时间:2024-07-28
陈 华
(山西煤炭运销集团同晟达煤业有限公司,山西 霍州 031400)
山西煤炭运销集团同晟达煤业公司位于临汾市乡宁县台头镇,当前主要开采2#煤层。2103工作面走向长614m,倾向长140m,煤层起伏变化较大,煤层倾角平均7°,宽缓褶曲发育。煤层厚度变化为8.40~8.85m,平均8.58m。直接顶板为深灰色粉砂岩,易破碎冒落;直接底为粉细砂岩,上部以粉砂岩为主,中部岩石较碎,所采2#煤孔隙率为5.6%。
2103工作面主要采用的是双巷交叉静压注水方式进行煤层预湿,具体见图1所示。根据矿压及深基孔观测资料,设定注水超前距离为30~50m,终止注水超前距离为10m,对2103轨道平巷、2103胶带平巷同时进行注水预湿。
图1 煤层注水方法示意图
在煤层的生成及其后的变质、开采过程中,由于挥发物质、瓦斯和水分的不断泄出及压力变化,煤体中自然形成了各类细微孔隙。采煤机割煤是通过截齿挤压煤体,使煤体产生大小不等的断裂面,脱离煤层后掉落,在这个过程中大量粉尘由内向外沿断裂面涌出,而大部分断裂面是沿煤体原有裂隙由外向内产生的,煤层预湿的目的便是封堵这些孔隙,阻止煤体断裂时粉尘的涌出。
同晟达煤矿所采2层煤孔隙率为5.6%,注水较困难,注水前煤的原始水分含量为3.17%。在实施静压注水后,动压区水分增加量为0.65%~0.95%,一般在0.65%左右;而静压区的水分增加量在0.21%~0.35%之间,一般在0.2%左右。注水效果不理想。
根据生产安排,2103综放工作面每天割煤4刀,进尺2.5m,回采速度相对较慢,采煤机停机时间间隔较长,采煤过程中产生的粉尘很容易吸附在煤壁及工作面设备上,在采煤机割煤时极易造成二次扬尘,同时煤壁表面水分在风流的作用下会很快蒸发,在空气较为干燥的冬季这种现象尤为突出,进一步降低了注水的防尘效果。
同晟达煤矿针对以上存在的问题,自主研发了煤体快速自动预湿装置,该装置通过割煤前2~5min快速对干燥的煤体进行预湿,润湿干燥煤体,封堵煤体孔隙,减少割煤过程中煤体断裂所产生的粉尘。
该装置由支架液压系统、联动控制系统和高压喷头组成。利用综放工作面液压支架所带的收缩前插板的液压控制器,在控制器的两根连接管上通过三通并联一个双液双控阀,双液双控阀起到了液压供水控制转换的作用。当支架工收前插板时,双液双控阀受液压控制使供水端管路导通,高压喷雾开始喷雾,从而实现了前插板液压控制和预湿装置的联动,如图2所示。
图2 煤体快速自动预湿装置及控制系统示意图
(1)预湿煤体,封堵、湿润煤体表面裂隙,增加煤体表面含水量,减少割煤过程中煤体断裂产生的煤尘,强化煤层注水防尘效果。
(2)对即将回采的煤体表面直接冲刷,清理煤体表面浮煤,避免割煤过程中的二次扬尘。
(3)因该喷雾距离割煤位置较近,且喷雾位置位于前插板靠近煤体侧,一般架间喷雾很难喷到这个位置,是对架间喷雾很好的补充,确保了架间喷雾的全断面除尘。
如图2所示,对液压支架原有的供水系统进行了改造,在支架的前插板与护帮板连接处增加了2个高压喷头,喷头朝向煤壁呈50°,收起插板时,喷雾基本可以覆盖煤壁,喷雾供水使用Φ13胶管与工作面主供水管路相连。双液双控阀安设在支架操作台一侧,使用Φ13高压供液胶管与支架前插板的控制阀相连。
为检测该设备运行后的防尘效果,针对割煤工序进行了粉尘测定,测点位置为割煤机下风侧10~20m处,由通防工区测尘工负责,明确专人、固定仪器进行采样,原始记录如表1所列。
表l 煤体快速自动预湿装置使用前后降尘效果对比
从表1测定的数据可以看出,综放工作面煤壁快速自动预湿装置在应用过程中,工作面产尘量明显下降,全尘浓度下降率在18%左右,而呼吸性粉尘下降较为明显,为23%左右,达到了预期目的。
通过综放工作面煤体快速自动预湿装置的研究和在2103工作面的现场成功应用,取得了较为明显的防尘效果,对保护职工的人身安全和身体健康极为有利,具有推广价值。
(1)采用了自动控制原理,无需操作即可自动工作,在未增加支架工的劳动强度的基础上,达到了除尘降尘的目的。
(2)设备改造简单,只在原来液压和喷雾系统上增加了双液双控阀和数根胶管、喷头,均属不易损坏的部件,除定期清理喷头外,基本无需维护。
(3)快速预湿装置的使用可起到预湿煤体、冲刷附着煤尘和拦截浮尘的作用,降尘效果明显。
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