时间:2024-07-28
付朝霞
(北京十三陵蓄能电厂,北京 102200)
某抽水蓄能机组于1996年投产,为三相、立轴、空冷、半伞、同步可逆式机组。机组发电额定容量222 MVA,电动额定容量218 MW,额定电压13.8 kV,额定电流9 288 A,三相三支路星接,中性点不接地运行。定子绕组为180槽双层叠绕棒形绕组,整数短节距,定子线棒为F级环氧粉云母少胶VPI绝缘体系,线棒安装采用弹性绕组安装系统(EWB)。该机组每年安排一次C级检修,并于2006年进行了首轮A级检修,A级检修吊检定子和转子。此次检修中发现定子线棒出槽口存在电腐蚀现象。
空冷黄绝缘抽水蓄能机组由于其特殊的运行方式,容易产生电腐蚀。尤其是出槽口处,由于电位梯度大,场强集中且不均匀,若线棒表面和槽壁失去电接触,在高电压作用下,就极易发生高能量的容性放电,产生电腐蚀。
在A修中,对出槽口处电腐蚀采用半导体硅胶在线棒与齿压板之间进行“搭桥”处理,保证线棒槽部分良好的地电位。
在2012年进行的机组C级检修期间,发电机安排有一项非标项目,即局放耦合器的安装。
定子绕组的常规C修试验项目包括:定子绕组绝缘电阻、吸收比及极化指数,定子绕组分支及总体直流电阻,定子绕组直流耐压及泄漏电流,直流耐压为2.5 Un(34.5 kV)。所进行的试验项目其试验数据均符合相关规程规定,且与历史数据比较没有明显变化。
C修试验完成后,发电机进行局放耦合器安装。耦合器安装于三相各分支的汇流排上。将安装点的主绝缘打磨掉,露出铜导体与耦合器连接,安装完成后对绝缘进行重新包扎处理。
耦合器安装完成24 h后,安排的试验项目包括:定子绕组绝缘电阻及吸收比,定子绕组直流耐压及泄漏电流,定子绕组端部局部泄漏试验,定子绕组交流耐压试验。
绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流、局部泄漏试验的结果均符合规程规定,且与耦合器安装前的试验结果相比无明显差别。然后进行定子绕组的交流耐压试验。
交流耐压试验采用的是串联谐振耐压,耐压值为1.5 Un,即20.7 kV。耐压时被试相首尾短接,非被试相短接接地。
(1) A相试验时,当电压升至18 kV时,听到机坑内传出一声响亮的放电声,从声音判断,放电点在A相161—162槽附近。放电后失谐,仪器高压直接断开。
(2) B相试验时,正常升压至20.7 kV,耐压时间为1 min,试验过程未出现异常闪络或放电,试验通过。
(3) C相试验时,加压至17.6 kV,发生了与A相类似的放电现象,失谐,高压自动断开。观察C相的放电位置在141—143槽附近。
A,C相放电现象相似,放电声音响亮,判断声音是从出槽口、绕组端部、汇流排等部位发出。
A相在耐压试验异常放电后,无论是目视检查还是绝缘测量,均未发现A相绕组存在明显异常。C相耐压试验异常放电后测量绝缘电阻,发现绝缘已经击穿,因此先从C相寻找故障点。
C相出现放电现象后,用2 500 V摇表测量绝缘电阻,具体测量结果见表1。
表1 C相绝缘测量结果
甩开C相新装的3个耦合器,再摇C-地绝缘,电压升至500 V,绝缘值161 kΩ,排除耦合器的问题。从绝缘电阻测量结果初步判断,C相发生的是线棒绝缘对地击穿故障。
C相绕组在耐压试验时主绝缘已经击穿,但仍有100 kΩ的绝缘,属于中低阻接地,未完全死接地。因此,决定采用“大电容放电法”,即用5 000 V绝缘摇表充放电观察放电点,以确认故障点位置。
将AB相短接,用5 000 V绝缘摇表对AB相充电5 min,然后对C相放电,观察放电点。初步确认为143槽上层线棒槽口处放电。
目视检查A相161、162槽附近相关位置,未发现异常放电痕迹。打开耦合器检查,一、二次接线均良好,未发现异常。检查周围位置,也未发现放电痕迹。
用2 500 V摇表测量A-BC-地的绝缘,绝缘电阻值为1.56 GΩ,绝缘电阻数值与试验前相比未发现有明显变化。
无论是目视检查还是绝缘测量,均未发现A相绕组有明显异常,因此决定对A相采用“加压观察法”查找。“加压观察法”是对故障相和地之间加压,观察定子绕组是否有放电声和火花或烟缕。
升压至8.5 kV时,机坑内162槽附近出现较严重放电声,并观察到162槽槽口处、线棒与齿压板之间出现电火花,但此时仪器未失谐,故手动降压。检查162槽上下层线棒层间,发现有类似烧灼痕迹。
为了加快A相绕组故障点绝缘的烧穿,向162槽内注半导体胶,与齿压板进行搭接,使162槽内线棒接地良好。
注胶后,再用2 500 V摇表测量A-BC-地的绝缘,绝缘电阻值为2.65 GΩ。
再次升压至5 kV,仪器失谐,高压断开,无放电声,观察162槽有烟缕冒出。
此时用2 500 V摇表测量A-地绝缘,电压仅升至153 V,绝缘值为37.4 kΩ,A-BC的绝缘电阻为1.98 GΩ。
根据以上试验结果,初步确定A相故障为162槽线棒绝缘对地击穿,但未明确故障位置在上层线棒还是下层线棒。
定子吊出后,首先进行的工作是检查确认143号槽及162号槽故障线棒为上层线棒还是下层线棒。
打开定子上下护板后,用中频焊机将C相143号、A相162号线棒上端部连接板解焊,将上下层线棒分开,再用2 500 V摇表分段测量绝缘电阻。具体测量结果如表2所示。
表2 故障位置线棒绝缘测量结果
从测量结果可以准确判断出:143号及162号槽均为上层线棒出现绝缘对地故障。
故障线棒拆除后进行的检查发现,2根线棒的击穿部位非常相似,均位于线棒上端部出槽口附近,击穿部位有明显的电腐蚀侵蚀烧灼痕迹,外绝缘有磨损。
(1) 直流耐压试验无法发现出槽口处的绝缘缺陷,而交流耐压试验较易发现槽口处的绝缘缺陷。
(2) “加压观察法”和“大电容放电法”查找定子绕组故障点,均适用于接地部位在出槽口及端部等可视部位的对地故障情况。
(3) 对于空冷黄绝缘机组,由于其定子出槽口处复杂的场强分布及易脏污等特点,易发生电腐蚀。长期的电腐蚀对主绝缘的侵蚀,会导致主绝缘缺失变薄,在耐压试验中易出现对地击穿故障。
大型水轮发电机定子绕组发生绝缘击穿时,如果处理不当,极易使故障扩大,从而增加修复难度,延长修复工期。因此,在试验查找故障过程中,应慎重选择试验方法,避免故障范围的扩大。
我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!