)废液泵滤网堵塞情况仅靠塔底液位判断不够准确,导致废液泵烧毁,从而影响采出水处理效率。

(3)甲醇再生装置设计处理能力为150 m3/d,由于气田前期未完全开发,甲醇再生装置处于低负荷运行,处理量为40 m3/d~60 m3/d,但是随着气田的开发,采出水处理量需进一步提升,可是生产实际中处理量达到120 m3/d 以上时,各项工艺参数波动明显,难以调控,装置稳定性变差,处理量无法保持。

3 处理效率提升方法研究

3.1 原料水水质优化

原料水是采出水预处理单元的产品,因此,优化原料水水质要从预处理单元着手。预处理单元原有流程:采出水经卸车池进入除油罐进行初步除油,再进入调节罐沉降,依次加入NaOH、双氧水、絮凝剂,充分混合后进入斜管除油器再次除油,除油后的采出水进入中间罐,后经过粗、精两级过滤后进入原料水罐(见图2、图3)。

原工艺流程中沉降、过滤及加药都存在着一定问题,具体如下:

(1)沉降缓存单元由于设备及工艺缺陷,缺少排泥装置。悬浮物在其中循环往复,日积月累,导致原料水水质逐渐变差。

(2)由于沉降缓存单元运行效果不佳,导致过滤单元负荷较大,长期超负荷运行,严重影响过滤效果,同时由于反冲洗水源等问题使粗过滤器容易受到污染,加剧精细过滤器负荷,最终导致过滤单元出水水质差。

图2 采出水预处理装置工艺流程图

图3 采出水预处理工艺示意图

(3)加药单元缺少混合装置,同时加药间隔时间不足,药剂间相互影响严重。配药系统操作不便,搅拌装置电机功率低,造成药剂混合不均匀甚至出现药剂结块的现象,致使药剂不能很好的溶解参与反应。

在调节罐转水泵与中间水罐之间安装预反应器和旋流分离器,流程改变后的采出水在预处理过程中将不再进入高效斜管除油器。同时新增一具加药装置,将原来“NaOH+双氧水+聚丙烯酰胺”的加药方式改为“双氧水+NaOH+聚合氯化铝/聚丙烯酰胺”的加药方式,保证四种药剂同时加注并充分反应。根据试验确定加药量及顺序为:先加入455 mg/L 的H2O2,再加入NaOH调节pH 至7.2,再依次加入175 mg/L 聚合氯化铝和2 mg/L 聚丙烯酰胺(见图4~图7、表1)。

图4 改造后工艺流程图

图5 加药流程改造图

图6 优化前设备出水水样

图7 优化后设备出水水样

表1 优化前后调节罐、中间罐、粗过滤器、精细过滤器出水对比

由此可见,预处理系统的加药优化和工艺优化对原料水水质提升很大,甲醇再生装置的日均处理量由121.2 m3提高到了142.8 m3。

3.2 甲醇再生区域设备优化

原有塔底废液泵为大连环友牌屏蔽泵,扬程为100 m,流量为12.5 m3/h,2016-2018 年共故障26 次,其中断轴13 次,电机烧毁9 次。每次修理需2 d~4 d,两台泵均损坏无备用配件时更将导致整个甲醇再生系统瘫痪。

废液泵出口管线管径为DN50,高差为6 m,经分析,发现此屏蔽泵选型与实际工艺流程不符,导致原屏蔽泵载荷过大,频繁断轴。

塔底废液泵前过滤器为篮式过滤器,废液中杂质含量有较大波动时,无法仅通过塔底液位等参数判断过滤器堵塞情况,从而导致废液泵频繁起跳,甚至电机烧毁。

2019 年初对塔底废液泵进行重新选型,选用扬程为70 m,流量为12.5 m3/h 的海密梯克牌屏蔽泵;同时对篮式过滤器顶盖加装压力表,根据压力表示数判断过滤网堵塞情况,保证滤网及时清理,降低屏蔽泵电机受损频率。

优化后,屏蔽泵的故障频率由9 次/年降低至2 次/年,断轴频率由4 次/年降低至0.5 次/年,电机烧毁频率由3 次/年降低至1 次/年,在节约成本的同时,降低了废液泵的故障频次,每年废液泵检修天数由18 d~36 d 降低至4 d~8 d,间接提高了甲醇再生装置的处理效率,保证采出水得到及时处理。

3.3 甲醇再生装置工艺参数优化

甲醇再生区原工艺参数要求(见表2)。

根据装置实际运行情况及多年调试经验,对塔底温度、塔顶温度、回流罐液位和废液泵压力等参数进行了进一步优化,优化后修订工艺参数(见表3)。

图8 优化前后日处理量对比

表2 优化前甲醇再生装置工艺要求

表3 优化后甲醇再生装置工艺要求

在运行过程中发现参数与表3 不符时,需及时对装置进行调控。

3.4 优化前后数据对比

原料水水质、设备、工艺参数优化之后的日处理量与优化之前数据进行对比(以冬季高峰供气期间为例)(见图8)。

4 结论

(1)原料水水质优化后,甲醇再生装置的处理效率提升明显,且管线、管束、塔盘、滤芯等清理频率和设备维修频率明显降低;

(2)在原有设备和工艺参数的基础上进行优化,对甲醇再生装置的处理效率也有一定的提升;

(3)随着气田的开发,采出水的水量和水质已不比设计初期,需不断对设备及工艺进行研究和更新,才能突破原有瓶颈,满足当下的气田生产需要。

免责声明

我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!