时间:2024-07-28
常 东
(潞安集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿,山西 晋城 048000)
夏店煤矿3116 工作面因为陷落柱X2的缘故被分成三个回采面,其工作面情况见表1,巷道布置图如图1所示。3116 工作面所采3#煤层地质情况为: 1~3m厚的泥岩直接顶, 5~15m厚的细砂老顶,0.3~0.5m厚的伪顶,0.8~1.4m厚的直接底,6.8~9.01m厚的细砂岩老底。工作面煤层原始瓦斯含量为 2.4~8m³/t,瓦斯压力 0.18~0.39MPa,煤体坚固性系数 0.5,透气性系数 0.053m2/(MPa2·d)。3#煤层没有临近煤层实施保护层开采,且煤层渗透率为 0.0038~2.2430×10-3μm3,为典型的单一低渗透煤层。在回采期间,瓦斯抽放率和绝对涌出量预测值分别为30%和14.6m3/min,属于瓦斯矿井,煤尘具有爆炸性。在夏店矿+770m水平31采区3116工作面进行高压注水驱替促抽治理瓦斯试验,且将3116工作面(外 2)回巷区域的81~90#抽采钻孔联孔区域、 48~54#抽采钻孔联孔区域和105~112#抽采钻孔联孔区域等三个区域设为注水试验点进行现场高压注水。
表1 3116工作面情况表
3116工作面原始瓦斯含量为2.4~8m³/t,相对较高。钻孔预抽的范围是在工作面外450m的区域,该工作面里段瓦斯含量比外段低。三个回采面的回采阶段都要开展上隅角埋管、裂隙带钻孔抽采,只有外2回采面在回采前需要开展本煤层预抽。工作面抽采钻孔布置示意图如图2所示。
(1)回采前进行本煤层预抽。在此工作面外450m的区域内,在回巷钻135个孔,在运巷钻210个孔,两个巷道设计钻孔的深度一样,均为110m,孔与孔之间都需要间隔2.5m,与巷道之间成90°夹角,两个巷道钻孔的总长为39500m。
(2)回采阶段的裂隙带抽采。回采阶段工作面需要采取裂隙带抽采,从距切眼65m的区域进行施工,到3116 回巷回风绕道外50m处结束,期间需要施工450个岩孔,总长为49500m。
图1 3116工作面巷道布置示意图
图2 工作面抽采钻孔布置示意图
由于夏店矿 3116 工作面的渗透率较低,导致3#煤层瓦斯抽采效果不理想、瓦斯衰减快和预抽范围小等问题。采用高压注水驱替促抽瓦斯技术,在抽采钻孔之间布置注水钻孔,注入高压水,在煤层中的高压水会对瓦斯产生驱替和置换解析作用,在高压水的驱替和置换解析作用下,可以使相邻抽放钻孔的瓦斯浓度增加,从而提高抽采瓦斯流量。同时,高压水还可以使煤层得到润湿,煤体增加水分,减少粉尘的产生。技术原理图见图3。
图3 技术原理示意图
(1)采用顺层抽采方式,在煤层1中钻孔2、3、4,且交替布置,然后用长度16m、外径75mm的抽采管5、6、7和封孔材料进行封孔,形成8、9、10封孔段,且长度不小于8m,最后连接抽采管路,完成抽采。
(2)抽采工作开展一段时间以后,抽采钻孔处的抽采浓度和瓦斯流量明显减小,只采用延长抽采时间的方式很难达到预期的抽采效果。依据孔内封孔的理念,把抽采孔3当成注水孔,并在抽采管6中插入膨胀封孔器11,封孔器的外部直径为55mm,其长度为1~1.5m,极限工作压力可达10MPa。
(3)采用高压胶管12把膨胀封孔器11首先和高压阀门13连接,然后再和注水流量计14和高压注水泵15进行连接。井下供水管16再与高压注水泵进行连接。除此之外的两个抽采孔(2和4)连接方式不变,继续抽采工作。
(4)将高压注水泵产生的6~8MPa的高压水通过钻孔3向煤层注水,安装的注水流量计14可以显示注水流量和压力。注水时,钻孔2、4的负压参数及抽采浓度和流量可以通过抽采管观测孔和孔板流量计17、18观测到。
