当前位置:首页 期刊杂志

超高水材料充填掘进空巷技术研究与应用

时间:2024-07-28

徐文平

(马道头煤业有限责任公司,山西 大同 037100)

煤层地质条件千变万化,特别是受火成岩侵入和断层群影响的区域,煤层连续性受到严重破坏,掘进现场无计划揭露地质构造时有发生,形成了空巷和废巷,严重制约矿井的安全生产衔接,需要及时充填。传统的空巷充填材料以木料、钢梁、煤矸、粉煤灰为主,充填费用高,耗时长,用工多,劳动强度大,充填后的空巷仍然存在大量的缝隙,形成了有害气体积蓄空间。为了确保空巷充填安全经济和快速可靠,提出采用超高水材料进行充填[1-3]。该材料具有诸多适合充填优点,如:早强快硬、初凝时间可调、混合浆液前期流动性好等,固结后体积应变小,在三向受力状态下不可压缩性好。

1 工程概况

马道头C3#层二盘区2222 巷为8222 工作面的进风顺槽,该巷沿煤层底板掘进,为全煤巷道。巷道设计高度为3.7 m,宽度为5.4 m,设计长度为2382 m,煤层倾角1°~3°,平均2°。在实际施工过程中,2222 巷地质条件十分复杂,火成岩侵入严重,断层带较多,煤层倾角变化较大,煤质酥松,支护复杂。掘进至424 m 处遇H=4.5 m、∠25°正断层,掘进队以5°坡向下施工;掘进至440 m 处遇H=5 m、∠23°正断层,该处煤层被火成岩侵入,继续以5°坡向下施工;又掘进23 m 后遇到岩墙21 m,掘进队平掘度过后,探巷发现煤层在巷道上方。根据前方钻孔及实测巷道标高,推断煤层赋存倾角为5.5°,正常施工需掘进173 m 岩巷才能见煤层底板,决定退后123 m,在原有巷道进行填充超高水材料再进行挑顶,继续向前掘进。

2 超高水材料充填方案设计

2.1 超高水充填系统建立

(1)充填泵站

利用2222 巷里程420 m 处的调车硐室作为充填泵站硐室,该硐室规格为长10 m×宽4.5 m×高3.7 m,能够满足泵站布置要求。泵站选用型号为ZBYSB210/9-18.5 型液压双液注浆泵,设备参数见表1 和表2。

表1 注浆设备及参数表

表2 设备配套及参数表

(2)管路布设

为了把泵站制备的浆液输送到2222 巷待充填区域,需要布设管路进行浆液的输送,管路规格按照表3 中要求的规格尺寸准备。

表3 泵站管路规格参数表

(3)通风系统构建

充填区域正常通风,超高水充填前,2222 巷已由里向外用煤矸充填至里程465 m 处,充填高度为原巷道的2/3。充填期间,充填区域正常通风,待充填完毕时,直接切断充填区域通风,将风筒撤至465 m 处,并用煤矸石将原巷道口完全充填。

2.2 充填工艺及作业流程

(1)充填工艺

采用的超高水材料主要由A、B 两种物料组成。A、B 物料分别以质量比1:6 比例在各自的浆液融合桶中与水融合,再以1:1 比例在双液泵中配合使用,经三通运送至充填区域,如图1。

图1 超高水材料空巷充填系统图

(2)充填作业流程

充填作业前向2222 巷迎头铺设两条管路(两条四寸管用于超高水材料充填作业,另一条为2 寸管,用于充填时排放巷道内气体)。充填作业分两次进行,首先将混合管挂在原巷道465 m 顶板上,对煤矸石充填区域进行充填。第一次充填完毕后,对原巷道545 m 处未能充填区域进行第二次充填,如图2。具体操作为:启动泵,试运转1 min 后,若无异常,可将2 根单浆管接至三通,另外一个通路连接混合管,注浆;ZBYSB 系列液压注浆泵具有恒功率特性,即注浆压力低时,自动保持较大注浆流量,注浆压力高时自动减少注浆流量,注浆终压时,可做到保持高压,注浆流量极小,注浆中途如需改变注浆压力,调溢流阀即可;注浆结束时,应立即将吸排浆管放置在清水中,吸排清水不少于10 min,保证管路中无残留浆液。

图2 超高水材料充填流程示意图(m)

