时间:2024-08-31
雷 强
(大庆油田呼伦贝尔分公司,内蒙古 呼伦贝尔 021000)
自2014年~2020年贝301作业区开展聚合物深度调剖现场试验,地面系统2016年1月检测到聚合物,受注聚影响,污水中聚合物浓度高,对滤后水质影响较大,滤后含油达标,但悬浮物含量超标严重。2018年见聚浓度大约400mg/L左右,目前见聚浓度约95mg/L左右,污水水质特性变化较大的是水相粘度,污水粘度的增加,影响了油水分离速度和悬浮固体分离速度。粘度越大,分离速度越低,污水的处理难度越大。
SSF工艺在含油污水处理具有良好的适应性。根据初选的药剂配方进行加药,处理后水质中含油及悬浮物全部达标。选择各种药剂的最佳质量浓度,通过试验对比发现,处理后效果达标,最经济的加药量为:净水剂80mg/L、絮凝剂50mg/L、助凝剂20mg/L。
SSF机出水水质逐渐变差,分析原因主要有:
(1) 难以形成致密的悬浮污泥层
SSF机主要是依靠致密的悬浮污泥层来截留污水中固体颗粒、悬浮胶体颗粒、絮体、细菌。见聚以后,水相粘度的增加,破坏了致密悬浮污泥层的动态平衡,导致悬浮污泥层松散、变厚,自下而上的水流穿过此层时,难以有效截留水中的杂质,造成了处理效率低,出水水质差的结果[1];
(2)水处理药剂不适应
投加水处理药剂没有形成有效的絮体体系,影响含油污水处理效果。增大加药量后,悬浮物虽有所下降,但效果不明显。产生大量上浮泥,造成斜板堵塞严重,影响SSF污水处理系统正常运行;
(3)药剂摸索与试验
为解决絮体上浮问题,实验采用由pH调节剂、絮凝剂、破乳剂、阳离子高分子凝聚剂按照特定比例配制复合型水处理药剂,其有效成分为高浓度铝化合物和有机聚合物,可以有效改善水包油型破乳剂的界面张力,使污水内胶粒失去稳定的排斥力及吸引力,最终失去稳定性而形成絮体,进一步通过化学桥联,完成对污水中悬浮物的吸附分离,缩短油水分离和絮凝沉降时间,大大减少上浮污泥,改善了出水水质。
通过实验证明,新药剂随着加药量的提高,悬浮物的去除率不断下降,当浓度达到700mg/L时,悬浮物的去除率为负值,说明由于药剂投加过量导致污水中絮体重新分散,影响水质。该药剂合理加药量需稳定450mg/L左右,药剂性能良好,含油达标,但悬浮物还是偏高。虽有一定改善,但还未达到含油污水处理要求,后期将进一步对药剂进行摸索实验。
(1)对反冲洗的周期进行摸索。根据实际生产情况,调整反冲洗周期,随着反冲洗的频次增加,悬浮物去除率有所提高,但后期效果不明显,所以反冲洗周期由原来的一天一次改为一天两次,虽未达到含油污水处理标准,但效果最佳;
(2)对污水沉降罐沉降时间的摸索。采用“静止浮升法”对原水悬浮固体的沉降分离特性进行研究。随着沉降时间的延长,实验数据呈不规则性,证明采出水中悬浮固体的沉降分离效果较差。分析原因,由于聚合物的存在,降低了悬浮固体颗粒下沉速度,其网捕作用捕捉到悬浮固体颗粒,形成絮状物在水中漂浮,难以去除。由于絮状物的不均匀性,造成了分析数据的不规则性;
(3)对除油缓冲罐有效停留时间的摸索。除油罐是依靠油水的密度差,在重力作用下,细小油珠上浮,在上浮过程中相互碰撞,形成较大油珠,上升到水面后,聚结成油层,由收油系统回收,达到除油的目的。由于聚合物的存在,增加了水相粘度,阻碍了油珠上浮,减少了油珠碰撞结合的几率,因此,导致了油水分离时间的延长。根据大庆油田的经验,含油污水的有效停留时间为4h,含聚污水的有效停留时间为8h。我站除油缓冲罐目前实际运行的有效停留时间为3h左右,无法满足含聚污水的处理要求。
(1)投加的药剂:注水处理用净水剂胺类;产品型号:KL-401;对见聚后含油污水处理有良好的适应性;
(2)将反冲洗周期调整为12h,降低斜板堵塞程度,对含油污水水质有一定改善作用;
(3)除油罐的设计有效停留时间1~2h,难以满足含聚污水有效停留时间8h的要求。
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