(5)间隔注水和连续注水是常用的两种注水方式。确定注水时间的长短应考虑注水压力、钻孔间距及煤层实际条件等因素,注水48~96h以后,抽采钻孔2、4内不能进水。关闭阀门13,停止注水泵,封孔器继续封孔,孔内的高压水则向煤层慢慢渗透。钻孔布置图见图4,夏店矿3116 工作面钻孔施工参数如表2所示。
图4 钻孔布置示意图
表2 钻孔参数表
(1)封孔方法
注水专用封孔器由钢丝膨胀胶管、泄压阀、快速接头组成,安装方便,只需要与作业现场水路连接,完全插入钻孔内,在一定压力下,封孔器胶管膨胀实现封孔、注水破煤。使用钢丝胶管封孔器对抽采管进行封孔,不仅封孔效果较好,也避免了封孔不严的情况出现。这种封孔器是可以重复利用的,它在注水结束卸完压力后即可恢复原样。表3为封孔器的主要设计参数。
表3 封孔器技术参数表
(2)注水泵的选择
根据现场观察,发现动压注水形式更适合3116回风巷的煤层抽采瓦斯试验。该试验选取高压注水泵,为防止注水泵动力端磨损严重,润滑时使用强制与飞溅两种方式同时使用,柱塞需要配备调压阀与溢流阀,采用强制冷却进行制冷。泵组由溢流阀、泵、联轴器、压力调节阀、联轴器护罩、底座和矿用防爆电动机等组合而成。泵轴的驱动采用电动,卧式安装,需三个柱塞,直径是Φ23mm,i=3.75,410r/min的额定转速,25MPa的工作压力。
(3)试验过程
2018年9月~10月两个月主要在试验区域测定瓦斯抽采参数,通过对这些参数的研究计算确定最佳注水时机。前期工作做完后,在2018年10月22日之后,主要工作改为安装流量计,将四寸孔板流量计装在 47~55#、80~89#抽采孔联孔区域,106~113#区域装汇流管电子流量计,注水试验到2018年12月中旬完成。
在48~54#抽采孔联孔区域共完成了3组注水试验,注水孔分别为49#、51#和53#孔。48孔单孔浓度是11%,注水时浓度为26%,提高了1.6倍;49孔的注水压力9MPa,注水时间为39min,注水量为1.6m3;50孔单孔浓度12%,注水时浓度达到24%,提高了1倍。从三个孔的注水结果来看,注水时瓦斯混合流量至0.86m3/min,提高3倍。单钻孔平均混合量由原先的0.07m3/min提升到0.17m3/min。从中可以看出采用高压注水的方式,抽采瓦斯效果较好。 51孔和52孔相邻,注水压力是9MPa,注水7min后与52孔打穿,从52孔流出水。50、52孔注水后浓度是19%、26%,相比较注水前浓度的10%与11%,提高了1倍。53孔采取静压与动压注水两种方式,静压注水为90min,动压注水为45min,注水压力分别是4.5MPa与7MPa。53孔注水前瓦斯浓度为3%,注水后瓦斯浓度为21%,提高6倍左右。54孔注水前瓦斯浓度为12% ,注水后瓦斯浓度提高到26%,提高了1.2倍。该区域实施高压注水抽采瓦斯效果较好,尤其是49抽采孔对相邻抽采孔(48、50抽采孔)效果最为显著(见表4)。实施注—抽钻孔间隔布置高压注水大大增加了相邻48、50抽采孔的瓦斯浓度和瓦斯流量,联孔区域瓦斯纯流量在原来的基础上增加了5倍,注水驱替促抽瓦斯持续周期能够维持在10d左右。
表4 钻孔抽采参数的监测数据
(1)使用钢丝胶管封孔器对抽采管进行封孔,不仅使封孔效果较好,避免封孔不严的情况出现,封孔器可以重复利用,在注水结束卸掉压力后即可恢复原样。
(2)现场注水试验显示:注水时随着注水压力的增高,水对瓦斯的驱替作用较强,邻近的抽采钻孔的瓦斯浓度与瓦斯流量都增加的非常快;长时间注水后注水压力会变小,水对瓦斯解吸作用较强,此时相邻近的抽采钻孔的瓦斯浓度与瓦斯流量增加的不明显,是个相对稳定的过程。注水抽采瓦斯持续时间大概在10d。
(3)实践证明,夏店煤矿3116工作面3#煤层采用高压注水驱替促抽治理瓦斯技术,大大提高单一低渗透煤层瓦斯抽采效果,也为类似条件煤层的瓦斯治理提供了借鉴。
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