(3)注意事项

吸浆管龙头应全部置于浆液面以下,不能吸入空气,也不能将吸浆龙头去除直接用吸浆管吸浆;要保证浆液搅拌均匀,无大颗粒及异物进入吸浆管;吸浆管与吸浆接头之间一定要用管箍或铁丝卡紧,不能漏气;注双液浆时,应固定使用同一搅拌桶。

3 技术经济对比及效益评价

结合以往施工经验提出三种充填空巷的方案:(1)原巷道充填超高水材料;(2)用U 型钢棚和木垛加强空巷支护方案进行充填;(3)分层挑顶,最后来进行技术经济分析与效益评价。

3.1 充填超高水材料方案

2222 巷净高3.7 m,净宽5.4 m,净断面为19.98 m2。综合考虑巷道成型、片帮、裂缝等影响,将净断面定为20 m2,充填范围为467~545 m,共计78 m,所以注浆量=20 m2×78 m=1560 m3。本次施工过程共使用超高水材料260 t,项目单项费用见表4。本次超高水材料充填后,注浆设备、搅拌桶等均采用原矿井已有设备,按照5 年年均折旧法计提折旧,本次充填方案设备摊销成本为(18+2.909)÷5=4.181 8 万元。如前所述,本次超高水材料充填总费用为:设备摊销成本+超高水材料费+技术服务费=4.181 8+39.338+10=53.519 8 万元,预计施工工期10 d。

表4 充填超高水材料项目成本费用统计表

3.2 U 型钢棚和木垛加强空巷支护充填方案

用U 型钢棚和木垛加强空巷支护方案进行充填的方案施工距离同样为78 m,地点与超高水材料充填地点一致,方式采用U29 钢棚+方木。在架设U29 钢棚时,每架钢棚由三根直腿、一节棚梁组成,棚梁净宽3.3 m,每根棚腿由两段2500 mm 长棚腿组成,搭接长度不小于450 mm,棚腿间距为1350 mm,棚间距1000 mm。支设木垛所用方木为200 mm×200 mm×2000 mm,呈井字型支设两排,且每排木垛交叉搭接。项目单项费用见表5。U29 钢棚成本+木垛成本80.321 2万元,预计施工工期20 d。

表5 做假顶项目成本费用统计表

3.3 分层挑顶方案

分层挑顶进行充填的方案施工距离为156 m,第一次挑顶78 m后,退后至挑顶位置再次挑顶78 m。挑顶段为全岩巷道,延米单价为1.2 万元/m,预计施工总工期42 d。

3.4 技术经济分析与效益评价

(1)充填超高水材料与架U 型钢棚和木垛加强空巷支护对比,虽然架U 型钢棚和木垛加强空巷支护的技术和工艺均已熟练,但成本很高,充填超高水材料能够相对节省成本26.801 4 万元。

(2)分层挑顶方案施工时间长,工人劳动强度大,施工工期为42 d,人工成本高,总成本远高于充填超高水材料方案,而且分层挑顶施工方案施工难度大,工程质量难以保证,影响后期工作面安全回采。

(3)对于2222 巷充填方案的选择无论从经济效益上,还是从充填效果、底板维护、回采安全等方面考虑,均应选择超高水材料充填方案。该方案与架钢棚和支木垛方案和层次挑顶方案相比,工人劳动强度小,工期短,超高水材料充填时可以根据实际需要调整和控制充填体的强度,满足巷道正常掘进和后期采煤工作面回采要求。

4 结论

(1)超高水材料充填技术由于充填材料含水量高,使用材料少,相比于其他充填方案具有明显的成本优势,凭借超高水材料浆液的良好流动性即可完成空巷的充填,不需要对密闭空巷有害气体进行控制,从而节省其他施工方案的人力和物力,经济效益显著。

(2)超高水材料固结体自身具有较好的承载能力,能够通过把围岩裂隙、破碎矸石及碎煤胶结起来,提高整体性能和承载性能,使得空巷与顶底板和两帮密实为一个整体,消除了空巷塌陷的威胁,能够有效解决工作面空巷对底板的不利影响,很好地覆盖了浮煤及围岩裂缝,具有较好的防灭火作用,同时避免了空巷漏风,有利于2222 巷后期的正常掘进和采煤工作面后期回采时安全施工。

(3)超高水材料充填技术具有良好的技术经济效益,值得在同类型矿井空巷充填过程中推广应用。

免责声明

我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!