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浓缩机消泡问题的探索及治理

时间:2024-07-28

宋 军 姚玉银 徐同金

(枣矿集团柴里煤矿,山东 滕州 277519)

1 概况

柴里煤矿位于滕州市西岗镇,始建于1960年,1964年建成投产,隶属于山东能源枣矿集团,是我国第一对厚含水冲积层下、开采厚煤层的试验型矿井。柴里煤矿选煤厂是一座集原煤提升、洗选加工、商品煤外运和产品销售于一体的矿井型选煤厂,历经多次改扩建,原煤产量由年产30万t,提高到年产300万t。目前,该厂采用50~0 mm级原煤不脱泥重介分选、0~0.3 mm煤泥物料进行浮选的选煤工艺。

2 浓缩机溢流水泡沫的产生及危害

洗煤厂现用NXZ-30、NT-45型耙式浓缩机作为煤泥水浓缩设备。在浮选系统生产过程中,随尾矿带入的浮选药剂产生的泡沫进入浓缩机,随着浓缩机溢流进入循环水池,混入重介脱介筛喷淋水系统中。这些泡沫与细碎木刹、棉纱混合,始终悬浮在水面上,具有不易破碎、难以沉淀的特点,一同跟随溢流进入脱介筛喷淋水系统中,使得脱介筛喷淋水混浊,长时间的积蓄造成喷淋水喷头堵塞,有时甚至要被迫停车,专门清理完喷头后继续开车。不断开停系统造成大量介质流失,介耗平均值上升至1.5 kg/t煤左右,形成恶性循环。

3 浓缩机滤清三级消泡法

针对浓缩机泡沫较多的实际情况,经过不断的尝试及研究探索[1-2],采取了一系列行之有效的治理方法,有效降低了浓缩机泡沫量,为提高系统清水质量打下基础。

(1)增加过滤篦子消泡

根据两台浓缩机的溢流水最终汇集到循环水池的特点,分别在各自浓缩机溢流水与循环水池交茬处安装筛缝0.5 mm的不锈钢筛网作为篦子,篦子倾斜一定的角度,使溢流水经过篦子形成冲刷效果。冲刷可将大泡沫打碎,溢流水中大于0.5 mm的细微颗粒、细碎木刹、棉纱等被过滤出来,由专人定期清理,避免进入喷淋水系统,实现第一级消泡,起到了一定的消泡效果。

(2)安装挡泡装置消泡

由于泡沫中含有大量空气,其密度小,质量较轻,在汇合杂物后,漂浮在浓缩机清水的最上层,长时间无法消去。当其积聚到一定数量,泡沫高度高于溢流堰时,无法被拦截,泡沫越过溢流堰进入循环水池,虽然有篦子消泡,但总体效果欠佳,不少泡沫还是能够进入重介喷水系统,造成系统水污染。为了有效解决这个问题,通过不断实践与探索,采取在浓缩机溢流堰周边增加挡泡装置的办法,实现第二级消泡。

挡泡装置主要由挡泡U型支架、支架锁紧机构、挡泡皮带组成,如图1。

图1 挡泡装置示意图

① U型支架

U型支架用角钢焊接而成,其一端呈一个大U型,方便将其卡在溢流堰上,实现与浓缩机溢流堰的固定;其另一端设计成一个小U型,将挡泡皮带卡在其中,使之不能随便移动,增加稳定性。

② 支架锁紧螺母

由于浓缩机溢流堰为混泥土材质,各处形状不规则,无法使用同一尺寸的U型架。为了方便加工及保证现场安装的灵活性,最终采用螺栓顶丝作为锁紧机构,通过松紧调节螺栓,使统一尺寸的U型架可安装在不规则溢流堰上。

③ 挡泡皮带

挡泡皮带采用的是普通废旧皮带,其简单易得,而且韧性好,不易损坏。使用时将其插入U型支架的小U型端卡槽中固定即可。

由于浓缩机直径较大,挡泡装置采取分段安装方式,约2 m/个,整体高度比溢流堰高200 mm,多个挡泡装置最终拼装组合成浓缩机周边新的挡泡堰。

其过滤泡沫原理为:

挡泡装置与浓缩机溢流堰之间永远存在缝隙,所以当清水层上表面高于溢流堰上端时,清水将顺着该缝隙淌出。清水层上面的泡沫层由于比水轻,所以只能漂浮在最上层,无法越过新加的200 mm的挡泡皮带,最终被控制在浓缩机内,达到过滤泡沫的目的。

(3)喷淋水冲刷稀释消泡

通过挡泡装置的安装,系统内的泡沫大大减少,但是挡泡装置只是将大部分泡沫控制在浓缩机内,无法从根本上消除泡沫的产生,浓缩机内的泡沫总量还在不断增长。只有消除泡沫,才能解决根本问题。安装喷淋水,是一个低成本、见效快的方法。

根据现有浓缩机的运转方式不同,形成了两种喷淋水方式,有效减少了泡沫的产生,形成第三级消泡。

① 针对中心驱动的NXZ-30浓缩机,在其中心入料处安装环形喷淋水。中心喷淋水喷头采用喷水喷头,喷水喷出后呈扇状,直接冲击稀释中心入料端的泡沫,提高消泡效果。为了避免喷头掉落,进入浓缩机导致事故的可能性,对所有喷头进行了特殊固定,消除了事故隐患。

② 针对周边驱动的NT-45浓缩机,由于其走道跟随耙架一起始终处于旋转状态,沿着浓缩机走道安装清水管,在浓缩机内安装潜水泵,利用浓缩机内部清水层的清水对浓缩机内部泡沫冲刷,对浓缩机中泡沫进行稀释,以消除泡沫,促进煤泥沉淀消除,效果良好。

4 结论

通过增加消泡篦子、安装挡泡装置和喷淋水冲刷稀释消泡这三级消泡,浓缩机内泡沫明显减少,重介喷水质量有了较大提高,堵塞喷头的次数由以前的几乎班班堵,实现了现在基本不堵塞。系统喷淋水清洁度增加,水压达到合理的0.18~0.22 MPa之间,水量也得到了有效保证,系统介耗降至0.8 kg/t煤,得到了有效控制。

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