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EG-2490电子称重式皮带给煤机主、从动轮改造

时间:2024-07-28

王志伟

(大唐华银株洲发电有限公司,湖南株洲412000)

株洲电厂310 MW机组采用EG-2490型电子称重式皮带给煤机,起到向磨煤机输料的作用。由于受南方煤质的影响,310 MW机组按原设计的3套制粉系统难以保障带满负荷,常常需要4套制粉系统才能达到负荷要求,因此对所有给煤机的运行稳定性提出了很高的要求,否则一旦发生故障就会直接影响到负荷。自机组投产以来,给煤机主、从动轮频繁发生故障,并因主、从动轮的故障导致一系列其它问题,造成了很大的经济损失,因此,给煤机主、从动轮的改造很有必要。

1 故障情况及影响

在给煤机运行过程中,经常出现皮带跑偏现象,造成给煤机卡涩、皮带撕裂和给煤机跳闸,制粉系统出力大大下降,直接影响了机组带负荷能力。在给煤机频繁跳闸和启动过程中,一次风速和煤粉浓度经常变化,对炉内燃烧稳定性极为不利,运行过程中需要经常投油助燃,对机组的安全、经济运行构成重大威胁。同时,也造成:主、从动轮损坏,需要频繁更换损坏部件;给煤机频繁消缺,检修人员劳动强度大;助燃用油居高不下。图1为2004—2006年3号和4号炉给煤机故障解体次数统计情况。

从2004年开始,平均每月就有3台给煤机发生因各类原因导致的损坏而检修,给煤机跑偏卡涩和跳闸异常频繁,每班至少有5次以上。统计结果表明,给煤机投运以来每台给煤机的故障检修周期平均为2~3个月,煤质差的时候寿命周期不超过2个月,很难有给煤机能连续无故障运行超过4~6个月的情况。当煤质变化大的时候,有时解体抢修1周就有1~3次。在典型情况下,检修1台给煤机所需费用达到4万余元。表1为检修1台给煤机所需支出的费用 (数据来源于实际情况统计)。

图1 给煤机故障解体次数统计情况

表1 1台给煤机检修所需费用

2 原因分析

因给煤机主、从动轮等传动部件全部位于密封的给煤机箱体内部,且为正压直吹式制粉系统,给煤机内为正压,直接与原煤、煤粉接触,虽然给煤机内设置有密封风,但由于煤斗断煤空仓或其他运行方面的原因,密封风往往难以有效密封,使热风从给煤机下部反串进入给煤机,造成给煤机内温度超过设计值50℃,有时甚至达到100℃以上,导致给煤机轴承起润滑和密封作用的油脂在高温环境下变质,失去密封作用,使轴承直接暴露于高温和硬度大的煤粉环境中,破坏了轴承的正常工作环境,直接导致轴承损毁。轴承的使用期限取决于原煤 (煤粉)的硬度和给煤机内温度。轴承损毁后,各传动轴会出现偏心、下沉,辊轮等部件偏离正常运行位置的现象,引起皮带跑偏,最终给煤机运行瘫痪。

3 改造情况

3.1 改造方案

给煤机各传动部件恶劣的工作环境是造成故障的根本原因,因此若能将传动部件的轴承位置移出至箱体外,安装简易耐用的填料密封或迷宫密封,隔绝给煤机和外置轴承座,则能彻底解决问题。

经现场分析,认为把主动轮移到外箱体的改造方案最为合适;而要将从动轮外移则需要在机体上扩孔,且现场加工不能保证机体扩孔的同心度,因而不采取轴承移出的改造方式,而采用双重密封的改进方式来保护轴承较好。

因此,采取如下改造方案:将主动轮的轴承室由箱体内全部移到箱体外部,彻底隔绝了轴承与原煤、风粉和高温的接触。在从动轮内部的辊轮两端轴承位置加装2对法兰面内压双重密封毡,起到双面密封作用,以保障轴承清洁的工作环境。

主动轮轴承室改造前、后的结构示意图见图2。

3.2 改造工作的实施及效果

给煤机主、从动轮改造最初于2006年3月在3号炉D1给煤机上实施,连续运行4个月无故障,2006年5月,利用大修机会对4号锅炉的给煤机全部进行了改造,改造层运行正常,运行可靠性大大提高,故障率明显降低,在改造后连续运行3个月时间内只出现了1次因异物卡入撕坏皮带的故障。而此前平均每月出现轴承损坏故障次数在3~4次以上。而且在给煤机的运行过程中,可以清楚地看到主动轮主轴的运行状况。因轴承座结构合理,大大方便了检修人员,不需要打开给煤机的检查门便能方便检查或检修,大大降低了检修人员的劳动强度,检修人员由原来的36工时下降到6工时。设备维护费用也大大下降,长期统计结果表明,维护费用月平均下降4万元以上。因此,给煤机改造不但提高了给煤机运行质量,保证了制粉系统出力和提高燃烧稳定性,而且降低了检修人员劳动强度,并大大节省了检修维护费用。

图2 主动轮轴承室改造示意图

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