时间:2024-07-28
王京刚 宋龙波
(淄博市机电泵类产品质量检验研究院 山东淄博 255200)
某铁矿一级排水泵房,现有5台长沙某水泵厂生产的SAP型单级双吸离心泵,规格型号24SAP-18D,额定流量3 240m3/h,扬程16 m,转速742 r/min,额定效率86.34%,轴功率163.61 kW。设备运行时间较长,且该泵房水源为矿井水,水质中含有大量泥沙,为了解设备现状,本文对该泵房中具有代表性的一台离心泵进行现场性能检测与分析。
开展泵类(站)节能检测与分析的依据为已颁布实施的GB/T16666-2012泵类液体输送系统节能监测、SL548-2012泵站现场测试与安全检测规程、GB/T19762-2007清水离心泵能效限定值及节能评价值。流量、扬程、功率、效率的检测方法分别遵从GB/T3214、GB/T3216和GB/T13007。
仪器设备的精度直接关系到测试的不确定度,按照标准的要求,选择符合精度要求的仪器设备,对于检测数据的准确性、可靠性具有决定性作用。选用的仪器设备见表1。
表1 节能检测仪器设备表
按照流量、扬程、功率、效率的检测方法,对该台离心泵进行数据采集和水力性能分析,结果见图1、表2。
表2 结果计算表
从检测结果可以看出,此泵运行的工作点严重偏离额定工作点及高效区,流量和扬程已达不到工作要求,根据离心泵的运行工作环境和使用情况,本文对该泵效率下降的原因进行了充分论证和分析。
该矿用离心泵已经运行9年,未进行过大修或更换部件;该泵房直接从矿井内取水,随着季节变化,低水位期时,离心泵的吸水水位偏低,且水中含大量泥沙;该泵运行时存在外部喘振和噪声现象。
(1)汽蚀严重。如果液体中不含任何杂质,即使在压力很低时也不会发生汽蚀。但通常液体中总是含气体或固体,这些杂质成为汽蚀核子,在一定条件下诱发空穴情况。含砂水流由于水与砂的比重不同,砂粒运动轨迹与流线脱离,可能会加速汽蚀的发生。
(2)泵内部能量损失严重。由于泵经过长期运行,由于液体和泵的过流部件之间的摩擦而产生的能量会大量损失,主要包括液体和叶轮盖板表面及泵腔的摩擦损失、叶轮密封环间的容积损失、过流部分液体速度大小和方向改变引起的水力损失。打开泵壳后,发现叶轮局部表面出现斑痕、裂纹,甚至有些地方出现穿孔现象。
倘若使该泵恢复到设计工况点的水力性能,可通过以下方式到达要求:
第一种方案:变速调节。根据现在的运行工况点和设计工况点,应用比例定律和“相似工况抛物线”法,确定泵的转速。
第二种方案:更换高效叶轮。(1)叶轮的设计采用三元流技术。通过三元流技术建立起完整、真实的叶轮内流动的数学模型。通过这一方法,对叶轮流道分析可以做得最准确,反映流体的流场、压力分布也最接近实际。叶轮出口为射流和尾迹(漩涡)的流动特征,在设计计算中得以体现。因此,设计的叶轮也就能更好地满足工况要求,效率显着提高。(2)叶轮的制造采用采用普通Q235钢板压制成型焊接的离心泵叶轮,并采用抗磨蚀材料对叶片及过流表面进行喷涂处理,这样可以保证强度与刚度,具备足够的抗液体腐蚀和抗汽蚀性能。
综合各方面因素,确认选择第二种方案:更换叶轮。详见图2、图3、表3。
表3 效果对比表
矿用离心泵机组运行高能耗、低效率的因素主要是由于泵的效率低下导致的,利用精密的仪器和先进的检测技术,检测当前运行工况参数,分析存在高耗能、低效率的原因,准确找到设备与流体相匹配的最佳工况点,并提出最佳方案,通过消除泵的不利因素,提高流体输送效率,可以彻底解决低效、高耗的问题,达到最好的节能效果。
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