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高河能源W4301 工作面切眼Xw15 陷落柱注浆堵水加固技术

时间:2024-07-28

吴慧科

(山西潞安矿业(集团)高河能源有限公司,山西 长治 047100)

地质构造[1-2]是影响我国煤矿安全开采的重要因素,陷落柱由于其内部岩石往往较为破碎且胶结性差,极易导通底板含水层,且会造成工作面冒顶问题。因此,陷落柱的治理[3-5]是广大煤炭技术人员广泛研究的课题。

1 工程概况

高河矿主采3 号煤层,煤层平均厚6.71m,煤层底板标高+350~ +570m,中奥陶统奥灰水位标高约为+660m,承受的奥灰水压介于0.9~3.1MPa 之间,全井田带压开采。目前,矿井准备回采W4301 工作面。根据三维地震勘探和在W4301 切眼巷钻探情况,查明Xw15 陷落柱位于W4301 工作面内的西南角,距离W4301 切眼巷7m 左右,距离W4301 进风巷70m 左右,椭圆状,长轴为东西方向,长度75m,短轴为近南北方向,长度为53m。探测显示Xw15陷落柱内无出水、漏水、渗水现象,判断该陷落柱为不导水陷落柱。但由于陷落柱内部岩石胶结性较差,岩石较为破碎,回采时容易发生顶板冒落和底板陷落事故,加之全矿井带压开采,防止采动裂隙与奥灰水导通,降低奥灰水对工作面开采的危险,决定对该陷落柱进行注浆加固。

2 注浆堵水加固方案

2.1 加固范围及钻场布置

依据前期探查查出的Xw15 陷落柱的范围,水平方向钻孔控制到Xw15 陷落柱轮廓外20m,垂直方向钻孔控制到煤层层位顶板以上10m、煤层层位底板以下25m。结合陷落柱位置,本次注浆堵水加固施工在W4301 切眼施工,切眼高3.8m,巷宽7m,钻场长度从进风顺槽口向北64m 至144m 处,共80m 范围。

2.2 钻孔布置参数

注浆钻孔位于W4301 切眼回采侧煤壁,分为顶板钻孔和底板钻孔。

(1)底板钻孔

根据高河矿地质情况,以及以往注浆堵水工程实践,设计5 排38 个钻孔。钻孔均垂直回采侧煤帮,方位角为90°。具体为:① 第一排8 个钻孔,开孔编号Ad(1-8),终孔编号(1-8)d,倾角-29°,钻孔长度65m;② 第二排8 个钻孔,开孔编号Ae(1-8),终孔编号(1-8)e,倾角-16°,钻孔长度94m;③ 第三排8 个钻孔,开孔编号Bf(1-8),终孔编号(1-8)e,倾角-66°,钻孔长度90m;④ 第四排7 个钻孔,开孔编号Be(①-⑦),终孔编号(①-⑦)a,倾角-7°,钻孔长度91m;⑤ 第五排7 个钻孔,开孔编号Ag(1-7)),终孔编号(1-7)g,倾角-51°,钻孔长度32m。钻孔布置如图1 所示,钻孔参数如表1 所示。

图1 底板注浆钻孔布置平面图

表1 底板钻孔参数表

(2)顶板钻孔

顶板钻孔同样按照5 排设计,共32 个注浆钻孔。钻孔均垂直回采侧煤帮,方位角90°。具体为:① 第一排8 个钻孔,编号Ca(1-8),倾角26°,钻孔长度22m;② 第二排8 个钻孔,编号Cb(1-8),倾角11°,钻孔长度51m;③ 第三排8 个钻孔,开孔编号Cc(1-8),倾角6°,钻孔长度91m;④ 第四排7 个钻孔,开孔编号Cc(①-⑦),倾角6°,钻孔长度91m;⑤ 第五排1 个钻孔,开孔编号Cf,倾角27°,钻孔长度89m。钻孔布置如图2所示,钻孔参数如表2 所示。

图2 顶板注浆钻孔布置平面图

表2 顶板钻孔参数表

2.3 钻孔施工

在钻孔施工过程中,出现水文地质等异常情况,应及时汇报并调整钻孔角度、方位、深度、数量。钻孔施工自进风顺槽侧开始,排与排之间、每排孔与孔之间采用间隔施工。

2.4 钻孔结构及施工工艺

注浆钻孔采用两级孔径,开孔孔径Φ113mm,施 工 到10m 停 止, 下 入Φ108mm 套 管( 长10m),并安装孔口安全装置。孔口管壁后注入42.5R 普通硅酸盐早强水泥,凝固时间8~12h 达到强度、封闭效果要求后,用Φ75mm 钻头透孔至孔底再钻进0.5~1m起出钻具,然后孔口安装测压系统,孔口压力达到4MPa,并持续稳压30min,试验钻孔周边无渗漏水、套管无位移、帮底无鼓起、顶无冒落现象。测试合格后,更换Φ75mm 钻头,继续钻进至终孔层位。

3 注浆堵水施工工艺

3.1 注浆材料及浆液

本次注浆采用42.5R 普通硅酸盐早强水泥。每个钻孔在注浆前均需进行压水试验,冲孔并疏通孔内岩石裂隙,并由此决定浆液浓度,原则上浆液先稀后稠,出现跑浆和串孔时提高浆液浓度。

3.2 注浆方式及压力

采用终孔一次性连续注浆。根据该处底板承受的奥灰水压为1.67MPa,初步确定Xw15 陷落柱注浆加固终压为4MPa。施工过程中根据实际情况可适当调整注浆压力。

3.3 注浆顺序

原则上施工一孔注一孔,如经初步探查孔做压水、压浆联通试验相互无影响,可以边打孔边注浆或同时实施两个及多个注浆孔同步注浆。每个钻孔施工中出现5m3/h 水量以上的,起出钻具随时注浆,自始至终反复透孔,直至达到注浆结束标准。

3.4 注浆结束标准

注浆过程中在注浆压力达到4MPa 时,认为该孔达到压力结束标准。达到压力标准后应逐次降低泵量至50L/min,并维持30min。

4 现场施工效果分析

4.1 施工情况

本次注浆施工共计37d,完成70 个钻孔的注浆施工,共计进尺4969m;累计使用水泥83t,单孔最大注浆量为12t,最小为0.25t,平均1.17t;注浆压力均超过4MPa,最高达11MPa。钻孔施工过程中对各钻孔的施工情况及出水量进行统计,单孔出水量最大为0.3m3/h,最小出水量为0.08m3/h,说明回采过陷落柱时底板不会发生大的突水事故。

4.2 经济效益

本次注浆堵水施工实际发生工程费用175 万元。根据Xw15 陷落柱的实际探测情况,采用注浆堵水加固后工作面推进长度可增加约100m,可多回收煤炭资源约23.3 万t。按照每吨煤100 元利润计算,再扣除注浆加固施工工程费用后,可实际增加利润约2155 万元,

4.3 效果分析

由于Xw15 陷落柱距W4301 工作面切眼较近,工作面初采期间就会揭露陷落柱,且老顶初次来压强度较大,因此,在工作面回采过陷落柱期间,需加强对工作面顶板的管理。队组拉架工严格按照作业规程要求,保证工作面液压支架的初撑力,并及时打开护帮板护帮,且在顶板破碎时采取跟机带压拉架和提前带压拉架的方法,保证工作面顶板安全。回采工作面在过陷落柱期间没有出现大范围的片帮冒顶现象,并且陷落柱未与底板奥灰含水层导通,没有出现工作面顶板淋水和涌水现象,保证了回采工作面安全高效生产。

5 结论

通过采用注浆堵水加固和加强工作面顶板管理等技术方法后,W4301 工作面可多回收煤炭资源约23.3 万t,可增加利润约2155 万元。在工作面回采过陷落柱期间没有出现大范围的片帮冒顶现象,也没有出现淋水、涌水现象,保证了回采工作面安全高效生产。

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